调试运管 好氧系统受冲击致污泥老化的现场处理方案 [复制链接]

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京东
由于工业生产排水的波动大,水质成分复杂,导致废水处理的难度比较大。当系统遇到冲击时,更为棘手,有些站长会采用提高污泥浓度,提高溶解氧的方法,来保证出水稳定达标,这样做真的有效吗?今天我们就和大家分享一个污泥老化的案例。
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- T$ q$ {5 Y3 R2 N. X4 V" q5 K* x背景介绍
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6 X) @  @6 I: H这是一个轻工行业的污水处理站,由于生产车间故障,生产排水的水量、COD、SS较平时提高约50%。事故发生时,污水站站长大幅减少了剩余污泥排放量,同时将第3台鼓风机投入运行(总共4台,3用1备,通常只运行2台),以迎接冲击负荷。
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. Z, Z3 D' b, c6 a3 W仅仅运行了7天时间,站长就发现:7 x6 f8 p" x( {! |, [

! H9 O! F# _& B8 X7 h- ~好氧池的溶解氧大约3.5mg/l(平时为1.5mg/l),池水变浑,表面有黄褐色泡沫,气泡比较大,不容易破裂,泡沫层比较厚(见下图);' g% A8 B! \$ [" f

( W4 W' U$ C4 R  Y8 h6 ySV30从正常的30%升高到70~80%,沉降速度明显变慢,SVI达到200ml/g以上;
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1 m1 M8 Z" W. Z. X# u5 J5 k( h# @二沉池出水的SS浓度持续升高,涨幅明显,COD也明显升高,但过滤后的COD与正常运行的COD相比,略有升高。
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9 v) W! i8 h3 G8 O8 l  Z原因分析( M0 c; L6 h& ^6 N0 p& X7 g# g7 Y

) A1 R1 L* s, _" j% i. N7 C1 X面对这样的情况,我们首先要分析问题的原因是什么,再根据原因,采取相应的措施。
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通过与生产沟通,确认排放的事故水为生产的工艺水,其中不含有毒性、抑制性成分。结合二沉池出水过滤后的COD与正常运行时的COD浓度虽略有升高,但是涨幅不大,说明冲击负荷已经完全被降解。
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% q' V& R9 d" [% ^# U/ g下面,我们再来检查好氧系统:
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. M! q2 v# o2 m在感官方面,好氧池常有的土腥味基本闻不到了,曝气池池水发浑,没有明显的上清液层;( a1 z5 d9 F4 s- q
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指示性微生物也从活跃的钟虫、累枝虫等,转换为鬃毛虫、表壳虫、轮虫等,数量也在慢慢减少,同时存在少量的盾纤虫;1 A2 `! X$ w$ c5 d+ W; G$ N

! N2 ^9 k9 C! i, Q& Q从技术指标看,溶解氧和SV30都维持在较高水平,SVI也处于较高值。
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$ b3 G& D0 Y0 I8 i/ o从上述现象和数据来看,这个系统处于污泥老化状态。这次运行异常是生产线排水异常引起,虽然有明显的COD冲击负荷,但是好氧系统本身具有一定的抗冲击能力,本来不需做太大的调整,而这位站长“为了避免出水水质变差,增加了污泥浓度,提高了溶氧值”,这个操作导致食微比失衡,大幅下降,好氧污泥快速老化解絮。从出水指标来看,就是二沉池出水悬浮物明显升高,COD升高。2 G( Z6 X5 p$ ^/ k0 @/ \2 @" E' X

* ^  P+ f4 ~. A# w" I运行建议: x  y* o1 G8 W$ r) `7 F. c
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工业污水处理时,很难杜绝污水站不受生产排水的冲击。遇到异常情况时,不要紧张,建议根据来水水质,采取相应的措施以及应急预案,如:
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0 e# w* P/ |( e- c9 {- O, l8 s: O首先确定异常废水的水质,有无毒性、抑制性成分,比如强氧化剂,重金属等;
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确定异常废水的水量,根据池容,推算异常废水真正到达好氧系统的时间,然后在合适的时间,采取相应的措施;/ I2 U( w8 o' f/ F6 Q

. s8 H" Q2 |5 `) M5 \; Z" l; p根据异常废水的COD负荷,调整好氧系统的食微比,供风量;4 E& `8 E3 A# B

. u. z' M, F/ @" C( ~若异常废水中含有难降解COD,或者高氨氮、总磷,需要有针对性的考虑增加混凝沉淀或其他应急措施。! J9 `; M/ A8 o, s

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