一、基本情况
; B6 H* W. ~3 F: R1 H( e/ Q: o/ F2 l# ?# E3 c
0 P* S4 k M' ]. x该污水厂为工业园区污水处理厂,污水厂出水排放至废弃河道,该河道仅有污水厂出水及园区雨水管网的雨水。废弃河道流至某河流,该河流下游1公里为该市的出境断面,5公里处为某市的入境断面。设计处理量1.5万m³/d,实际进水量仅有2000m³/d,设计两条7500m³/d的处理系统,仅运行单条线,污水厂进水水质如下表:6 [6 C' \* r4 @& y6 ]8 z) l
) Z+ s5 \5 \+ {. u; p. ^
6 H! e7 Q; W0 ?% P
1 `* D3 l. Y1 [( t4 w1 K, j+ K, u- _, W' Z0 l' H1 ]3 f- j% F3 j4 \
工艺流程:
+ ^" [1 c5 t: n+ Q) F0 \ ?. a" C$ K R
7 u W6 Y0 e9 Y9 |% |( g/ Z7 z
9 ~( `7 c0 _$ B) }# b
+ @, N3 u8 a. U! ^. R [图:流程图
- W& y |+ e5 w/ }9 Z
5 B& h% p( B" `) z: j% C# _工艺说明:改良型奥贝尔氧化沟,外沟采用推流器搅拌,中沟和内沟采用表曝机曝气;酸化池池容分别为1000m³;外中内池容比:3.6:1.5:1;总池容约6500m³;运行的氧化沟(以下简称西沟)中污泥浓度在3500mg/L左右。
6 W; S1 x! W m6 v5 g. Q3 k; ?; ~" v$ m
二、调试日记(2020年)$ r" Y) X% x7 k1 j4 } \! H) h
+ A7 T6 ?4 U5 k5 H' e
7月31日" r( L8 Y# M4 X* k2 J
' Y# a5 F* V- X; J- W1 \6 ?
7月份因为公司的一些事全月没有休息(我吃住都在厂里),31日和老板商量好我要回家休息几天,老板同意回家,31日下午驱车4个小时回到老家。' p' |* d% d' y- V3 K
9 t+ L/ n1 N: O/ h! F
0 g/ c& _4 K) A' Z+ A8月1日
) B0 C% }* `8 z! N9 w! P3 Z5 l# B! T! }1 q/ j+ }
上午11点,老板发视频显示雨水管网有色度很重的水流出,看到视频后立马和老板联系得知,某化工厂(以下简称业主)的废料储罐泄露,该厂员工将废料用水冲洗至雨水管网。(废料储罐泄露的原因是员工清洗废料罐,在放空罐体的时候,罐体上端的呼吸阀无法正常开启,导致罐体被大气压扁。)随机联系环保局将污水厂出水河道的下游堵住,使该废水仅存在河道中,不影响下游河流。在环保局、老板和业主大致商讨下,安排业主将被污染的河水抽至污水管网,并由污水厂处理。, g! s* y a( t) T
$ A! g; R9 v# w3 t/ g2 C0 s- w
因为污水厂出水和雨水管网在一条河里,污水厂暂时无法出水,只能将污水暂存于另外一条没有运行的系统中(以下简称东沟)。幸好在7月份我把东沟的水抽完了,池底大概存有1米厚的污泥,可以作为厌氧消化污泥使用。
7 s" C" A; V; E& m* L6 B$ E5 \1 W: k- O$ Q @& |7 `1 M& Z1 I
下午4点左右污水厂化验室做出来雨水管网排放口的COD是44万。在和老板商议后晚上连夜开车于凌晨12点赶回厂里,下车后扑面而来的是一股刺鼻的气味(刺鼻+辣眼睛)……
7 x% T; F6 y u. V( d# `" }/ Y* k- W$ d }7 ~6 V! K( _
1 _7 N4 K5 A i6 I$ @8月2日
' U( t0 S, i" h6 L7 A$ X
t* `" h; W5 `+ B2 A; j0 v$ X6点起床去看了一下现场情况,八点半区环保局、管委会、监测站、污水厂、业主以及临时找的专家在环保局局长的主持下开了一个紧急会议,简短安排后,各领导带队进行现场实地考察,然后再次开会。
, R+ q2 O, @3 [ a3 D# l
. A5 L7 @. J. c6 S; _& | f会议上的结论:& t1 y7 d- J T
( B% h7 M# u. K0 K①要求污水厂不计任何代价去处理污水;②要求业主全方位配合此次事故处理;③安排了污水厂出水的去向(出水排放至上游废弃河道,不纳入任何水体);④安排河道抽水的细节;⑤领导实地查勘后预估水量为1.5万m³;⑥业主提供的原水中含有:乙二醇、三混甲酚 n- B) M. s2 @% l9 h/ @
- Z( { G$ Q2 Q" [' C
监测站数据如下表:- [; i% k4 K4 E3 ^) T) @
- A' E9 v, w( o8 w1 }. J
: F0 b5 f' f7 c" J4 c
$ D' ]! {( B9 F+ c7 F- M3 Y. e4 t' H
今天订购了几台5.5kw的潜污泵作为备用。为保证西沟进水后能相对正常的出水,订购了950kg微生物菌种(有厌氧菌、好氧菌、硝化菌)。/ h5 d; B7 N( p; H, H
, M8 k5 m9 d! i. l8 p: |因污水厂排水还没有落实好,来水全部进如东沟。6 b1 s$ w. q- ~5 _& s. G: s
$ b& H i3 v, e. R7 N( g9 Z8 |" q6 I! T7 c2 @( A
8月3日
0 g) M+ p0 t5 D
; [( ]8 K+ \# c( p& a今天是打酱油的,安排进水准备工作,东沟水位已达到表曝机的曝气高度,开表曝机,开推流器,利用东沟中原有的污泥进行污染物的吸附及降解。东沟开启后整个系统是那种墨黑色的。$ I- R1 \# A. J( R6 l: y) K; n
1 o: N& b: l9 o8 n) ]3 F; E( H0 a$ f# A/ p2 J
8月4日
+ ?% ^5 f6 z9 F6 g3 ` m8 b! r$ b; Y4 `7 w& n; t# j) p9 J2 q. D
昨晚凌晨开始给西沟进水,第二天一大早上西沟,闻到了淡淡的树脂的味,业主没说实话,不过就算说实话了,我的系统也处理不了这类物质。5 k2 D: L) V. e ?) }, O0 ]
/ T( b2 x0 T& O# j& W早上水解酸化池(其实在这种情况下应该叫厌氧池更为贴切,但是习惯上还是称其为水解酸化池吧)池面上有大量的小气泡(开始产甲烷),这说明我的水解酸化池效果还是挺好的。氧化沟上溶解氧开始降低,随机增开表曝机,将内循环开至最大。到下午的时候表曝机已经全部开启(外沟加装推流器后,原有的表曝机没有拆除)。& M$ ^1 J5 d9 j; R" x+ U
, d- a' g' E `- A: J水解酸化池和氧化沟继续补充微生物(我挺赞成老板的话:死一批我补一批,总有适应后活下来的),水解酸化池补充厌氧微生物,提高其水解酸化和产甲烷能力。
. V5 p Q* v# g; J3 [) J6 Z# \( q- S# l/ g2 Z$ r
; h* t( m* L. K5 \5 V# s
8月5日
' P( Q8 K2 B+ w. v L+ i' z
+ t* C& f$ T* U9 [/ C' J昨晚凌晨2点15分停电,员工没有通知我,仅在工作群里说了一下。早上5点多厂长(厂长只要是上班,每天早上都是6点左右到厂里,我特佩服厂长这点的,而且我安排的工作,厂长没有推辞的,在此感谢一下我的厂长)给我打电话说停电了,当时我就清醒了。起来后问员工有没有这样,有没有那样,他直摇头,我知道坏事了。员工没有进行停电后的常规操作,导致东沟的水(COD 2000左右)直接流至深度处理(当时我真想骂人,但还是忍住了)。5 U/ N$ w6 I, {7 J1 u" W p& c
3 o. p h3 ^# N
随即安排善后工作,紧接着联系老板看是不是没有电费导致停电,老板说不是,我想这坏事了。老板把电管所的给叫过来(6点左右),也是查不出问题,然后电管所的把上级供电系统的人叫过来(7点多点)也查不出问题。在他们最后一次试送电,我发现我们配电室下面的电缆沟中冒烟了,检查结果发现是120平的电缆被击穿。问题找到了,剩下的就是接电缆了,幸好电缆余量比较大,直接拉出来截断对接就成,一下子忙到中午12点才把电缆接好。
) P; @' q& y* a5 {7 M1 r2 F0 P
' g1 k1 d) X! p, K: T8 }截电缆的插曲:我要求在电缆击穿点两侧各延伸70公分处截断,但是发现该点的电缆还是粘连在一起,最后总共截了两米长(厂长开玩笑的说:晚上的菜钱有了)。
1 m5 m" o1 e4 e* n7 W
: Z! C e+ _/ c; d3 @# R12点曝气开启后,我在氧化沟上闻到了稀料味(再次确定业主没有说实话)。直到下午六点多才开始进水。今天的出水指标还算正常,但是有上升的趋势。7 [$ n6 k# [( b$ ~8 Y
/ I. N0 M! ^) j ]/ N" n
( V3 j) h+ h* n8月6日
3 ]! ~: |( z0 K' ^1 j2 _( ~1 Q/ D( J2 _* F- l5 A8 s1 ^2 f) \( j
今天进水COD升高至9000左右(因企业排水对受污染河水的稀释,COD没有上万),东沟的COD才2000-3000,所以安排将东沟的水抽至西酸化池,这样子能降低西沟的负荷。
" ~/ v4 T1 \$ j+ Y, g' r3 x% d) c3 k
安排买的管道为PVC,没想到买的管子质量太次,一开泵,到处冒水,然后又安排买好一点的PVC管,这项工作做了一天。(建议各位污师,就算临时管道最次的也要用6kgUPVC的,或者用水带,但是水带在遇到需要上下池壁的时候需要注意一下)
( ~- m5 V, ]/ L& x0 }# ~0 x/ g4 F$ _# m+ x2 f" o
今天氧化沟上变成了酚类的味道。出水水质已快要超标了。继续给氧化沟投加微生物。
# [2 p2 [! ^: _5 D( o# p7 d6 K; [1 a1 W' n$ Q$ X0 I9 x
连夜联系了一个活性炭厂家,订购了10吨粉末活性炭,活性炭价格2100元/吨。一是给氧化沟投加,使系统改变为PACT运行模式,通过活性炭吸附有机物,然后被微生物降解,达到活性碳的重复利用,二是计划给深度处理投加,再次吸附有机物,通过排泥的方式把污染物排除水体,从而保证出水达标。
4 ^8 R8 B' e% R: C. D1 t8 q
* i* i; ?+ K/ n% Y! e# a5 |& D. S6 A( k% A6 q7 e
8月7日) \$ J& u& f# K7 F7 Y7 X9 J
5 r* V" b0 P8 M9 c; t7 y
早上打开房门,一股刺鼻的恶臭味经过鼻孔深深的扎入肺泡中。为了分辨是哪种物质,有深深的呼吸了几口,初步断定为硫化氢。直接去水解酸化池寻找臭味来源,果然,臭味确实来自水解酸化池,坐实了是硫化氢。(方圆一公里内都是这种恶臭味)9 g& \9 d4 E* H2 H% y
1 R$ Y0 D& ^* l. ]因出水已经有些许超标,以及业主没有及时支付承诺的一笔费用,白天暂缓进水。傍晚的时候活性炭到厂开始投加,给氧化沟中初步投加100ppm的活性炭(想看看效果怎样),晚上再次进水。
2 _; L' A5 C2 A3 P1 `
: i* j2 e, `& `& f+ d8 e
9 e- F7 `' d- _. U; X0 r4 a8月8日
& G3 H' y& y C# e- r7 t% G! ]. e) L b; x$ y
恶臭味更重了,园区管委会与污水厂就隔了一堵围墙,管委会的一个妇女已经恶心的吐了(这算不算中毒)。老板带了一个硫化氢检测仪,在水解酸化池检测硫化氢最高含量:157ppm,氨气最高含量:248ppm。在晚上八点多的时候园区领导要求明天必须消除气味,然后发动各方关系购买硝酸钠(硝酸钠在一定程度上属于危险品,不好买),晚上11点多硝酸钠到厂,给酸化池投加了20ppm的硝酸钠(往后去硝酸钠变成了水解酸化池的必加药品)。
( E5 Q5 T6 G/ s/ z8 k% n1 ], B1 }/ U$ T1 C! X3 B# U
硝酸钠去硫化氢的原理是:硫酸盐还原菌(SRB)属于严格的厌氧菌,在厌氧环境中以有机物为电子供体,硫酸根为电子受体,将硫酸根还原为硫化氢。硝酸根比硫酸根的夺电子能力更强,也就具有更高的氧化性,一方面提高了废水中的氧化还原电位抑制SRB的活性,另一方面争夺水中的碳源进行反硝化。
9 Z$ y H U" q# {9 U
; H. _: Z4 [- o1 O! b7 Y该操作使我的水解酸化池基本丧失了产甲烷的能力,也就是说降低了COD的去除能力。没办法,为了保证一个指标只能牺牲另外一个指标了。其实我是想加氯化亚铁或者三氯化铁,这样子可以沉淀SBR产生的S2-,但是园区领导要求的急只能出此下策了。8 j, ?- R) U. \. h
7 P' L# S& o/ Z, v# f, b
因投加活性炭导致氧化沟出水变成了红色,给活性炭厂家打电话,厂家说是我的水有问题和活性炭反应后变成了红色,当时我有点动摇了,以为确实是水的问题,但是我分别用自来水和纯净水做了一下活性炭吸附实验,发现上清液都是红色的,下来就是我老板和厂家的事了,最终结果是:厂家把剩余的货拉走,并退还全部货款。
0 B! K& j, S* G7 Y2 I# B) i: U0 }1 m" t- k* U
在此提醒各位污师,便宜没好货,好货不便宜。
7 z! K, b2 u3 M
) O( n% U, v& X$ s! \8 p* j- e3 Q# N2 g( `
8月9日9 ~3 W9 F: W1 ]
% |: B n, s( J& {
我在睡梦中被老板(老板这段时间也常驻厂里)一个电话叫醒,一看手机还不到5点,起床后老板说你去闻一下臭味有没有减轻(被老板的敬业精神所打动,看来我一天工作十六七个小时还是不够呀)。陪老板转了一圈恶臭确实少了许多,但是还有一些,不过已经覆盖不了那么大的范围了。然后安排员工再次投加硝酸钠。
! V5 w1 w9 b+ \# W x3 R& J- y
* r( R7 _' Q2 O' E& E" q4 K8 d( H- b今天出水已经超标,经商议后超标出水依然排放至上游废弃河道,待这波冲击过去后再次回抽污水厂处理至达标排放。往后去的日子再也不担心出水超标的问题了,只要能保住系统不崩困就行。
) X2 B8 W6 R; {* z2 T, N
1 J7 G3 i# ^' e, e! ~今天氧化沟污泥颜色开始发灰,溶解氧明显不够,但是我已经把曝气开到最大,无法额外增加供氧量,只能降低进水水量。那么问题来了,园区管网的水早已经超过警戒水位,如果管网长期处于这种状态的话,部分过河管网将存在憋漏的风险,我是该进水保管网呢还是该停水保系统。作者:曹佩
! `/ Q' x* U7 e" n6 w, ?; o" }5 J) Q" Z. {. }' g
6 D1 |4 {; L! d1 K. C% R6 i
8月10日. _1 g! } n( Q, j3 A; g. e! e
1 ]/ h; U. m0 N! h
连续两天投加硝酸钠使水解酸化池的SBR抑制的差不多了,硫化氢的味只能在水解酸化池上闻到,别的地方已经没了。4 W2 u j8 n& m. E: l
) I' G4 ^, e8 T c. I1 G1 ^
投加硝酸钠对水解酸化池的影响除了抑制SRB,其他的没法估计,因为进水波动太大,所以酸化池出水水质也有很大波动,无法从水质上进行分析硝酸钠对水解酸化池的其他影响(比如:产酸、产甲烷)。就这样弄吧,只要能将就运行就成。回想起群里某位污师说他们系统进水TN(主要是硝氮)冲击导致水解酸化池污泥上浮,但是我这的第一个酸化池是完全混合式的,不会发生污泥上浮的现象,即便会上浮,但是在上浮过程中水力流动会将污泥与气泡分开。6 l5 Q6 b" O0 X7 E f \
% L* F. m6 O7 u" {
硫化氢的气味解决后原水中的气味显露出来了(什么酚类、挥发性有机溶剂等等),园区领导又让我们解决这类气味。(用当下里流行的话:我太难了,吐槽一下,从2号开始,我身上的衣服都没有干过,甚至包括内裤)6 w, X8 K$ @ {" \& ?% d
_$ _ p+ U: b: |今天在保管网和保系统的二选一中选择了保系统。减少进水量,保证系统相对正常的运行。$ ?* A# l. D0 b# ?" `
. f' d3 t9 [) L" d! _ l
下午联系了一个朋友,因为那晚他报价3600元/吨,就没有订他们的货,下午这朋友送了两袋活性炭到厂里,做了一下小试,小试结果挺好的,当晚就订货了。在此感谢一下这位雪中送炭的朋友。
4 z' j: I7 |+ B( u* B9 r, ^0 { d$ m% w* ? p
. K/ g9 s; N3 q4 h8月11日
* L g, j6 K1 k5 B: W7 _2 G$ L6 @1 L+ y8 S, \
订购的三项五线制185平电缆今天回来了,安排人员进行放线。电缆放好后接头压上通鼻后断总电,因变压器下口的接线位置太小,地线和零线的颜色没有分清,想着在总电柜上用万用表测一下通断,来确定接地线和零线,结果任意两根线都是通路。厂长有过电工证,日常的接电没有问题,我除了日常接电还能组装电柜,我俩商量了许久也没找到问题所在。然后就是场外求助(找电管所的老哥),老哥让我们不要动,等会他过来,但是厂长不死心,拿着手机在那狭小的空间拍了一下线的颜色,我们就按线序把电缆给接上了。, q) q) T7 n% M4 q( m. o0 L6 n
: M6 }3 }+ d* U! q
送电前电业局的老哥还没有来,我问厂长送不送,厂长回我:你说送就送,我说:送吧。所有准备工作做好后打算送电,送电前一个段子:厂长点了一支烟,说压压惊,当时在场的人都笑了,然后就送电,结果一切正常。/ h( f o8 U- K8 N+ w2 {/ p
- [- h9 d* b: j$ Z, P
电管所的老哥过来后看了一下我们接的电缆,说:两根不同型号的电缆不能并联给同一组设备机组供电,因为电“喜欢”走短路,容易出问题(我一直想不明白,但是我还是把那根120平的电缆给断开了)。1 d8 b9 u' X: y
4 u5 |8 g- E3 m! n9 {1 D
另外一个问题:为什么在量通断的时候,任意的两根线都是联通的。因为有几台临时设备都是通过空开连接的,设备的线圈是通的。另外还有设备的线圈、控制线路也存在一定的通量,所以就会出现任意两根线是通路。! p) j. Y, M9 A) m7 r8 i6 I
/ g5 ?) l- A8 O% h+ h% y0 g7 W这段时间忙下来,手上莫名其妙的出现好多伤痕,好几处都是流血的那种,各位污师,在工作过程中,能带手套就带手套吧,注意保护好自己。+ S9 E/ q0 F3 u4 ]7 _1 g2 W
w0 V4 c: D' W; W9 J( Y由于进水负荷过高,以及曝气量跟不上,这两天氧化沟污泥基本是灰色的,为了降低氧化沟的COD量,我开始给氧化沟投加硝酸钠。
* B, [9 }8 A& t1 d) n7 S
7 c. M# [2 m+ H2 h& Y投加硝酸钠的原理:氧化沟虽然处于全功率曝气,但是溶解氧低的可怜(这期间碰巧便携式溶氧仪坏了,没法准确测量),通过投加硝酸钠进行反硝化反应以此来去除水中的COD(这也是没有办法的办法),降低充氧的负担。+ c: n: U( b+ I" F! z
& x; b* F9 ?1 @7 @ x3 W6 n( ?, G
对于投加硝酸钠反硝化去除COD这点,各位污师在应急的情况下可以考虑使用,成本也不算很高,一吨的硝酸钠3000元左右,大致算了一下去除的COD成本与纯曝气能耗比为9:1。
' o# w2 q: C& f+ s- j7 z. E' N) _+ |7 j* R- K; n$ a2 }
下午活性炭到厂了,给氧化沟投加了150ppm的活性炭,因为氧化沟中的COD太高,这个时候活性炭的效果已经不明显了。8 o6 }% j. Y; ~, K5 i
% f; t1 T, _1 Q. Y$ Y+ L因为氧化沟上有酚以及有机溶剂的气味,园区领导一直催着把气味解决了,领导就采购了一批专门去除酚类及芳香族化合物的微生物,下午给投加到氧化沟中。
) \+ T! ]+ w- @+ g1 G6 X# ?& \7 v5 G/ `# H
! P! _7 m/ K4 y6 Z V
8月12日
6 j6 _/ V) r2 t; G& T' j2 T' ~- C% v
今天氧化沟上的气味确实少了一些,不知道是昨天投加的微生物起作用了还是其他原因。. Z. V8 J. w2 E' ` ?( s1 R
" c7 K7 F( B( U& d4 W
早上氧化沟的水红的特别厉害,用次氯酸钠做了一下小试,效果挺好的,随即安排购买次氯酸钠,为了降低成本,采购的是固体含氯消毒剂(以下就认为它是次氯酸钠吧),目前市售的固体含氯消毒药剂主要有两种,一种是2g/片的,一种是不规则颗粒的。
# c' ~: V4 A" J, Q/ Z
7 z( k2 I# w! R8 T U+ E" M& M( E刚开始将次氯酸钠设计在混凝反应池的进水口,因为这个地方有搅拌,可以充分反应,但是效果不明显,随即将投加点改为混凝沉淀池出水口,经过沉淀后的清水投加次氯酸钠脱色效果很好,但是没有搅拌,药剂投加量大。
% D7 T; e: {4 n
8 Q7 F; S+ f9 M! J9 X看来以后在设计中,生化及混凝沉淀脱不了的色度,可以最后端增设化学脱色池。4 S3 C0 s) o& N2 ~. R {
3 y$ M: w' ^+ h/ y% b
今天进水的时候闻到了不一样的气味,大爷的,根据气味可以确定某某厂趁机偷排了,不知道这次有多少厂都趁机偷排,上游的厂偷排的不只是高浓度水,还有大量的污泥。
& ^- R9 n. k- h( S$ f6 i3 ^& t e& K
今天的主题还是加:菌种、硝酸钠、活性炭。
O$ F/ T+ B! V/ M6 |- A( O& d8 M( j4 Y# T# ]( Y8 {
. k: c" K4 R. i
8月13日
3 L6 ^2 N& a; T; h& [ p5 X# p
' g4 S: d' W+ n* j今天是不平凡的一天。
. V1 s. Y( ~% V$ E" K) _# m+ u4 }$ W0 D1 Q& Y, T( H
环保局、管委会、污水厂、业主四方经过一上午的协商,最终确定保管网,因为有个地段的污水管道已经破了,河道的水也已经抽完了,领导们说:冲击也就冲击这一次了(当时我信了)。
5 K3 j+ j2 C! A/ K R! W
! k3 E) Y! v! y; v中午十二点开始大量进水,最终在晚上十二点左右把管网的水全部抽完,今天总进水量约为4000m³,平均进水COD在6000mg/L左右,结果是氧化沟黑透了。
( w- Q( k* g/ U5 b
1 g& `' S X; F, E水解酸化今天开始跑泥了,墨黑色的厌氧泥大把大把的往氧化沟流。发现酸化池跑泥后。' B- b3 N0 \2 T0 C" m( I) w0 K# k
! ]! O3 a& ^" h2 [' I$ B
做了以下安排:①停水,停酸化池回流;②给酸化1加PAC;③排酸化2污泥;
5 F. l- E1 [! S$ a2 t3 ]. f, w) i+ X' D7 b, D+ _
目的:①停水,不让厌氧泥进氧化沟,增加氧化沟的负荷,1g的厌氧污泥相当于1.42g的COD。停回流是为了让污泥沉淀;②加PAC为了提高污泥沉降性能,减少跑泥量;③排泥是最解决跑泥问题的。
- j$ B! O( M% Y, Z0 L+ g: e7 O1 r# G' u6 Q+ j( s+ B8 d
在经过一个多小时的操作后,重新开始进水。在进水的过程中,氧化沟火力全开,尽量的保证污泥不那么受症。进水结束后安排员工给氧化沟大量投加硝酸钠,尽量多的提供一些“氧”。. r& S" |/ a" l$ t
5 E) N1 C' ]3 m2 L6 ~
今天有点可惜我昨天加进去的微生物,700大洋一公斤呀,一次性加了100公斤,7万大洋就这样子打水漂了。可惜呀!!!! K; E+ v$ g' s4 X5 A$ a+ B
* z$ E4 [, `' e
. q6 h; }: V, H8 c8月14日
+ b! _$ k: Z& ~) W" h, `- s# e+ S! T' v- k, q8 {
一大早爬起来就上池子了,看着那黑乎乎的氧化沟,心中飘过无数只羊驼,辛辛苦苦维持了仅半个月的系统就这样黑了。又一想,反正这样了,努力恢复吧。: B* b$ M0 {: V, H/ k! C$ O k j& P
S- Q9 e- w# h9 G2 ^2 z
今天的硝酸钠就像不要钱一般的给氧化沟中投加,看着那白花花的硝酸钠就像白花花的银子一般往氧化沟中扔,不过为了祖国的大好河山扔就扔吧(扯的厉害了,一切为了系统恢复、一切为了降低出水污染物浓度)。2 Q1 ?2 T( g. k, o
1 H/ A: j& z5 l
今天没有进水,中午的时候污泥微微发灰,到下午六点左右,内沟的污泥已经发黄,中沟和外沟都是发灰的。
4 z8 I z* @/ ]6 h4 R+ [+ p7 O9 l* T+ X
下午6点多,区环保局局长过来了,看了一下河道,说河道中的水还没有抽完且河道中的数据还是很高,必须要再次抽到污水管网中(这以是第三次抽空河道了)。我见到局长后就开始装可怜,比如:污水厂现在很难,现在氧化沟还是黑的,处理不了这么多水,让我们稍微缓一下等等,局长没有回话,其他的人接话说:不用一见面就说你们的困难,我们也知道你们很难,但是你要从大局意识出发……。和那人打了一会口水战后,局长说:明天这个水必须要抽回去,而且必须得保证管网不能再憋烂(上次烂的地方大致修了一下)。我只能很不情愿的答应了。
# |( x1 ^* r/ ~9 w. Y I: V
8 U( \5 e- x! H3 @/ K! s, c! q8月15日
" B% l7 v3 }6 [' R0 f! L: `2 q& A2 m7 L/ p8 O
心心念念的氧化沟终于缓过来了,虽然COD和前几天比没有多大的变化,但是污泥已经全部变黄,算是坏事中的好事吧(心中窃喜)。但是看到那满满一管网的水,心中的喜悦立马消散,又是难熬的一天。
5 E" e3 N9 K4 t- a) k) L) \/ [1 z
% T: E& ?/ w& O, J6 s$ _为了配合河道抽水,想着这应该是最后一次了,心一横,去他大爷的,死猪不怕开水烫,反正冲击了一次很快就恢复过来了,再冲击一次又何方。进,随便进,来多少水进多少水,刚恢复的系统又面临一次剧烈的冲击,这次的冲击比上次造成的结果更为严重,毕竟活性污泥吸附基本达到极限,高浓度的COD都集中在水解酸化池。- L, ]3 B7 f" l" N' L1 f
0 r' X2 o/ C. O6 y# I+ v在大量进水1一个小时后,外沟开始发灰,3个小时后外沟黑了,中沟开始发灰,5个小时后内沟也灰了,7个小时后整个氧化沟全部变黑。这波冲击的厉害,刚缓过劲的污泥再次进入发黑模式。$ \& R/ O5 q- L0 B8 y) [7 J. {5 V
3 d/ w& J, N( _3 v6 S E0 H
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|