一、基本情况
. f; b3 \2 s2 Y0 A5 Q; V6 D8 t
: o+ b: `# f7 i; ]+ ~+ ^5 B9 |该污水厂为工业园区污水处理厂,污水厂出水排放至废弃河道,该河道仅有污水厂出水及园区雨水管网的雨水。废弃河道流至某河流,该河流下游1公里为该市的出境断面,5公里处为某市的入境断面。设计处理量1.5万m³/d,实际进水量仅有2000m³/d,设计两条7500m³/d的处理系统,仅运行单条线,污水厂进水水质如下表:
) v2 n/ Q) G7 m2 v9 X9 @1 k3 y" t7 G3 w
! g% F, t$ P% X Y8 i, D1 v0 J* B
- f) K$ v. H; C! ^& T8 _ Z; K, @9 F8 j* P3 h
工艺流程:
1 D, { P5 ]* n
4 Q$ w' S5 c% ~- ` q7 f- [- H' {
7 l& j r' y# |* Q1 Q% v1 t; S5 T1 m: j6 t& l- i3 r z9 m
图:流程图
% I( c3 w& `* ?
$ ?! ]$ k) D+ L工艺说明:改良型奥贝尔氧化沟,外沟采用推流器搅拌,中沟和内沟采用表曝机曝气;酸化池池容分别为1000m³;外中内池容比:3.6:1.5:1;总池容约6500m³;运行的氧化沟(以下简称西沟)中污泥浓度在3500mg/L左右。
: R& s9 k$ o0 d( `% e' h6 Y# B7 ]( t- q) ?4 U
二、调试日记(2020年)
) l: C/ d3 }% f% i& Y4 _
' V3 }3 s1 q9 i' r/ F. Q7月31日" N3 y% _3 i, c/ l8 c; v
; q; d) p6 w1 l! X
7月份因为公司的一些事全月没有休息(我吃住都在厂里),31日和老板商量好我要回家休息几天,老板同意回家,31日下午驱车4个小时回到老家。! g) r% W# A" ~+ w: M4 v
0 a( a2 b0 j0 T' ~
8 T5 E" U9 T) g8月1日" T% L* [0 i8 `: F# V& Q# Z' i8 g
" A x1 x& r, ~* {7 y
上午11点,老板发视频显示雨水管网有色度很重的水流出,看到视频后立马和老板联系得知,某化工厂(以下简称业主)的废料储罐泄露,该厂员工将废料用水冲洗至雨水管网。(废料储罐泄露的原因是员工清洗废料罐,在放空罐体的时候,罐体上端的呼吸阀无法正常开启,导致罐体被大气压扁。)随机联系环保局将污水厂出水河道的下游堵住,使该废水仅存在河道中,不影响下游河流。在环保局、老板和业主大致商讨下,安排业主将被污染的河水抽至污水管网,并由污水厂处理。 v8 \- B, Y) L% v- b
9 q4 q& Y- R" y' P0 M7 H. m3 w7 ^3 O因为污水厂出水和雨水管网在一条河里,污水厂暂时无法出水,只能将污水暂存于另外一条没有运行的系统中(以下简称东沟)。幸好在7月份我把东沟的水抽完了,池底大概存有1米厚的污泥,可以作为厌氧消化污泥使用。$ M/ p* I9 s7 `7 z
, h) x* w2 i" \* d2 D4 L) D8 T下午4点左右污水厂化验室做出来雨水管网排放口的COD是44万。在和老板商议后晚上连夜开车于凌晨12点赶回厂里,下车后扑面而来的是一股刺鼻的气味(刺鼻+辣眼睛)……$ v$ k9 X" P1 I% y* f
7 k$ e8 ?% Z0 c) z2 l6 ]& @# [. @5 g8 y# A
8月2日
0 R, W+ q9 k* Y, D1 e7 n' E) [* e5 C2 ~3 u4 ~
6点起床去看了一下现场情况,八点半区环保局、管委会、监测站、污水厂、业主以及临时找的专家在环保局局长的主持下开了一个紧急会议,简短安排后,各领导带队进行现场实地考察,然后再次开会。
4 o u b: _. r% B
4 ]/ }* [% W/ m: l( X* \会议上的结论:3 n5 s+ e Z: E( ?0 o
6 ]. \! a9 W" F/ m4 ]8 Y4 k& N
①要求污水厂不计任何代价去处理污水;②要求业主全方位配合此次事故处理;③安排了污水厂出水的去向(出水排放至上游废弃河道,不纳入任何水体);④安排河道抽水的细节;⑤领导实地查勘后预估水量为1.5万m³;⑥业主提供的原水中含有:乙二醇、三混甲酚7 R0 [8 }- v( m4 k: t
7 l: m7 _+ G( \7 X7 S监测站数据如下表:
7 s+ Z1 ^) ^- U9 {9 q+ s
5 m6 v" y, W1 d
" i. g2 X" Y6 k3 \/ x( X: C! s x8 M& h) p
% {- m: E* ?' H; n2 c! p, q今天订购了几台5.5kw的潜污泵作为备用。为保证西沟进水后能相对正常的出水,订购了950kg微生物菌种(有厌氧菌、好氧菌、硝化菌)。1 d3 n. S4 @$ O2 @6 o9 [
7 B3 }8 V; ^& t因污水厂排水还没有落实好,来水全部进如东沟。
/ ?9 t+ x7 M }8 k: ^" x" A* B3 o8 O- ?+ d
9 u5 k* B1 o6 Y: U: n) m; F8月3日! Z2 Z$ t% D) k* J% r
" ~: Y9 ~( u# @' @' Y0 ?0 X8 c今天是打酱油的,安排进水准备工作,东沟水位已达到表曝机的曝气高度,开表曝机,开推流器,利用东沟中原有的污泥进行污染物的吸附及降解。东沟开启后整个系统是那种墨黑色的。
( f A; a N! t7 I7 u" q# L! F
; Z) X$ m/ S% p7 g7 u9 @3 X) ?! r6 _- g) \+ ?1 C
8月4日
& P" s' @9 L B, ]) j# W, K( c* W4 {) J- W J9 i3 n$ Y
昨晚凌晨开始给西沟进水,第二天一大早上西沟,闻到了淡淡的树脂的味,业主没说实话,不过就算说实话了,我的系统也处理不了这类物质。
. E: z- x. f( ^- h% G) `8 L
; O% u: {* |5 \% @( I早上水解酸化池(其实在这种情况下应该叫厌氧池更为贴切,但是习惯上还是称其为水解酸化池吧)池面上有大量的小气泡(开始产甲烷),这说明我的水解酸化池效果还是挺好的。氧化沟上溶解氧开始降低,随机增开表曝机,将内循环开至最大。到下午的时候表曝机已经全部开启(外沟加装推流器后,原有的表曝机没有拆除)。
+ a: S/ J; V. ^# X3 P# Z6 f; Y; }. N
水解酸化池和氧化沟继续补充微生物(我挺赞成老板的话:死一批我补一批,总有适应后活下来的),水解酸化池补充厌氧微生物,提高其水解酸化和产甲烷能力。
) e4 [5 k x+ {/ q. H1 V, [ x* ~- m4 c
" i1 r. L; q) b, W2 E4 D
8月5日
! P% H6 e# {$ W; ~
7 O) R* I6 U$ X# h. t& m( `$ h5 ]昨晚凌晨2点15分停电,员工没有通知我,仅在工作群里说了一下。早上5点多厂长(厂长只要是上班,每天早上都是6点左右到厂里,我特佩服厂长这点的,而且我安排的工作,厂长没有推辞的,在此感谢一下我的厂长)给我打电话说停电了,当时我就清醒了。起来后问员工有没有这样,有没有那样,他直摇头,我知道坏事了。员工没有进行停电后的常规操作,导致东沟的水(COD 2000左右)直接流至深度处理(当时我真想骂人,但还是忍住了)。: ?6 o6 k; ^( x% U. W
8 [4 c! H% [- W3 X R1 {
随即安排善后工作,紧接着联系老板看是不是没有电费导致停电,老板说不是,我想这坏事了。老板把电管所的给叫过来(6点左右),也是查不出问题,然后电管所的把上级供电系统的人叫过来(7点多点)也查不出问题。在他们最后一次试送电,我发现我们配电室下面的电缆沟中冒烟了,检查结果发现是120平的电缆被击穿。问题找到了,剩下的就是接电缆了,幸好电缆余量比较大,直接拉出来截断对接就成,一下子忙到中午12点才把电缆接好。( h" S$ u: a3 ^. M& B, H% ~& H
9 o0 N2 P3 W, @* I0 Y1 p截电缆的插曲:我要求在电缆击穿点两侧各延伸70公分处截断,但是发现该点的电缆还是粘连在一起,最后总共截了两米长(厂长开玩笑的说:晚上的菜钱有了)。
, y8 ]6 |) v/ S- T" Z- |; N
$ X E5 D0 Y* ]9 N9 D2 F3 p12点曝气开启后,我在氧化沟上闻到了稀料味(再次确定业主没有说实话)。直到下午六点多才开始进水。今天的出水指标还算正常,但是有上升的趋势。
0 K- S0 H* n2 d7 v5 ]6 q7 m
! {* u- o7 q$ H0 |/ R d. w3 O& `7 g" A
8月6日
2 |6 t: w% o0 E* W! R1 N: v$ a
1 n* T2 e c& j3 D今天进水COD升高至9000左右(因企业排水对受污染河水的稀释,COD没有上万),东沟的COD才2000-3000,所以安排将东沟的水抽至西酸化池,这样子能降低西沟的负荷。4 T9 Y9 B7 s! [+ @1 @
0 x ^# J$ y1 Y2 C0 I安排买的管道为PVC,没想到买的管子质量太次,一开泵,到处冒水,然后又安排买好一点的PVC管,这项工作做了一天。(建议各位污师,就算临时管道最次的也要用6kgUPVC的,或者用水带,但是水带在遇到需要上下池壁的时候需要注意一下)
8 F0 s& h/ _+ a1 Z6 l {
' H5 Y/ D. s6 ?2 z今天氧化沟上变成了酚类的味道。出水水质已快要超标了。继续给氧化沟投加微生物。
! k; F5 ^/ x7 |9 {/ s- D* z
4 N: S2 N' v, `5 D连夜联系了一个活性炭厂家,订购了10吨粉末活性炭,活性炭价格2100元/吨。一是给氧化沟投加,使系统改变为PACT运行模式,通过活性炭吸附有机物,然后被微生物降解,达到活性碳的重复利用,二是计划给深度处理投加,再次吸附有机物,通过排泥的方式把污染物排除水体,从而保证出水达标。- C$ C' c a; i+ v2 \5 ?' k7 F
2 O; W/ {6 e9 A- S# o
$ c3 P L( k9 J8月7日6 N* T0 U, K. Q1 n9 a q5 b" y; J! d
# P# m5 N w/ ?, i4 m早上打开房门,一股刺鼻的恶臭味经过鼻孔深深的扎入肺泡中。为了分辨是哪种物质,有深深的呼吸了几口,初步断定为硫化氢。直接去水解酸化池寻找臭味来源,果然,臭味确实来自水解酸化池,坐实了是硫化氢。(方圆一公里内都是这种恶臭味), b! s/ l/ K$ f4 A' k0 w% s
8 b/ |0 P, m1 {/ [' ?
因出水已经有些许超标,以及业主没有及时支付承诺的一笔费用,白天暂缓进水。傍晚的时候活性炭到厂开始投加,给氧化沟中初步投加100ppm的活性炭(想看看效果怎样),晚上再次进水。* \5 V9 P! k% y/ L: W5 |! d0 e
% H! m" P7 U5 `/ g
& Z V9 g; {( E
8月8日- k9 w% o7 e6 Y l
3 s+ ?; N5 Z- m3 R+ i恶臭味更重了,园区管委会与污水厂就隔了一堵围墙,管委会的一个妇女已经恶心的吐了(这算不算中毒)。老板带了一个硫化氢检测仪,在水解酸化池检测硫化氢最高含量:157ppm,氨气最高含量:248ppm。在晚上八点多的时候园区领导要求明天必须消除气味,然后发动各方关系购买硝酸钠(硝酸钠在一定程度上属于危险品,不好买),晚上11点多硝酸钠到厂,给酸化池投加了20ppm的硝酸钠(往后去硝酸钠变成了水解酸化池的必加药品)。
: s( S0 D$ f. }, m) `& M0 O, A1 Z5 ^) f9 b7 N: W" b) _
硝酸钠去硫化氢的原理是:硫酸盐还原菌(SRB)属于严格的厌氧菌,在厌氧环境中以有机物为电子供体,硫酸根为电子受体,将硫酸根还原为硫化氢。硝酸根比硫酸根的夺电子能力更强,也就具有更高的氧化性,一方面提高了废水中的氧化还原电位抑制SRB的活性,另一方面争夺水中的碳源进行反硝化。
9 x; w. _7 F$ K; o' X* P/ s, J, b( t/ Y: F
该操作使我的水解酸化池基本丧失了产甲烷的能力,也就是说降低了COD的去除能力。没办法,为了保证一个指标只能牺牲另外一个指标了。其实我是想加氯化亚铁或者三氯化铁,这样子可以沉淀SBR产生的S2-,但是园区领导要求的急只能出此下策了。
& P. [/ r1 d9 x
$ S# n8 ]0 M' t因投加活性炭导致氧化沟出水变成了红色,给活性炭厂家打电话,厂家说是我的水有问题和活性炭反应后变成了红色,当时我有点动摇了,以为确实是水的问题,但是我分别用自来水和纯净水做了一下活性炭吸附实验,发现上清液都是红色的,下来就是我老板和厂家的事了,最终结果是:厂家把剩余的货拉走,并退还全部货款。
+ Q9 K6 p1 f ?/ X
! S+ S0 q& G5 e% _: Y在此提醒各位污师,便宜没好货,好货不便宜。
7 l$ z2 `6 O G# O: M3 r7 {
. ]- m9 q8 o6 D+ @( P) }( {4 c/ Z6 z5 ~" {; g9 q' e% @5 f
8月9日
( k0 v0 _2 p5 v
1 o/ P+ Z6 Z, P$ k' e我在睡梦中被老板(老板这段时间也常驻厂里)一个电话叫醒,一看手机还不到5点,起床后老板说你去闻一下臭味有没有减轻(被老板的敬业精神所打动,看来我一天工作十六七个小时还是不够呀)。陪老板转了一圈恶臭确实少了许多,但是还有一些,不过已经覆盖不了那么大的范围了。然后安排员工再次投加硝酸钠。
5 a% R( e6 a. x4 t$ A. T. j! w+ Q
" k9 O: E3 B1 F; T今天出水已经超标,经商议后超标出水依然排放至上游废弃河道,待这波冲击过去后再次回抽污水厂处理至达标排放。往后去的日子再也不担心出水超标的问题了,只要能保住系统不崩困就行。
; S+ L( |) c0 {5 w& A% {, J ~4 c+ s9 R z: a2 Q
今天氧化沟污泥颜色开始发灰,溶解氧明显不够,但是我已经把曝气开到最大,无法额外增加供氧量,只能降低进水水量。那么问题来了,园区管网的水早已经超过警戒水位,如果管网长期处于这种状态的话,部分过河管网将存在憋漏的风险,我是该进水保管网呢还是该停水保系统。作者:曹佩1 J5 r; [" t, K! d7 q; p i
3 p; K2 ~. A! X+ Y
' C p+ i/ ~! M; m8月10日
( u; f+ J; c, a0 J4 \
( A4 X* q* y7 g( D7 u; d$ |6 m连续两天投加硝酸钠使水解酸化池的SBR抑制的差不多了,硫化氢的味只能在水解酸化池上闻到,别的地方已经没了。
, G( A% S) ~. g4 a4 ?) g2 e
& a' D3 u1 }% M) V投加硝酸钠对水解酸化池的影响除了抑制SRB,其他的没法估计,因为进水波动太大,所以酸化池出水水质也有很大波动,无法从水质上进行分析硝酸钠对水解酸化池的其他影响(比如:产酸、产甲烷)。就这样弄吧,只要能将就运行就成。回想起群里某位污师说他们系统进水TN(主要是硝氮)冲击导致水解酸化池污泥上浮,但是我这的第一个酸化池是完全混合式的,不会发生污泥上浮的现象,即便会上浮,但是在上浮过程中水力流动会将污泥与气泡分开。) ~1 T/ L3 c7 A2 Z% Y( b
* y% p: I1 ~6 Z1 r8 s0 c+ G: A; T
硫化氢的气味解决后原水中的气味显露出来了(什么酚类、挥发性有机溶剂等等),园区领导又让我们解决这类气味。(用当下里流行的话:我太难了,吐槽一下,从2号开始,我身上的衣服都没有干过,甚至包括内裤)
* ^; {1 V* \: s3 ]: L5 B+ P0 j+ a3 o' r* c
今天在保管网和保系统的二选一中选择了保系统。减少进水量,保证系统相对正常的运行。
, Z- q& f8 o" p( ]
' R! V! v* ?/ t; ~7 I* b2 d下午联系了一个朋友,因为那晚他报价3600元/吨,就没有订他们的货,下午这朋友送了两袋活性炭到厂里,做了一下小试,小试结果挺好的,当晚就订货了。在此感谢一下这位雪中送炭的朋友。
. X. V8 p/ \, Q- |: T2 |8 {, q8 w: u; M- \1 u% j+ c0 ]9 A0 {$ }
) \) |+ I/ n& ?" [ [
8月11日9 H5 O( i" f+ k/ W) M. Q6 l* w
, `% ]' M$ u7 ~5 a/ S* V
订购的三项五线制185平电缆今天回来了,安排人员进行放线。电缆放好后接头压上通鼻后断总电,因变压器下口的接线位置太小,地线和零线的颜色没有分清,想着在总电柜上用万用表测一下通断,来确定接地线和零线,结果任意两根线都是通路。厂长有过电工证,日常的接电没有问题,我除了日常接电还能组装电柜,我俩商量了许久也没找到问题所在。然后就是场外求助(找电管所的老哥),老哥让我们不要动,等会他过来,但是厂长不死心,拿着手机在那狭小的空间拍了一下线的颜色,我们就按线序把电缆给接上了。& W6 |4 @# G$ M1 e7 K! Y. t
. U# a6 x! m" \ r) I
送电前电业局的老哥还没有来,我问厂长送不送,厂长回我:你说送就送,我说:送吧。所有准备工作做好后打算送电,送电前一个段子:厂长点了一支烟,说压压惊,当时在场的人都笑了,然后就送电,结果一切正常。0 K' f* G# ^3 k+ B2 H+ a9 {3 R
! r v8 E7 F0 A, I% u) d电管所的老哥过来后看了一下我们接的电缆,说:两根不同型号的电缆不能并联给同一组设备机组供电,因为电“喜欢”走短路,容易出问题(我一直想不明白,但是我还是把那根120平的电缆给断开了)。$ y0 }: s# C% }/ T* _
* Y; w, o: [: M% \另外一个问题:为什么在量通断的时候,任意的两根线都是联通的。因为有几台临时设备都是通过空开连接的,设备的线圈是通的。另外还有设备的线圈、控制线路也存在一定的通量,所以就会出现任意两根线是通路。
' i1 q3 V& ~$ L6 |( r9 L: D
6 [+ w/ E1 O0 \3 |2 Z这段时间忙下来,手上莫名其妙的出现好多伤痕,好几处都是流血的那种,各位污师,在工作过程中,能带手套就带手套吧,注意保护好自己。 I8 [/ Q; I. @ H! D
. p0 [: O+ E( M, S
由于进水负荷过高,以及曝气量跟不上,这两天氧化沟污泥基本是灰色的,为了降低氧化沟的COD量,我开始给氧化沟投加硝酸钠。0 P q9 }! b( Y1 Y+ r8 |
" W9 E. I+ d( m" s) G/ O
投加硝酸钠的原理:氧化沟虽然处于全功率曝气,但是溶解氧低的可怜(这期间碰巧便携式溶氧仪坏了,没法准确测量),通过投加硝酸钠进行反硝化反应以此来去除水中的COD(这也是没有办法的办法),降低充氧的负担。* I! p( }' e% s, E( Q+ g
" g, G' E# X' ~% R+ ]/ y3 m) x8 T2 y
对于投加硝酸钠反硝化去除COD这点,各位污师在应急的情况下可以考虑使用,成本也不算很高,一吨的硝酸钠3000元左右,大致算了一下去除的COD成本与纯曝气能耗比为9:1。" N- M0 l- ^/ w4 ~; q0 w2 j
( [! `/ |0 \2 }: m/ z) u* ?4 y$ o, r
下午活性炭到厂了,给氧化沟投加了150ppm的活性炭,因为氧化沟中的COD太高,这个时候活性炭的效果已经不明显了。* A' I) m8 |* O) \5 A4 @+ I
9 C e( J) U- M
因为氧化沟上有酚以及有机溶剂的气味,园区领导一直催着把气味解决了,领导就采购了一批专门去除酚类及芳香族化合物的微生物,下午给投加到氧化沟中。
9 {* T' M4 b# V6 L4 k+ c/ z
2 K, v$ {1 K5 M. S0 z, I" L0 @- t) ^7 H2 n9 j
8月12日
5 Q7 Z1 o! m. Y; J0 i- T. X$ |+ V+ t2 ~
今天氧化沟上的气味确实少了一些,不知道是昨天投加的微生物起作用了还是其他原因。0 P9 r s( d4 `
; i0 i1 B# _ e- }+ d
早上氧化沟的水红的特别厉害,用次氯酸钠做了一下小试,效果挺好的,随即安排购买次氯酸钠,为了降低成本,采购的是固体含氯消毒剂(以下就认为它是次氯酸钠吧),目前市售的固体含氯消毒药剂主要有两种,一种是2g/片的,一种是不规则颗粒的。
; i- A8 v% E# t+ e" c @; u9 y
7 L2 h! |! M6 G$ \: [刚开始将次氯酸钠设计在混凝反应池的进水口,因为这个地方有搅拌,可以充分反应,但是效果不明显,随即将投加点改为混凝沉淀池出水口,经过沉淀后的清水投加次氯酸钠脱色效果很好,但是没有搅拌,药剂投加量大。" X; H% u3 \0 A$ E' T
/ \% H: m: D* \! x, e看来以后在设计中,生化及混凝沉淀脱不了的色度,可以最后端增设化学脱色池。
8 o, I1 h3 A7 D1 r* U5 ~' r3 V2 \; t/ y0 i: J
今天进水的时候闻到了不一样的气味,大爷的,根据气味可以确定某某厂趁机偷排了,不知道这次有多少厂都趁机偷排,上游的厂偷排的不只是高浓度水,还有大量的污泥。
1 [/ c. J" I- a4 Z
; G# \% J" q( y: p& x6 J$ t; q今天的主题还是加:菌种、硝酸钠、活性炭。2 ?) U7 L. _- }: W$ D( R& {. {. I2 a3 l
' _8 n7 A1 L5 _2 c" m4 j; c9 y
, p; e3 F2 i, \# I% W$ y' a8月13日
- K3 r7 H0 R; L6 \/ M4 ^6 m O: S, R8 D# j5 K
今天是不平凡的一天。
- m8 ]: S# _5 K/ [8 {# G! B, c# r$ p' D6 p. z
环保局、管委会、污水厂、业主四方经过一上午的协商,最终确定保管网,因为有个地段的污水管道已经破了,河道的水也已经抽完了,领导们说:冲击也就冲击这一次了(当时我信了)。
9 h; F9 O* m/ R0 e0 y
2 [3 j# G: e% {; t' b3 c' k中午十二点开始大量进水,最终在晚上十二点左右把管网的水全部抽完,今天总进水量约为4000m³,平均进水COD在6000mg/L左右,结果是氧化沟黑透了。) `8 s% s; x6 b: Z- ~
/ W) Z/ Y( Q2 R水解酸化今天开始跑泥了,墨黑色的厌氧泥大把大把的往氧化沟流。发现酸化池跑泥后。
" L6 R8 \: s. r. Z2 J* m
! X5 M8 _. Z0 {+ l- {3 b做了以下安排:①停水,停酸化池回流;②给酸化1加PAC;③排酸化2污泥;0 ?9 d) |* q: a" o( q& E
$ Q, e8 H8 b) B: t* j% \1 d
目的:①停水,不让厌氧泥进氧化沟,增加氧化沟的负荷,1g的厌氧污泥相当于1.42g的COD。停回流是为了让污泥沉淀;②加PAC为了提高污泥沉降性能,减少跑泥量;③排泥是最解决跑泥问题的。6 e5 U; }7 l, f& V5 a
# P, r) g& v3 L; G' U% l# n
在经过一个多小时的操作后,重新开始进水。在进水的过程中,氧化沟火力全开,尽量的保证污泥不那么受症。进水结束后安排员工给氧化沟大量投加硝酸钠,尽量多的提供一些“氧”。1 M ]7 L1 y `3 t6 g* i2 y
+ z0 x+ R& c. `" ^今天有点可惜我昨天加进去的微生物,700大洋一公斤呀,一次性加了100公斤,7万大洋就这样子打水漂了。可惜呀!!!
- O d! Z! J9 B( I! h* W
' w- l) Z( W2 J2 f, t" B
$ |9 ^1 D1 O0 d7 c7 B+ t: l8月14日$ |+ `( L6 w+ m) Z2 v9 n, ^! }6 W
+ _' t& b+ f ^
一大早爬起来就上池子了,看着那黑乎乎的氧化沟,心中飘过无数只羊驼,辛辛苦苦维持了仅半个月的系统就这样黑了。又一想,反正这样了,努力恢复吧。
2 a+ e, Y; H \+ A8 M6 _5 r; T$ Q% E; ~) P5 Z, A2 i2 D. _* h
今天的硝酸钠就像不要钱一般的给氧化沟中投加,看着那白花花的硝酸钠就像白花花的银子一般往氧化沟中扔,不过为了祖国的大好河山扔就扔吧(扯的厉害了,一切为了系统恢复、一切为了降低出水污染物浓度)。
2 i3 z1 ~0 v. m. ~- S- `' s; Y& w! y* J: h- o7 K% A( Y3 m
今天没有进水,中午的时候污泥微微发灰,到下午六点左右,内沟的污泥已经发黄,中沟和外沟都是发灰的。8 w! G3 A* D7 P- n* }
, l8 p1 c) n# a! b$ q2 }2 F下午6点多,区环保局局长过来了,看了一下河道,说河道中的水还没有抽完且河道中的数据还是很高,必须要再次抽到污水管网中(这以是第三次抽空河道了)。我见到局长后就开始装可怜,比如:污水厂现在很难,现在氧化沟还是黑的,处理不了这么多水,让我们稍微缓一下等等,局长没有回话,其他的人接话说:不用一见面就说你们的困难,我们也知道你们很难,但是你要从大局意识出发……。和那人打了一会口水战后,局长说:明天这个水必须要抽回去,而且必须得保证管网不能再憋烂(上次烂的地方大致修了一下)。我只能很不情愿的答应了。
) k W; q& q% H: `( a& z, ^+ I" J$ i1 @7 W% A
8月15日* {4 h: O9 \: l. t
( h$ }- a' G$ S H" e% \4 J; W心心念念的氧化沟终于缓过来了,虽然COD和前几天比没有多大的变化,但是污泥已经全部变黄,算是坏事中的好事吧(心中窃喜)。但是看到那满满一管网的水,心中的喜悦立马消散,又是难熬的一天。 I5 V# J8 W* I2 _
# B. E% ?# @3 h% C8 |
为了配合河道抽水,想着这应该是最后一次了,心一横,去他大爷的,死猪不怕开水烫,反正冲击了一次很快就恢复过来了,再冲击一次又何方。进,随便进,来多少水进多少水,刚恢复的系统又面临一次剧烈的冲击,这次的冲击比上次造成的结果更为严重,毕竟活性污泥吸附基本达到极限,高浓度的COD都集中在水解酸化池。2 a" K5 U2 W7 p0 c, A7 H& O
" ^# D# y9 O. ?! M) p# T e- D9 t) ^在大量进水1一个小时后,外沟开始发灰,3个小时后外沟黑了,中沟开始发灰,5个小时后内沟也灰了,7个小时后整个氧化沟全部变黑。这波冲击的厉害,刚缓过劲的污泥再次进入发黑模式。8 @2 {4 w( a2 }4 n' v3 o
6 R) Z% n. J5 g4 W; b2 S* P
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|