一般说来,汽轮发电机事故多缘于材料和结构上的缺陷。但近年来,随着我国电力生产规模的不断扩大、汽轮发电机单机容量的不断攀升,因机组振动等原因造成的汽轮发电机事故也时有发生,尤其是特重大事故的发生,已经严重影响到机组的安全运行,同时给电厂和发电设备制造厂带来巨大经济损失。下面从事故类型结合国内外典型案例对汽轮发电机常见事故进行介绍。
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汽轮发电机组的大部分事故,甚至比较严重的设备损坏事故,多由振动引起,机组异常振动是造成设备损坏的主要原因之一。机组振动会使设备在振动力作用下损坏;长期振动会造成基础及周围建筑物产生共振损坏。这当中,机组轴系扭振现象是发展大电网和大机组所面临的重大课题。1970年代以前,由于单机容量相对较小,扭振的危害性并不突出;但近几十年来,随着超高压大电网和大功率机组的投产,国内外陆续发生多起网-机谐振造成机组严重损毁的重大事故,引起全世界广泛关注。
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- w+ V! x$ [- A0 y' z3 {) I. O4 A01.日本海南#3机事故
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, G6 \% `+ ~% D# Z4 L日本关西电力公司海南电厂容量为 600MW的#3 机于 1972 年 6 月在试运行中发生破坏性事故。这次事故在机组发生巨大振动之后的极短时间内即发生。& h) b- u- U" @
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通常,汽轮发电机振动增大的原因很多,但在如此短的时间内发生如此巨大的振动,#3 机#11 轴承(励磁机处)损坏可谓该次事故的起因。由于#11轴承的轴承盖和轴承座装配质量不太好,试运行中,转速下降时轴振动特别大,磨损了螺栓的螺纹;超速试验时(转速上升到 3850r/min),#11 轴承的轴振动骤然增大,致使轴承盖固定螺栓脱出,上轴瓦脱落;而上轴瓦和挡油环一起飞出后,便无法向轴承下半部提供润滑油,#11 轴承作用消失。这时,油膜阻尼降低,导致轴系临界转速下降,接近当时的实际转速(3850r/min),引发共振,共振随即导致励磁机轴出现巨大振动(见图)。在机组发生巨大振动之后的极短时间内,多段轴断裂,零部件飞出,并引发火灾,酿成特大事故。图 3 为#9 ~#10 发电机轴承结构,图 4 为#11 轴承结构图。2 Y9 ~& U# n9 l6 y/ A. {
3 [, }, Z' }7 \$ B' w j随着发电机容量的增大及转轴的增长,汽轮发电机的振动问题将会变得更加重要,因此在结构、安装、试运行各方面都应尤为重视。该事故的教训说明,对轴承安装及固定必须采用一种充分考虑了振动问题的安装工艺方法。另外,应从平衡调整方法入手,改进发电机包括励磁机的整个轴系振动计算的检查方法。% `8 J: R- n% b n
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02.陕西某电厂 汽轮发电机组轴系断裂特大事故
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: m2 E& B; X2 m) j0 n* i1 X陕西某电厂(200MW)#5 汽轮发电机组于 1988年 2 月 ,在进行提升转速的危急保安器动作试验时,发生了轴系断裂的特大事故。轴系 7 处对轮螺栓、轴体 5 处断裂,共断为 13 段,主机基本毁坏。
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当日,做#1 飞锤提升转速试验时,试验人员将#5 机盘上转速表显示的 3228r/min,误看作3328r /min,并手按集控室停机按钮,使得机组跳闸,但并未与相关试验人员联系,致使他们误认为#1 飞锤已经动作。做#2 飞锤提升转速试验过程中,机组转速升至 3302r/min 之际,发出类似于汽门动作的声音,试验人员误认为#2 飞锤已动作,于是将超速试验手柄放开,后确认#2 飞锤并未动作。当转速降至3020r/min时,未发现异常,继续进行#2 飞锤动作试验。随即,先听到升速叫声,随即副励磁机喷出灰尘,然后听到一声闷响,发电机端部着火,#1 瓦盖翻起,高压后汽封喷出蒸汽,试验人员跌倒。从听到升速叫声到发电机端部着火时间仅约6s至8s。
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, S! K [+ l2 j这次事故是由油膜失稳开始,突发性、综合性强烈振动造成轴系严重破坏。该机组轴系稳定性裕度偏低和机组转速飞升超速到 3500r/min ~3600r/min 是酿成这次事故的主要起因。( U$ L% J+ h( q1 T
5 A( o8 v, v7 k& p5 o03.新疆某热电厂 #3汽轮发电机组特别重大事故; i$ L; l8 Y, e7 n, Q5 v4 E
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新疆某热电厂#3 发电机——变压器组于 1999年2 月发生污闪,#3 发电机组跳闸,机组电功率从41MW 甩到零。汽轮机抽汽逆止阀水压联锁保护动作,各段抽汽逆止阀关闭,转速飞升到3159r/min后下降。有关人员到现场确认自动主汽门是否关闭,确认转速,并启动交流润滑油泵检查,调整同步器。当时机组振动正常,自动主汽门和调速汽门关闭,转速2960r/min。技术人员认为是污闪造成机组甩负荷,复位调压器和同步器后,同意维持空转、开启主汽门,并将汽机热工联锁保护总开关切至“退除”位置。而复位低压调压器时,出现机组加速,机头颤动,汽轮机声音越来越大等异常情况。机组转速上升到 3300r/min 时,现场人员立即手打危急遮断器按钮,关闭自动主汽门,同时将同步器复位,但机组转速仍继续上升。他们又数次手打危急遮断器按钮,但转速依然飞速上升。在转速达到3800r/min时,人员撤离,此时转速为 4500r/min 。
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不久,#3 机组发生超速飞车。随着—声巨响,机组中部有物体飞出,保温棉渣四处散落,汽机下方及冷油器处起火。( T& P' a( D3 {4 w# i
; V1 \9 F! w5 S9 |9 m6 V究其原因,1.27MPa抽汽逆止阀阀碟铰制孔螺栓断裂使阀碟脱落,抽汽逆止阀无法关闭,是机组超速飞车的主要和直接原因;运行人员在发电机差动保护动作后,本应先关闭抽汽电动门后解列调压器,但却未明确上述操作的先后顺序,造成关闭抽汽电动门和解列调压器的无序操作,这是机组超速飞车的次要原因。
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1 d: \5 o5 k" D K+ O04.辽宁某电厂#1 汽轮发电机组轴系断裂事故5 {& x3 U) |8 ]$ H$ |
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辽宁某电厂 1999 年8月准备检查调速汽门开度时,主汽门关闭,同时伴随一声巨响,发电机后部着火,轴系断为 11 段,呈 10个断裂面,机组严重损坏。其中 5 处为轴断裂,4 处为对轮螺栓断裂,1处为齿型联轴器失效。
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正是因为齿轮联轴器失效,才使得运行中主油泵小轴与汽轮机主轴脱开。主油泵停止工作、转速失去监测、调节系统失控,上述因素耦合的特殊工况致使低压缸铸铁隔板在压力波冲击作用下碎裂,这是轴系损坏的主要原因。该起事故中,低压缸铸铁隔板碎裂损坏,静、动部件严重碰磨,机组发生强烈振动,则是转子断裂、轴系破坏的主要原因。
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而齿型联轴器失效,导致转速失去监测、调节系统失控,中压缸瞬时进入大量蒸汽,这种情况当时在国内从未曾发生。现场运行人员对此缺乏正确判断,认为“无异常”,仍按正常操作程序进行起动,致使中、低压缸瞬时进入大量蒸汽,也是原因之一。
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01.黑龙江某电厂大轴弯曲事故
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黑龙江某电厂电机检修人员1993年11月在#2机处理励磁机整流碳刷冒火缺陷时,因处理工艺水平、技术水平不高,引起环火,导致#2 发电机失磁,有功负荷急剧摆动,调速汽门失控,为这次事故埋下祸患。当电气运行值班员为控制发电机失步,用同步器减#2 机有功负荷时,已调整无效,故断开灭磁开关,解列该机。#2 机解列后,调速汽门不但无法关闭,维持机组空转,且转速急速飞升,引起危急保安器动作,自动主汽门关闭。由于自动主汽门有卡涩缺陷,未关严,造成机组超速事故:首先是汽机末三级叶片断裂损坏,并击穿低压缸发生第一次爆炸,机组强烈振动,串轴加大,轴系稳定破坏,进而损坏发电机密封瓦;其后,氢气溢出发生第二次爆炸并着火,同时引燃汽机透平油及部分电缆;随之,轴系进一步失稳,破坏全部轴承,扭断主轴,使汽轮发电机组各动静部分严重碰磨、撞击,机组严重损坏。关闭主蒸汽管电动主闸门及总汽门后,才完全切断进汽,转子失去转动动力而停止,整个过程的时间短暂。8 O- l. |3 b4 c) V2 o1 W# ]- m
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02.国内某电厂 机大轴弯曲事故
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国内某电厂#1 机组 1998 年 7 月进行第三次启动时,发生大轴弯曲事故。弯曲的直接原因在于高压转子胀差越限,没有及时打闸停机,导致高压前后汽封和隔板汽封轴向、径向碰磨,打闸后惰走过程中高压胀差最大达+5.02mm。
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高压胀差越限由以下因素引起:
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2 b2 c: w4 A1 s(1)接线错误,功率表无指示,没有及时停机处理;高压油动机又开到最大,从而增大了高压胀差的变化率。( \. I: ~$ P1 S0 L- T( e
$ ?5 Q! W( Z) R4 L; A(2)机组参数不匹配。
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(3)违反运行规程。规程规定,高压胀差+3.0mm报警,+4.0mm打闸,但该机在高压胀差到 4.46mm时才解列、打闸,机组经过长达24min惰走到静止,加重了轴向、径向磨损,造成大轴弯曲事故。
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3 D' k x, S5 N! V2 S+ K汽轮机组润滑油系统是整个汽轮发电机组的一个重要组成部分,润滑油系统出现异常,严重时会导致汽轮机烧瓦、轴颈拉伤、大轴弯曲、转子动静磨擦甚至整机损坏等恶性事故的发生。实际运行中,因润滑油系统故障而被迫停机的事情常有发生。轴颈损伤对汽轮发电机组影响大,且轴颈损伤的同时常常伴随机组烧瓦。
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01.浙江某电厂 汽轮发电机组烧瓦事故" u+ U9 v0 {/ r+ \3 K7 d
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浙江某电厂#1 汽轮发电机组 1988 年 8 月因油系统中渗有大量空气,自动主汽门自行关闭,调速油泵又未自启动,交流润滑油泵刚自启动即被直流油泵自启动闭锁,故直流油泵自启动后电机烧损,致使断电烧瓦,造成重大事故。应该说,主油泵工作失常是该事故的起因。这次跳机事故之所以扩大成断油烧瓦,主要原因在于直流润滑油泵自启动后电机烧毁,而直流润滑油泵电机烧毁时直流母线电压偏低,造成调速油泵、交流润滑油泵手动抢合不成。
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02.河南某电厂 机组 轴瓦烧损事故
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河南某电厂#1 机组在 2004 年 9 月的 168h 试运后消缺工作结束,重新启动,运行 27h 后,#1 机组#5 轴瓦温度异常升高到 113.35℃。#5 瓦金属温度开始上升过程中,其振动也出现异常波动,故于9 月 30 日 18:58 紧急停机,10 月 24 日启动,机组总共停运 24 天。
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# \" j% }/ u9 o4 g4 K% F1 N其原因在于,#5 轴瓦在制造期间少了一道脱氢工艺,使得钨金与瓦块接合面处存有氢气,运行中氢气聚集导致轴瓦鼓包,破坏了顶轴油膜压力,引起轴瓦温度升高,积累至一定程度后,油膜压力下降几乎到零,从而导致轴瓦磨损,这是该事故的主要原因;运行中润滑油质较脏,也是机组运行的一个不安全因素。
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03.江苏某电厂超临界机组轴颈损伤' [3 X/ ^ K; }+ a4 p
# c% E6 L+ ]# x- Z江苏某电厂安装有 2 台 600MW超临界机组。2006 年 3 月 3 日,C 级检修发电机抽转子发现发电机励端轴瓦严重磨损,轴颈亦严重磨损。3 月 8日揭开#8 轴瓦瓦盖时,发现#8 轴瓦轴颈中间部位严重磨损,磨损发生在#8 轴瓦轴颈中间位置,轴向长约 420mm的轴段,磨损深度(半径方向)0.01mm~0.80mm.最深约 1.0mm。! S; k" R3 ]0 T/ r9 `. j
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翻出#8 轴瓦上瓦后发现,上瓦有轻微擦伤,#8轴颈则严重刮伤,有 17 条伤痕,最大伤痕宽约 2mm,深约 lmm,伤痕呈圆周状,从中间到两侧依次渐密地分布在#8 轴颈处。翻出#8 轴瓦下半瓦后发现,发电机端顶轴油囊基本被磨损或被磨损的钨金填平,电机端瓦的表面钨金磨损严重,而汽端钨金表面有严重拉毛现象,拉毛处附着大量纤细钢丝。滤网严重破损造成大量的纤细钢丝进入润滑油系统:大量的纤细滤网钢丝随着润滑油涌进轴颈与轴瓦之间.破坏了轴与瓦之间的油膜,加剧了轴与瓦间的摩擦。/ c2 B2 p/ f& o
/ s% e* B; }4 n& J事故发生时,顶轴油母管压力已降至 9MPa,低于设计值 12MPa。在该压力下,#8 轴颈已不能完全顶起。由于顶轴油母管压力下降,导致轴颈与轴瓦间隙减小,而此时低压缸两侧的轴瓦随轴承座受凝汽器真空影响而单边偏折,从而易引起轴瓦单侧烧瓦。
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01.护环应力腐蚀裂纹
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护环用以保护转子端部线圈,尤其两级汽轮发电机转速高,护环得承受很大的机械应力,是汽轮发电机最关健的锻件,因此人们对护环材料的质量要求相当高。
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: ?. c c0 |& s. p" Z' R2000 年前,国产和进口 300MW 及以上容量的汽轮发电机都曾发生不同性质的事故,而护环事故比较突出,其中应力腐蚀破裂又占大多数,为此造成有的发电机事故后停机上千小时进行修复,损失电量上亿 kWh,特别值得注意。. R4 W. |5 ]* r9 B
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如 1987 年某电厂#7 发电机组于 l986 年 11 月投产,1987 年 1 月事故停机。护环经检查发现嵌装面圆角处有应力腐蚀裂纹群。山西某电厂200MW 氢冷机组 1985 年投产,1988 年大修时检查发现其#3 发电机两个护环共 5 处存在晶界纹,励侧有一处延晶裂纹,长约 4mm,汽侧有一处腐蚀坑和晶界裂纹,裂纹长 2mm,一般长度为0.1mm ~ 0.3mm。所以应防止护环应力腐蚀,防止不平衡电流(负序流)超过规定值烧损护环,防止发电机超速损坏护环。
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02定子线棒裂纹事故6 z# l; X1 m: n0 D5 S2 _
3 i) f5 J3 X+ @7 u某电厂#5、#6 发电机系原苏联 1950 年代设计产品,容量 200MW,1979 年投运。但从 1993 年开始,#5、#6 发电机曾 4 次出现两端部铁心松动、过热及断齿现象,后又发现定子线棒松动磨损。2002年对#6 发电机做两倍频测量,各槽线棒固有振动频率均发生变化。2002 年 8 月,#6 发电机运行中,定子线棒汽侧渐开线鼻部近集水盒 R弯处导线断裂漏水,停机转检修进行了更换线棒处理。经检查,宏观可见 7 根线棒断裂。主要原因在于:; d1 X( c i& U& k" @$ ?
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(1) 发电机定子线棒松动,各槽线棒固有振动频率由此发生变化,进而引起部分线棒共振,造成线棒承受较大的周期循环应力;$ I \2 F, K* I, h% t" y+ [
: K d, T1 W. \9 P) T(2)定子线棒汽侧渐开线鼻部近集水盒 R 弯处导线由于加工时弯曲变形,使该处导线受弯曲力作用且导线外圆部分受到拉应力;裂纹产生部位系焊接区与非焊接区的交界处,故此处又是焊接热影响区,该区域残余应力较大。另外,该部位导线由于绑扎受到约束,所以较大的周期循环应力集中作用于导线 R 弯处。
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(3) 扁铜管内腐蚀产物中 S、Cl 和 P 等腐蚀性物质长期作用于铜管内壁,于管内壁形成腐蚀坑。在腐蚀和周期循环应力作用下,腐蚀坑处形成微裂纹,逐步向外发展形成宏观裂纹,最后贯穿整个管壁,造成扁铜管开裂泄漏。! G0 D# V; l' w, Q! t
3 F* P! t0 m8 R e8 o u(4)腐蚀性物质 S、Cl 等应为冷却水带进,水冷器有微漏处,运行过程中不断有少量循环水被带入机冷水中。
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1 S! Y1 {7 C" g9 A(5)扁铜管内壁覆盖的含多种物质的腐蚀产物,特别是含有 Cu、Fe 的腐蚀产物,在磁场作用下易沉积,沉积物堵塞水流可造成发电机定子严重烧损事故,这也是不容忽视的一个重要问题。- r, c. R* u' a7 W y
. z6 r4 e8 g0 |# H3.转子裂纹事故0 w* L. I4 y) f2 u4 i
+ F$ q- j$ v" X& y* j/ |: t某电厂 600MW#3 机组 2002 年 4 月因振动过大紧急停机。在制造厂检查时,发现励侧护环内侧 100mm 处径向跳动值最大达 600 m,于是又对发电机转子拔护环检查,发现其发电机转子励磁侧护环下本体与轴柄过渡圆角处,存在一沿转子周向165 °、最大深度为 180mm 的裂纹,转子严重损坏、报废。该事故造成的损失巨大。后来由于处理得当,避免了更大事故的发生。此前,早在 1998 年 3月 16 日就曾因发电机转子励磁引线压板螺钉断裂,造成发电机定转子严重损坏返厂处理,同时将#4 发电机 定转子换至#3 机组上,并于 1998 年 7月 10 日投入运行。
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: c2 u0 e6 b" ?$ |; a$ C# D# e励磁引线压板槽槽底根部 R角处严重的应力集中和锻件存在冶金夹渣及材料脆性,是造成转子产生裂纹的主要原因。具体分析,发现制造厂将励磁引线压板槽槽底根部 R 角曲率半径由原设计6.35mm 减小到 3mm,实际测量最小处仅约 1mm,且形状不规则并带有尖角,应力集中情况尤为严重。同时,转子材质脆性转变温度 FATT 及冲击韧性超标,为不合格转子。此外,转子裂纹性质为高周疲劳开裂,裂纹断面面积约为转子截面的 1/3。裂纹断口为新月形呈浅碟状,断面平坦呈细瓷状,断口附近未见明显宏观变形,为亚临界裂纹扩展。断口宏观形貌具有贝壳纹、一次放射线和二次放射线等疲劳断裂特征,断裂源位于励磁引线压板槽槽底根部 R 角及附近区域。
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# B0 y6 m9 r' F6 |4 S* R断口微观形貌具有条纹、小断块和与裂纹扩展方向基本垂直的二次裂纹等疲劳特征。裂纹走向从压板槽槽底根部 R 角区域开始,在垂直于变截面过渡区主应力方向,沿径向和周向综合扩展,形成疲劳断面。有 20%~ 30%的断面为沿晶断裂,表明材料呈脆性,对缺口的敏感性强。
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