调试运管 案例:好氧受冲击致污泥老化? [复制链接]

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京东
由于工业生产排水的波动大,水质成分复杂,导致废水处理的难度比较大。当系统遇到冲击时,更为棘手,有些站长会采用提高污泥浓度,提高溶解氧的方法,来保证出水稳定达标,这样做真的有效吗?今天我们就和大家分享一个污泥老化的案例。9 J" h' e6 y* f. w: k$ b% d

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背景介绍
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这是一个轻工行业的污水处理站,由于生产车间故障,生产排水的水量、COD、SS较平时提高约50%。事故发生时,污水站站长大幅减少了剩余污泥排放量,同时将第3台鼓风机投入运行(总共4台,3用1备,通常只运行2台),以迎接冲击负荷。2 o* V+ q6 ~, `& [. [# R

$ m4 B( f' j$ ~仅仅运行了7天时间,站长就发现:
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好氧池的溶解氧大约3.5mg/l(平时为1.5mg/l),池水变浑,表面有黄褐色泡沫,气泡比较大,不容易破裂,泡沫层比较厚(见下图);+ o. q3 a5 o5 z1 g3 A2 x' O2 A
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SV30从正常的30%升高到70~80%,沉降速度明显变慢,SVI达到200ml/g以上;0 M# A3 O5 `. r& S/ }6 S/ H
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二沉池出水的SS浓度持续升高,涨幅明显,COD也明显升高,但过滤后的COD与正常运行的COD相比,略有升高。; ^' H. g8 n: g* @0 k% ]7 V6 R- r$ \& W

8 k" R; e0 [& {6 Z原因分析4 q% `2 a  V* t4 [2 w) L
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面对这样的情况,我们首先要分析问题的原因是什么,再根据原因,采取相应的措施。
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" V5 o' D) \, v) X通过与生产沟通,确认排放的事故水为生产的工艺水,其中不含有毒性、抑制性成分。结合二沉池出水过滤后的COD与正常运行时的COD浓度虽略有升高,但是涨幅不大,说明冲击负荷已经完全被降解。! Z8 v: Y2 W1 H/ f6 J' U; M! E
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下面,我们再来检查好氧系统:+ t. P2 h. e- r. l2 P- e
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在感官方面,好氧池常有的土腥味基本闻不到了,曝气池池水发浑,没有明显的上清液层;
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指示性微生物也从活跃的钟虫、累枝虫等,转换为鬃毛虫、表壳虫、轮虫等,数量也在慢慢减少,同时存在少量的盾纤虫;/ n) m0 F+ Y! b' S7 i
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从技术指标看,溶解氧和SV30都维持在较高水平,SVI也处于较高值。% b0 ~. y( B0 t/ _; q' v* \

0 q% S% ]2 A, |从上述现象和数据来看,这个系统处于污泥老化状态。这次运行异常是生产线排水异常引起,虽然有明显的COD冲击负荷,但是好氧系统本身具有一定的抗冲击能力,本来不需做太大的调整,而这位站长“为了避免出水水质变差,增加了污泥浓度,提高了溶氧值”,这个操作导致食微比失衡,大幅下降,好氧污泥快速老化解絮。从出水指标来看,就是二沉池出水悬浮物明显升高,COD升高。3 ~! o! ?& [" j

3 k; E6 {9 N# \2 s% Z, Y运行建议
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工业污水处理时,很难杜绝污水站不受生产排水的冲击。遇到异常情况时,不要紧张,建议根据来水水质,采取相应的措施以及应急预案,如:# r% _7 e, a( r. q: B& ?
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首先确定异常废水的水质,有无毒性、抑制性成分,比如强氧化剂,重金属等;! o( N0 k: m/ l

/ D- M2 T  s+ e9 V  D1 q; X确定异常废水的水量,根据池容,推算异常废水真正到达好氧系统的时间,然后在合适的时间,采取相应的措施;/ t. H7 `& q8 u
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根据异常废水的COD负荷,调整好氧系统的食微比,供风量;; w8 O6 D4 E) G  q
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若异常废水中含有难降解COD,或者高氨氮、总磷,需要有针对性的考虑增加混凝沉淀或其他应急措施。( r6 J- B- k# T5 z. U4 _1 J

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