一、基本情况
1 k l. N0 \) s P. `- Z" E6 F! B
( ?" H) N3 C7 L* l8 ?" ^" B; u7 @, O
1 \' B2 n, ^4 S8 I* B% X该污水厂为工业园区污水处理厂,污水厂出水排放至废弃河道,该河道仅有污水厂出水及园区雨水管网的雨水。废弃河道流至某河流,该河流下游1公里为该市的出境断面,5公里处为某市的入境断面。设计处理量1.5万m³/d,实际进水量仅有2000m³/d,设计两条7500m³/d的处理系统,仅运行单条线,污水厂进水水质如下表:
0 t* W! m, y/ e9 r6 E0 N7 C& Z7 Y! ]+ |, V8 U' }9 l) ?" I8 K7 {# I
2 o6 y9 I6 ? r2 d" H; l& N8 o" u# `# k$ h8 s5 R
# I* E) _/ E! q% {8 L: H* n0 U工艺流程:
5 L' |6 H! Y3 E/ {# d v6 \- Z% s5 p x( \* c
' f* D/ g* T, l/ ~
6 P; V1 {% a; n2 ^) u! C# u- r) s, ~; b图:流程图
$ f" w+ `3 `- e8 q) e u
% V% ?: q/ p5 f( @) X工艺说明:改良型奥贝尔氧化沟,外沟采用推流器搅拌,中沟和内沟采用表曝机曝气;酸化池池容分别为1000m³;外中内池容比:3.6:1.5:1;总池容约6500m³;运行的氧化沟(以下简称西沟)中污泥浓度在3500mg/L左右。
0 }% W! ?! r8 N. a8 E) L# c1 u" y0 R( D3 h
二、调试日记(2020年)5 z: t) }( e2 m6 {0 g
; x6 \/ b. F) X/ Y; q7月31日5 S% w$ [$ X5 C
. s5 E3 ~) a( y3 c' m2 M) M [- L$ A7月份因为公司的一些事全月没有休息(我吃住都在厂里),31日和老板商量好我要回家休息几天,老板同意回家,31日下午驱车4个小时回到老家。
% x# D7 E/ f' L/ c$ ^$ d
* h: h- X% ^7 _, p3 |/ N* W/ x
7 i) p7 @: }# u0 K5 e" K/ L; ]/ _6 F8月1日" o, k0 L& \5 K' r0 W7 z3 y
( h: N* h7 [+ o! e* }; R$ Q/ n$ [
上午11点,老板发视频显示雨水管网有色度很重的水流出,看到视频后立马和老板联系得知,某化工厂(以下简称业主)的废料储罐泄露,该厂员工将废料用水冲洗至雨水管网。(废料储罐泄露的原因是员工清洗废料罐,在放空罐体的时候,罐体上端的呼吸阀无法正常开启,导致罐体被大气压扁。)随机联系环保局将污水厂出水河道的下游堵住,使该废水仅存在河道中,不影响下游河流。在环保局、老板和业主大致商讨下,安排业主将被污染的河水抽至污水管网,并由污水厂处理。6 q3 l3 ?5 {* n. O2 z
( W$ |' _" b0 |3 z1 V3 F6 E0 T因为污水厂出水和雨水管网在一条河里,污水厂暂时无法出水,只能将污水暂存于另外一条没有运行的系统中(以下简称东沟)。幸好在7月份我把东沟的水抽完了,池底大概存有1米厚的污泥,可以作为厌氧消化污泥使用。
1 k) O2 X, P. X& g; J6 h6 B- ?3 G! L4 o1 Q. f
下午4点左右污水厂化验室做出来雨水管网排放口的COD是44万。在和老板商议后晚上连夜开车于凌晨12点赶回厂里,下车后扑面而来的是一股刺鼻的气味(刺鼻+辣眼睛)……
7 `4 m. H9 b1 E E6 J$ Z/ n; y
7 @: M- N6 z% F0 U$ c& H' ^- u
( A+ i9 b; D1 i* k8月2日4 S* }/ @- P+ M+ D+ G
4 a8 W9 ^5 N2 S% R' U n9 R
6点起床去看了一下现场情况,八点半区环保局、管委会、监测站、污水厂、业主以及临时找的专家在环保局局长的主持下开了一个紧急会议,简短安排后,各领导带队进行现场实地考察,然后再次开会。
7 C0 _8 N& j' P- ]1 Q1 d. {/ |4 m# T! M, |! F- K- V% f: {3 U
会议上的结论:& g# \) _) K5 l$ L$ L _- {
3 Z! E, A3 t5 L- @4 Q( d' Z! g1 ~①要求污水厂不计任何代价去处理污水;②要求业主全方位配合此次事故处理;③安排了污水厂出水的去向(出水排放至上游废弃河道,不纳入任何水体);④安排河道抽水的细节;⑤领导实地查勘后预估水量为1.5万m³;⑥业主提供的原水中含有:乙二醇、三混甲酚, M: u0 X8 B. y u
& q+ s; _& N! [5 G1 j/ |9 W监测站数据如下表:
( F3 C" I2 \& [% U
% @2 } g* ~+ g3 o! q4 R# R! M
3 X2 }$ j ]# i$ J0 t2 A
$ t) h% H. g9 U1 c) M" {
: u5 n O* F! H$ q5 |8 e今天订购了几台5.5kw的潜污泵作为备用。为保证西沟进水后能相对正常的出水,订购了950kg微生物菌种(有厌氧菌、好氧菌、硝化菌)。
; ~' q. p* h' G. z1 q4 f0 ~7 q
因污水厂排水还没有落实好,来水全部进如东沟。
9 w8 A2 F/ T/ p% ]" h; P7 P
- i1 U( N! b* v- z! v0 k
" E3 ]# o* j7 z8月3日4 L; {& S4 R5 M" l. L3 ~
! Y: \+ d' P/ F/ j% f2 J' K
今天是打酱油的,安排进水准备工作,东沟水位已达到表曝机的曝气高度,开表曝机,开推流器,利用东沟中原有的污泥进行污染物的吸附及降解。东沟开启后整个系统是那种墨黑色的。
+ B" c [- A+ H7 A* ?- D& m$ y0 h# Z. I- R: O. W+ N4 F; d& m# Y- G
. Y. C7 t; l/ r; P3 [8月4日( V; E( Z; y3 i$ ]2 n+ K# s
" c' W; z8 z/ Y/ X7 T昨晚凌晨开始给西沟进水,第二天一大早上西沟,闻到了淡淡的树脂的味,业主没说实话,不过就算说实话了,我的系统也处理不了这类物质。
& k. W; Z4 D* c8 K9 z, N- b" d- ]6 S/ {- P* C- E
早上水解酸化池(其实在这种情况下应该叫厌氧池更为贴切,但是习惯上还是称其为水解酸化池吧)池面上有大量的小气泡(开始产甲烷),这说明我的水解酸化池效果还是挺好的。氧化沟上溶解氧开始降低,随机增开表曝机,将内循环开至最大。到下午的时候表曝机已经全部开启(外沟加装推流器后,原有的表曝机没有拆除)。3 U5 m: x, V/ o! l3 ^4 l1 W
: N# o* b5 V1 W, M/ p6 ]
水解酸化池和氧化沟继续补充微生物(我挺赞成老板的话:死一批我补一批,总有适应后活下来的),水解酸化池补充厌氧微生物,提高其水解酸化和产甲烷能力。5 T8 n; `0 p% J1 C1 [) x
* b; j6 D2 [4 E6 q' m- ^3 J$ n0 P# P4 b6 N: i, O# v
8月5日
; s2 Q* m. M8 D
: O1 w$ w) ~. z' p+ g昨晚凌晨2点15分停电,员工没有通知我,仅在工作群里说了一下。早上5点多厂长(厂长只要是上班,每天早上都是6点左右到厂里,我特佩服厂长这点的,而且我安排的工作,厂长没有推辞的,在此感谢一下我的厂长)给我打电话说停电了,当时我就清醒了。起来后问员工有没有这样,有没有那样,他直摇头,我知道坏事了。员工没有进行停电后的常规操作,导致东沟的水(COD 2000左右)直接流至深度处理(当时我真想骂人,但还是忍住了)。
+ ]" c+ }1 I' x! `; j5 s6 k% @# n9 B; ~/ ~/ ~6 {- E) q
随即安排善后工作,紧接着联系老板看是不是没有电费导致停电,老板说不是,我想这坏事了。老板把电管所的给叫过来(6点左右),也是查不出问题,然后电管所的把上级供电系统的人叫过来(7点多点)也查不出问题。在他们最后一次试送电,我发现我们配电室下面的电缆沟中冒烟了,检查结果发现是120平的电缆被击穿。问题找到了,剩下的就是接电缆了,幸好电缆余量比较大,直接拉出来截断对接就成,一下子忙到中午12点才把电缆接好。
; T5 u4 w' t0 P# O5 r9 C) ^6 s* z5 C9 \8 ]. D# v
截电缆的插曲:我要求在电缆击穿点两侧各延伸70公分处截断,但是发现该点的电缆还是粘连在一起,最后总共截了两米长(厂长开玩笑的说:晚上的菜钱有了)。3 @; U/ H+ ?7 E
& l& x E$ Y* c: g
12点曝气开启后,我在氧化沟上闻到了稀料味(再次确定业主没有说实话)。直到下午六点多才开始进水。今天的出水指标还算正常,但是有上升的趋势。
5 S, p0 H& o* }7 b! u; r7 w f# d) o; b% k3 k f9 m ?
$ q: J Z% G) C8 b1 {, j( D
8月6日; {4 ~. T5 N3 i% T5 C1 H
" q1 _' `9 [/ H5 p! Y. ]
今天进水COD升高至9000左右(因企业排水对受污染河水的稀释,COD没有上万),东沟的COD才2000-3000,所以安排将东沟的水抽至西酸化池,这样子能降低西沟的负荷。
( k. P* B- J" q8 A+ _& k% P4 }* h* L7 ^, u$ K( g& g
安排买的管道为PVC,没想到买的管子质量太次,一开泵,到处冒水,然后又安排买好一点的PVC管,这项工作做了一天。(建议各位污师,就算临时管道最次的也要用6kgUPVC的,或者用水带,但是水带在遇到需要上下池壁的时候需要注意一下)
6 N( R3 E5 _0 D. m# S4 V, C; @4 i* f7 W0 n7 C6 r G
今天氧化沟上变成了酚类的味道。出水水质已快要超标了。继续给氧化沟投加微生物。) u5 l" T3 j0 ]
6 q- Q- E9 d1 d# |1 p6 C
连夜联系了一个活性炭厂家,订购了10吨粉末活性炭,活性炭价格2100元/吨。一是给氧化沟投加,使系统改变为PACT运行模式,通过活性炭吸附有机物,然后被微生物降解,达到活性碳的重复利用,二是计划给深度处理投加,再次吸附有机物,通过排泥的方式把污染物排除水体,从而保证出水达标。
7 B2 I( w( Q$ N: {" Q# ~
4 K( f. _5 H: R7 [3 U- X- G2 g6 M. q G: M8 o5 Q/ \$ N
8月7日
( d5 e# o+ i7 H% O2 `, \0 ?
+ j: [+ b6 n2 G& n; K% k早上打开房门,一股刺鼻的恶臭味经过鼻孔深深的扎入肺泡中。为了分辨是哪种物质,有深深的呼吸了几口,初步断定为硫化氢。直接去水解酸化池寻找臭味来源,果然,臭味确实来自水解酸化池,坐实了是硫化氢。(方圆一公里内都是这种恶臭味)! x; o5 j3 A: R% q; e
7 S; ^& v$ P( J( b) f" V
因出水已经有些许超标,以及业主没有及时支付承诺的一笔费用,白天暂缓进水。傍晚的时候活性炭到厂开始投加,给氧化沟中初步投加100ppm的活性炭(想看看效果怎样),晚上再次进水。
& E+ B' ^' x: j- `; H: t" ~! \. Y7 B; L( k! v7 r
2 ^( G% [% f# c p( c
8月8日; U0 s7 e# P* }) C' z. {
; R( ]! D7 p: r- Q3 {恶臭味更重了,园区管委会与污水厂就隔了一堵围墙,管委会的一个妇女已经恶心的吐了(这算不算中毒)。老板带了一个硫化氢检测仪,在水解酸化池检测硫化氢最高含量:157ppm,氨气最高含量:248ppm。在晚上八点多的时候园区领导要求明天必须消除气味,然后发动各方关系购买硝酸钠(硝酸钠在一定程度上属于危险品,不好买),晚上11点多硝酸钠到厂,给酸化池投加了20ppm的硝酸钠(往后去硝酸钠变成了水解酸化池的必加药品)。# x( y" ]% R; U6 b
( A k* c' c1 V$ I9 A+ r硝酸钠去硫化氢的原理是:硫酸盐还原菌(SRB)属于严格的厌氧菌,在厌氧环境中以有机物为电子供体,硫酸根为电子受体,将硫酸根还原为硫化氢。硝酸根比硫酸根的夺电子能力更强,也就具有更高的氧化性,一方面提高了废水中的氧化还原电位抑制SRB的活性,另一方面争夺水中的碳源进行反硝化。/ [( u4 R* @5 J4 @, y2 O
# ^7 p1 V# S# T/ |4 f; y该操作使我的水解酸化池基本丧失了产甲烷的能力,也就是说降低了COD的去除能力。没办法,为了保证一个指标只能牺牲另外一个指标了。其实我是想加氯化亚铁或者三氯化铁,这样子可以沉淀SBR产生的S2-,但是园区领导要求的急只能出此下策了。
* o) A- Z2 ?1 Y9 E( m- ?& r. d5 d8 T
因投加活性炭导致氧化沟出水变成了红色,给活性炭厂家打电话,厂家说是我的水有问题和活性炭反应后变成了红色,当时我有点动摇了,以为确实是水的问题,但是我分别用自来水和纯净水做了一下活性炭吸附实验,发现上清液都是红色的,下来就是我老板和厂家的事了,最终结果是:厂家把剩余的货拉走,并退还全部货款。8 W" p+ s: ~9 K1 s: i7 T6 }8 x; [9 N
$ @+ t: k/ x/ r) X在此提醒各位污师,便宜没好货,好货不便宜。
# q% ^" D; a9 W/ n0 A
* ?$ ?0 @, _: ~* V, _+ X
4 y) w! Q$ G! M0 V& A1 w4 q- M8月9日) ?7 s9 f* _: ]6 M0 y3 O' T' L
4 L6 @; Z+ @3 v$ `
我在睡梦中被老板(老板这段时间也常驻厂里)一个电话叫醒,一看手机还不到5点,起床后老板说你去闻一下臭味有没有减轻(被老板的敬业精神所打动,看来我一天工作十六七个小时还是不够呀)。陪老板转了一圈恶臭确实少了许多,但是还有一些,不过已经覆盖不了那么大的范围了。然后安排员工再次投加硝酸钠。
b. O- c, n/ v3 [- g; ^# P% y) j% L1 V# i8 F7 f" j" }
今天出水已经超标,经商议后超标出水依然排放至上游废弃河道,待这波冲击过去后再次回抽污水厂处理至达标排放。往后去的日子再也不担心出水超标的问题了,只要能保住系统不崩困就行。
9 K7 |& v) z4 f0 v' |9 I. {$ A9 M1 D6 ?8 U. r5 {; _
今天氧化沟污泥颜色开始发灰,溶解氧明显不够,但是我已经把曝气开到最大,无法额外增加供氧量,只能降低进水水量。那么问题来了,园区管网的水早已经超过警戒水位,如果管网长期处于这种状态的话,部分过河管网将存在憋漏的风险,我是该进水保管网呢还是该停水保系统。作者:曹佩% G! a8 k; s/ x
! T* U, \1 t' z. [" S- x
' _5 B# e2 Z. y# v2 R) `4 v T. J8月10日) |8 N4 c3 B, {) a1 ^0 v; Z" p3 [
, @0 s9 [( [) k) `$ N, R5 B; b
连续两天投加硝酸钠使水解酸化池的SBR抑制的差不多了,硫化氢的味只能在水解酸化池上闻到,别的地方已经没了。
9 E0 L& V+ H" k$ p: @+ F" {9 s* w' O% ?
投加硝酸钠对水解酸化池的影响除了抑制SRB,其他的没法估计,因为进水波动太大,所以酸化池出水水质也有很大波动,无法从水质上进行分析硝酸钠对水解酸化池的其他影响(比如:产酸、产甲烷)。就这样弄吧,只要能将就运行就成。回想起群里某位污师说他们系统进水TN(主要是硝氮)冲击导致水解酸化池污泥上浮,但是我这的第一个酸化池是完全混合式的,不会发生污泥上浮的现象,即便会上浮,但是在上浮过程中水力流动会将污泥与气泡分开。- P' C( f: T+ y; Q7 ]
7 w) ~/ T0 y1 m' M1 u9 u/ ^& z
硫化氢的气味解决后原水中的气味显露出来了(什么酚类、挥发性有机溶剂等等),园区领导又让我们解决这类气味。(用当下里流行的话:我太难了,吐槽一下,从2号开始,我身上的衣服都没有干过,甚至包括内裤)
4 q$ k' M& w$ w* c. P( O4 e
) _. h6 U' \" c/ D今天在保管网和保系统的二选一中选择了保系统。减少进水量,保证系统相对正常的运行。
, U1 x C4 L3 r: Q, ?5 l4 M* c/ c, z
下午联系了一个朋友,因为那晚他报价3600元/吨,就没有订他们的货,下午这朋友送了两袋活性炭到厂里,做了一下小试,小试结果挺好的,当晚就订货了。在此感谢一下这位雪中送炭的朋友。! _# }& C9 ]0 K) I9 a7 j# O/ j
) K* S$ L% B. f" f) c* b# `& s" F& O
8月11日$ ~. v1 J5 q! X$ z% c. U
9 y8 I9 ~: [! P4 a M订购的三项五线制185平电缆今天回来了,安排人员进行放线。电缆放好后接头压上通鼻后断总电,因变压器下口的接线位置太小,地线和零线的颜色没有分清,想着在总电柜上用万用表测一下通断,来确定接地线和零线,结果任意两根线都是通路。厂长有过电工证,日常的接电没有问题,我除了日常接电还能组装电柜,我俩商量了许久也没找到问题所在。然后就是场外求助(找电管所的老哥),老哥让我们不要动,等会他过来,但是厂长不死心,拿着手机在那狭小的空间拍了一下线的颜色,我们就按线序把电缆给接上了。5 Q' a2 L5 V- U; ?
+ z( R* {8 I4 v% r1 o' G( i/ T送电前电业局的老哥还没有来,我问厂长送不送,厂长回我:你说送就送,我说:送吧。所有准备工作做好后打算送电,送电前一个段子:厂长点了一支烟,说压压惊,当时在场的人都笑了,然后就送电,结果一切正常。1 e! A( n/ w/ c! ]
6 n7 ?% y) G9 T J电管所的老哥过来后看了一下我们接的电缆,说:两根不同型号的电缆不能并联给同一组设备机组供电,因为电“喜欢”走短路,容易出问题(我一直想不明白,但是我还是把那根120平的电缆给断开了)。, S7 E$ x: |% p) a7 W
# L/ U; o% e( M a5 @) k
另外一个问题:为什么在量通断的时候,任意的两根线都是联通的。因为有几台临时设备都是通过空开连接的,设备的线圈是通的。另外还有设备的线圈、控制线路也存在一定的通量,所以就会出现任意两根线是通路。$ E& Q" [ K# E0 M& t. U
7 z4 E+ X) X- a+ c! z这段时间忙下来,手上莫名其妙的出现好多伤痕,好几处都是流血的那种,各位污师,在工作过程中,能带手套就带手套吧,注意保护好自己。/ u4 w8 C+ }% f5 V
9 F5 ?, U& L2 W" n% d2 X+ q: D& p
由于进水负荷过高,以及曝气量跟不上,这两天氧化沟污泥基本是灰色的,为了降低氧化沟的COD量,我开始给氧化沟投加硝酸钠。# H( Z2 P; {! ^- a, j, R( ?( M
( Q! H1 y) B5 b) v6 Q$ u2 J投加硝酸钠的原理:氧化沟虽然处于全功率曝气,但是溶解氧低的可怜(这期间碰巧便携式溶氧仪坏了,没法准确测量),通过投加硝酸钠进行反硝化反应以此来去除水中的COD(这也是没有办法的办法),降低充氧的负担。
, ^ A6 @( ]7 U+ O: |5 B0 W; F* Z7 \- J5 V6 D% X
对于投加硝酸钠反硝化去除COD这点,各位污师在应急的情况下可以考虑使用,成本也不算很高,一吨的硝酸钠3000元左右,大致算了一下去除的COD成本与纯曝气能耗比为9:1。% b* d/ P4 P4 b. L( W
) V' s* n" B+ I下午活性炭到厂了,给氧化沟投加了150ppm的活性炭,因为氧化沟中的COD太高,这个时候活性炭的效果已经不明显了。6 Q/ ^& {( q8 I; G9 s+ \2 H" L) W7 y
6 d; f0 u$ _( P8 b* V* O/ E
因为氧化沟上有酚以及有机溶剂的气味,园区领导一直催着把气味解决了,领导就采购了一批专门去除酚类及芳香族化合物的微生物,下午给投加到氧化沟中。
* \0 T) a: i# {& j; R1 m5 L* {- R2 X3 Q$ k) T; H C- g# {- W) g
- @' V; F8 B$ j+ v
8月12日
2 s5 L2 X& X) M+ ^ o- [
( u, g; U8 e# ]; p5 ~/ t4 S今天氧化沟上的气味确实少了一些,不知道是昨天投加的微生物起作用了还是其他原因。0 I0 v' v( _% Y) c' M6 f
# P& e' C- Z- M! R( c; @8 f
早上氧化沟的水红的特别厉害,用次氯酸钠做了一下小试,效果挺好的,随即安排购买次氯酸钠,为了降低成本,采购的是固体含氯消毒剂(以下就认为它是次氯酸钠吧),目前市售的固体含氯消毒药剂主要有两种,一种是2g/片的,一种是不规则颗粒的。6 f& I$ F# `5 t. o
1 m; d+ N" B0 A* L6 f: J
刚开始将次氯酸钠设计在混凝反应池的进水口,因为这个地方有搅拌,可以充分反应,但是效果不明显,随即将投加点改为混凝沉淀池出水口,经过沉淀后的清水投加次氯酸钠脱色效果很好,但是没有搅拌,药剂投加量大。7 T" k' |8 _$ c1 N* I9 M
: l1 x& Q( x# h9 R+ o- \4 E看来以后在设计中,生化及混凝沉淀脱不了的色度,可以最后端增设化学脱色池。
, r" a) Z% V0 d/ u9 h% ~+ h1 |, T! I/ Y
今天进水的时候闻到了不一样的气味,大爷的,根据气味可以确定某某厂趁机偷排了,不知道这次有多少厂都趁机偷排,上游的厂偷排的不只是高浓度水,还有大量的污泥。
, |$ {" p) Q0 ]. I' e0 r q- w( H( ?8 |1 I4 o
今天的主题还是加:菌种、硝酸钠、活性炭。5 N4 R) D8 ?, z
3 f) X2 {$ W, s# P# k& b
& u* r* }, p1 R+ D8月13日
! y% f& I7 p$ I; V0 R+ v% k7 c2 u/ _- D; I8 S5 b9 v9 E
今天是不平凡的一天。
! V0 _# D r C. z8 s( F' M4 D- i0 ]9 p# m
环保局、管委会、污水厂、业主四方经过一上午的协商,最终确定保管网,因为有个地段的污水管道已经破了,河道的水也已经抽完了,领导们说:冲击也就冲击这一次了(当时我信了)。
$ w$ O4 C9 F1 `* o) u* h
1 Y6 p* k0 a: \( ]. j' y中午十二点开始大量进水,最终在晚上十二点左右把管网的水全部抽完,今天总进水量约为4000m³,平均进水COD在6000mg/L左右,结果是氧化沟黑透了。% J4 o0 g! [5 l0 i! l
# j& p' \+ g, c f9 F) D
水解酸化今天开始跑泥了,墨黑色的厌氧泥大把大把的往氧化沟流。发现酸化池跑泥后。! K$ L& I% ?/ A q' |& P/ K
6 R3 K2 |+ [3 R4 e
做了以下安排:①停水,停酸化池回流;②给酸化1加PAC;③排酸化2污泥;
L7 h, y) e# o7 f) U
?) A' ?1 g2 {& z目的:①停水,不让厌氧泥进氧化沟,增加氧化沟的负荷,1g的厌氧污泥相当于1.42g的COD。停回流是为了让污泥沉淀;②加PAC为了提高污泥沉降性能,减少跑泥量;③排泥是最解决跑泥问题的。
8 w: L1 `6 b3 e* q( i% e0 E- c! I
, U1 g m, \0 o9 Y7 `% o( M在经过一个多小时的操作后,重新开始进水。在进水的过程中,氧化沟火力全开,尽量的保证污泥不那么受症。进水结束后安排员工给氧化沟大量投加硝酸钠,尽量多的提供一些“氧”。9 g) j$ e" G* B* P
9 l+ ]) Q5 a& Q e# D
今天有点可惜我昨天加进去的微生物,700大洋一公斤呀,一次性加了100公斤,7万大洋就这样子打水漂了。可惜呀!!!" b& @) i4 d1 [9 R r$ |
( a4 N% [7 q# H2 r4 J
! m1 s8 Y1 a0 P. Z* y8月14日
3 P& y! g" v) R7 \& r& H7 _1 G' s+ t2 |
一大早爬起来就上池子了,看着那黑乎乎的氧化沟,心中飘过无数只羊驼,辛辛苦苦维持了仅半个月的系统就这样黑了。又一想,反正这样了,努力恢复吧。
2 ?1 c0 {3 S9 N8 p( k
9 W, Y6 Z, u: `3 F* @今天的硝酸钠就像不要钱一般的给氧化沟中投加,看着那白花花的硝酸钠就像白花花的银子一般往氧化沟中扔,不过为了祖国的大好河山扔就扔吧(扯的厉害了,一切为了系统恢复、一切为了降低出水污染物浓度)。
1 q- n- Z/ a8 X g( D" T$ E
! B& q! x$ V. O4 U% [今天没有进水,中午的时候污泥微微发灰,到下午六点左右,内沟的污泥已经发黄,中沟和外沟都是发灰的。6 @$ L, f! q4 t3 U
7 e0 w2 W! |, P! m0 ]
下午6点多,区环保局局长过来了,看了一下河道,说河道中的水还没有抽完且河道中的数据还是很高,必须要再次抽到污水管网中(这以是第三次抽空河道了)。我见到局长后就开始装可怜,比如:污水厂现在很难,现在氧化沟还是黑的,处理不了这么多水,让我们稍微缓一下等等,局长没有回话,其他的人接话说:不用一见面就说你们的困难,我们也知道你们很难,但是你要从大局意识出发……。和那人打了一会口水战后,局长说:明天这个水必须要抽回去,而且必须得保证管网不能再憋烂(上次烂的地方大致修了一下)。我只能很不情愿的答应了。/ @6 H7 v9 ^, K: {0 n. u5 o
' e1 `: n2 T- }: ]8月15日! \& z8 w- \; ?4 U5 v0 F0 _
( h$ s9 _1 z7 o% k8 H心心念念的氧化沟终于缓过来了,虽然COD和前几天比没有多大的变化,但是污泥已经全部变黄,算是坏事中的好事吧(心中窃喜)。但是看到那满满一管网的水,心中的喜悦立马消散,又是难熬的一天。
/ Z( L$ @0 C* R& |1 P5 v8 j/ j+ n$ h7 P: ^" L4 Y- P. J5 X
为了配合河道抽水,想着这应该是最后一次了,心一横,去他大爷的,死猪不怕开水烫,反正冲击了一次很快就恢复过来了,再冲击一次又何方。进,随便进,来多少水进多少水,刚恢复的系统又面临一次剧烈的冲击,这次的冲击比上次造成的结果更为严重,毕竟活性污泥吸附基本达到极限,高浓度的COD都集中在水解酸化池。7 B. o9 U, M+ e- G' p8 d4 b* }
4 }3 h8 i# i# K' [7 g. T+ L& A
在大量进水1一个小时后,外沟开始发灰,3个小时后外沟黑了,中沟开始发灰,5个小时后内沟也灰了,7个小时后整个氧化沟全部变黑。这波冲击的厉害,刚缓过劲的污泥再次进入发黑模式。
( ?. i# R: S8 F' u, X7 Z5 s W. Y* q: {" I& P! C) r- v+ m
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|