行业专项 实战:黄酒废水启动调试案例 [复制链接]

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京东
酒精废水属于高浓度有机废水,其处理流程长,工艺复杂,处理难度大。今天,我们就了解下某黄酒厂废水启动调试案例。
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一、项目介绍% M6 r. d/ y0 U( F* f. A
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某黄酒厂生产旺季运行水量在600m3/d,设计属足量设计。调试阶段进水量在300~550m3/d。进水水质及水量见表1。
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7 A  l: H1 n+ J/ _, ~* C5 z- x1 X; P表 1 进水水质、水量
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# F3 c2 ^5 `: g$ L( R, V二、废水处理工艺! V" u) F; q6 S! Q

# o- D/ i& }/ d/ i图1 某黄酒厂废水处理工艺5 `$ `5 d* _" s- ]/ H1 `0 a
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该厂废水处理工程采用“IC 厌氧塔+两级 A/O+SBR”工艺,工艺流程见上图。
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综合废水于集水池中收集,匀质匀量后,泵入配水池配水,配水调pH和加热后进厌氧反应器,在厌氧微生物的消解下大量去除废水中有机物。之后废水自流入一级A/O池,通过微生物进一步去除有机物、脱氮。经中沉池泥水分离后,废水进入二级A/O池,经微生物再次消解有机物和脱氮,出水进入SBR反应池,保证废水稳定达标外排。
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& P5 K* e. {) [4 q1 p3 r6 H本项目污泥主要为生化污泥,来于厌氧沉淀池、中沉池和SBR的剩余污泥,污泥压滤脱水后外运处置。
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三、现场经验
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1. 管道相关+ z. O  C9 E1 P, ?5 u6 `
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(1) 管道流量应与管径匹配。现场A池提升泵因更换后并未及时更换管道,且因A池至二级A池自流管道的存在(该管道无阀门,如若A池混合液自流,将导致一级A/O系统污泥流失),导致后期调试过程中,一级O硝化液回流量不足,影响了一级A/O系统的脱氮效果。
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(2) 废水中应考虑夹带气体对泵的影响。项目新建厌氧塔初期运行阶段中出水水质不稳定,夹带些许污泥。因大量未成形颗粒污泥自流至厌氧沉淀池中,沉淀池内厌氧反应活跃,产生气体携带污泥漂浮至上清液,随后自流至中间水池,造成中间水池水质不稳定,且厌氧污泥回流泵因此受到影响。% i. [7 _7 U8 @" K# f; I0 l# D
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(3) A/O系统中沉淀池污泥回流泵适当时可增设O池回流管。A/O系统污泥回流设计应回流A池中,但实际运营发现,可能适当增设污泥回流管至O池中更为便捷,且或许能够提升硝化效率以及硝化菌的生长繁殖。& r& ]  k" i! n, d( R+ a! [

. E' R; h, q& O" \2 ]2. 设备相关( V" P/ n/ s, t9 X0 \5 y5 ^, b7 ]
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(1) 工艺运行中,泵是很重要的。调试启动时,因一级A/O系统运行状况不佳,怀疑O池碱度不足,不能满足硝化要求。调试时向中间水池投加两袋粉状碳酸钠,共计50Kg。随后虽然系统启动运行,但是中间水池提升泵及蝶阀却因而略微堵塞,管道结晶,对于运行存在干扰。以此为诫。在设计与调试工作中,对于泵的考虑,是十分有必要的。
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图2 中间水池管道堵塞(堵塞物疑似工业碳酸钠结晶,浓盐酸浸泡长时间可溶); Y- v; R' w  i/ g
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(2) 风机放置时应考虑噪音+防潮。项目风机未安装消音器,噪音严重;风机放置于一简单彩钢网下,彩钢网覆盖面积不足,下雨、雪时肉眼甚至可观察到水滴、雪花飘落至风机内,长此以往风机内部受潮,会严重影响工作状态。
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5 h- |6 F  q$ u+ }四、调试$ l* z* Z! ]& k# p0 ^( p
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1. 厌氧塔调试# \; N. N9 D5 N, e

9 R: }$ P, Q( s1 d$ \7 L项目现场涉及新厌氧塔一座。厌氧塔最重要的是三相分离器的分离效果以及布水器能否均匀布水。对于三相分离器,如果泥、水、气不能较好分离,则易极大影响厌氧塔的处理能力。对于冬日,应该做好厌氧塔的保温。厌氧反应适宜温度在35℃附近。! f5 H7 a, N, U! l$ D& q

, Z' m# P" B+ t厌氧塔调试应将负荷逐步提升,上升流速应该控制到位,对于IC厌氧塔,控制上升流速在2-4m/s可有利于颗粒污泥的形成。当厌氧塔出水指标升高,且逐渐恶化时,应尽可能降低厌氧塔负荷,借以恢复塔的处理能力。
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厌氧反应能够将进水有机氮氨化,为后续脱氮反应创造良好条件。因而厌氧塔出水氨氮大大高于进水氨氮属于正常现象。厌氧塔出水总氮高于进水,总氮可能是因为干扰的存在。1 y% f5 K3 h) ~3 y

* ]/ z4 F5 K0 `) G2. A/O系统调试
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A/O系统在脱氮作用上主要承担了硝化、反硝化的角色。厌氧反应将污染水的有机氮氨化,混合液中的硝化菌能够将氨氮转化为硝酸根,在反应过程中消耗大量的碱,PH宜维持在6.5-7.5之间;反硝化菌能够将硝酸根与亚硝酸根转化为氮气,过程中产生大量的碱,PH宜在7.5-8.5之间。冬季SV30应在30%-40%。% ^) Z3 P+ @% P- c
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调试中,应将A/O系统作为一个整体看待。硝化菌生长速率缓慢,接种污泥最好选择处理接近水质、脱氮效果较好的二沉池污泥,这样接种量大且菌种优势突出。调试采用同行业酒厂二沉池污泥,接种2槽罐车约40m3后,生物相显著增多,随后开启污泥回流与硝化液回流,停止闷爆,整个系统硝化反硝化效果逐渐好转。后续发现,进水可生化性较好厌氧塔出水COD较低,一级A/O与二级A/O系统脱除总氮与氨氮碳源不足,在设置超越水量后,硝化效果与反硝化效果突飞猛进,整套系统去除效果飞速上升。
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2 P+ T# I8 ?/ ?) b+ k- ?  x* _# V3. 现场问题的思考1 X8 ]  q/ Q' J% M% {

: Q/ n6 f' }/ b  F- J0 d(1) 调节池的匀质匀量作用4 T" f: u, X8 _$ z4 J+ w# x1 i! H

6 q, p2 {) V) \- L; T( U设计时应取适当的调节池尺寸设计,避免调节池池容不足,为后续工艺处理带来困扰。
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0 D6 y6 i3 t2 R0 }: U7 C. P8 ~(2) 两级A/O系统9 I% ?( x/ ?! t" |7 K; x

" L' t& P" H! s/ a* L- I& C" F对于易生化废水,两级A/O系统在第一级系统有可能就把大部分COD、氨氮、总氮脱除,这种情况下对于二级A/O系统应该考虑营养的补充以及去除效率的维持。
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(3) 不同水质对于泡沫问题的处理% E* w( o: E7 Y6 {

' ^: W* {" o! j- J% I8 L& C现场实际运行时,一级AO系统经曝气产生大量泡沫,在排除污泥负荷高、曝气器等问题后,确定是原水(米浆水)中旧有大量表面活性剂,废水经曝气后产生大量米白色泡沫,设计时并未对此进行考虑,且设计超高较低,泡沫极易逸出。虽说是现场问题,但如果设计时设计足够的超高,或许能够减缓此现象,为运营带来便利。  B0 n. N" P, g+ x- O  `  p

( O; s3 w7 U, x1 n! m4. 综合处理效果
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8 f2 D) S! `0 `' [6 k" @本项目要求处理水质见表2。经历6个多月的稳定运行证明,项目出水能够达到设计要求,且远远高于预期。分析总结因为实际处理量小于设计处理量,各单元处理负荷较低所致。0 P! p, g8 ?# `% w; U1 x0 }7 o

  t+ u; K" W2 t7 c表2 处理出水水质表(除pH外均为mg/L)4 L8 I1 f  N8 a, i! A1 w2 h
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