调试运管 搞事:碳源充足,反硝化效果差?!原因分析 [复制链接]

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京东
其实在反硝化脱氮中,内回流与碳源都是站C位的!
. L+ e) e# h+ ^+ O* K% Q+ q+ g
: W7 u. t' o  I$ ~+ E) i8 a反硝化效率的公式η=(r+R)/(1+ r+R),其中R是外回流比,r是内回流比,因为外回流比控制的比较小(30-50%),所以我们一般会省略为η=r/(1+ r)!  W. f# V# O& R+ ?9 w
& g# g3 a# d$ n; _. N6 ]) q: e
根据公式来看,在碳源充足的情况下,反硝化的脱氮效率只和内回流有关系!内回流的大小决定了脱氮效率。所以,案例中这个问题的原因就是内回流过小导致的!0 y8 p6 }6 o7 K6 P2 q6 T
9 a* k; U* I/ L3 h
内回流控制范围
9 y# v6 C$ S; f5 @
; X  T$ j( l* L7 i8 v! l目前的脱氮工艺,我们应用的都是前置反硝化及变种,但是内回流再大,都会有部分硝态氮随着水流走的,并不能达到100%的硝化液回流!所以我们会将其控制在一个合适的范围!- e9 A  B( k' X

" Z' K: m( d3 g. {3 ]过低的内回流比会导致脱氮效率下降,出水TN超标,但是过高的内回流,一方面会携带更多的DO,消耗碳源和破坏缺氧环境,并且导致电费增长,在内回流比大于600%时,内回流的提高,脱氮效率并不会提高很多,导致性价比比较差!5 l: k1 X3 C: u# F3 D. |" s
) J0 w4 ]3 N; G4 T: Q/ [0 X
所以,在保证脱氮效率的情况下结合DO影响及性价比的关系,一般控制在200~400%!
9 q/ Y6 e! x" b' B. n+ C& ~  A
! ^$ _& `4 h6 S* ?内回流操作注意事项+ ^8 c+ E5 C9 x7 R

* I' U! A! s5 N/ y: V1、防止携带过多的DO
2 g: ?) F7 Q! j5 I# U, J
# K+ b) E1 k5 Q4 w+ r  `$ i笔者曾遇到过内回流携带DO导致脱氮系统崩溃的情况,对于内回流来说,其携带的DO越多,对反硝化的影响越大,一般反硝化池ORP控制在-100~-150mv,过多的DO直接破坏了反硝化的环境,使异养菌处于优势状态,最终会导致硝化崩溃!
& |" h2 i! Y% t& N% S' `
+ C4 p5 n; m$ u减少携带DO的措施,根据应用经验可以关小内回流处曝气,或者内回流处不要曝气,加一个搅拌机来保证混合液的搅动;还有就是曝气池后增加脱气池,通过脱气池来回流到反硝化池!8 B; Z" N6 b# Y& R+ s
) ^0 v6 n5 O& A& g' \0 s# U& v
2、防止内回流泵的状态失控: h+ [' |" }3 X2 P. h. L4 Y
( _! c2 d' n* a6 \& W. ?7 x
1. 内回流泵的选型一定要以设计量来选型,大一点没问题,小了问题就多了,在污托邦社区就有小伙伴求助脱氮太差的问题,发现他的内回流泵的额度流量比只有100%!
! |0 P& R: n7 ]9 t; k, a! a: H
8 O: E/ l9 I# z) g# Y' P* E2. 内回流泵一定要设有备用泵,之前就遇到过这种坑,每个系列只有一台内回流泵,通过变频器来调节回流量,但是,任何设备都存在坏的可能,后来的某个夜晚,内回流泵坏了,但是没有备用泵来用,最后导致硝化崩溃!
  F8 m3 S2 N/ A4 H2 L$ I
% g9 }) ]# Z& P! U' f+ U4 |3.这两个坑小伙伴们一定要注意,但是问题都会有解决办法,如果出现这种情况,可以用潜水泵临时替代内回流泵!9 X6 Y( T0 X- B0 c

0 B; s( E: a- L+ c5 o内回流比公式推导
+ T+ G; r/ q2 I  }
2 W0 V& g) i- C0 o+ S$ p内回流比的公式推导需要用到反硝化脱氮效率公式:& Y" L+ A1 N4 W
3 x. u5 y# L, N% `# U, O) h
η=(r+R)/(1+ r+R)——式14 Q2 Y3 L, Y) N

2 Y3 P) l) ?3 H. I& ?其中( m" h# N  T+ @( E: R, _
η—反硝化效率;
- A: m$ O! D7 SR—外回流比,外回流比一般控制在(30-50%,2021年版的室外给排水规范给的是50%-100%,个人感觉太高了,回流量越大,回流污泥浓度RSSS越低,而且会缩短生化池内的水力停留时间),为了公式推广简单便于理解,我们将其忽略不计;# x0 P- G* U9 F6 o
r—内回流比。1 o1 ~9 W: ^% W2 {
3 Y+ K2 `7 k; n$ ^" K$ `& b+ W
所以我们的公式1可以简化为:
! A# S. p8 e$ ~0 K' c  b) t% u6 ?: w3 q2 w# N2 K: f+ ~* J7 N9 A/ c
η=r/(1+ r)——式2
" _- o' e- c: Y4 p. w
; }4 M8 z9 ?4 v! ]4 G$ p8 X$ U根据公式2的变换,我们推导一下内回流比r的计算公式:
# P6 r- d5 ?, W0 W- v" a$ A1 R, C
3 Y+ L2 H6 g5 D/ ~/ I5 iη=r/(1+ r)5 [, j* n8 Z  P
$ }! C! Q, R; Z7 j
η+rη=r
. P- ^2 G6 B0 w
9 S4 {+ ?. I2 }/ uη=r-rη
" m* s; H" c% |6 }, i& f4 d) Q/ K. l' [
η=(1-η)r
! F) _/ t, m' ^0 u$ _- ^* G; R9 H. R1 ^% E# w0 H7 h8 m, c
η/(1-η)=r
# D2 x9 t0 A& j* t! F: q
& x: S' o0 L) z- M6 X9 C$ sr=η/(1-η)——式3! r/ L6 N; \, }6 z3 C/ f
! J  Q3 x3 s0 f2 C* V3 g9 C$ b
所以,从公式3来看内回流比计算只与脱氮效率有关,脱氮效率可以根据进出水TN计算出来,公式为:
" P) Y4 C1 \6 B, }; I8 V$ w$ j$ l0 a/ o0 P% l% E5 Y
η=(TN进-TN出)/TN进——式48 w% t% h6 a; s' J
4 @& p0 d+ R" i7 Y1 Q
将公式4带入公式3内回流比最终的计算公式推导为
% Z% b, s. W0 ]9 q7 H2 d) U/ b% O& U8 r$ Y/ @  m6 L
r=[(TN进-TN出)/TN进]/[1-(TN进-TN出)/TN进]
9 p" x9 `- t- _! H% r- Q8 E
2 r% ?/ a+ O' M1 F* Ir=[(TN进-TN出)/TN进]/[(TN进-TN进+TN出)/TN进]3 M, ~+ v- J. ?
5 t* Y& z9 y0 ^: A9 \& P
r=[(TN进-TN出)/TN进]/(TN出/TN进)7 Q3 X" P8 _4 u; g$ Y0 h
# _1 Y5 S0 g# W  [$ H
r=(TN进-TN出)/TN出——式5
$ x. @7 O4 Y0 k4 u5 }" i! v$ h: G  U
2 R# l  {1 Z/ A2 l! g根据最终推导公式是不是很简单?只要知道TN进出水指标就可以计算出内回流的最低值!注意,计算的内回流比是最低的控制值!一般控制在其2倍以内就可以了!
- l# R9 E* Z2 T  B5 b5 j; A  ]. [! A: Q+ w  l4 g+ q. U( l
实例计算
1 B* G) U9 m5 y7 ~& C' \( u  P$ ]5 V* T4 m' q
案例:A²O工艺,生活污水进水总氮20-30左右,出水要求总氮<10,内回流比控制在多少比较合适呢?. Y8 E4 L/ F: y/ H; F, p
5 U) j4 \6 s8 \0 n- a5 s
计算:根据要求我们选取最大的脱氮比例,TN进30mg/L,TN出10mg/L,带入公式5:
8 }3 X) `- I" T  g
$ [5 M/ x, S+ x6 G# l- ~r=(30-10)/10% n3 Q  B7 |7 F/ d$ L! S" o1 K2 a

# [- I0 p$ \  ~0 n3 _% w' Wr=2=200%
1 R; g$ Z: S1 h* x( b
. k* U9 m" [" g( G所以,内回流比最低值为200%,控制范围在2倍以内,最终内回流比的控制范围为200%—400%!
  ^2 E# e; p5 \3 p: M: i7 S. i9 k! C9 Z

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