调试运管 案例:好氧受冲击致污泥老化? [复制链接]

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京东
由于工业生产排水的波动大,水质成分复杂,导致废水处理的难度比较大。当系统遇到冲击时,更为棘手,有些站长会采用提高污泥浓度,提高溶解氧的方法,来保证出水稳定达标,这样做真的有效吗?今天我们就和大家分享一个污泥老化的案例。
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, n& g) J" A8 C$ E& J背景介绍+ q$ V+ N5 W3 p# n/ ~" E$ K; W
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这是一个轻工行业的污水处理站,由于生产车间故障,生产排水的水量、COD、SS较平时提高约50%。事故发生时,污水站站长大幅减少了剩余污泥排放量,同时将第3台鼓风机投入运行(总共4台,3用1备,通常只运行2台),以迎接冲击负荷。% r2 C3 V3 u* n
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仅仅运行了7天时间,站长就发现:& N; z8 d, m) L  m6 C4 x; T8 l( u
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好氧池的溶解氧大约3.5mg/l(平时为1.5mg/l),池水变浑,表面有黄褐色泡沫,气泡比较大,不容易破裂,泡沫层比较厚(见下图);6 u7 z6 L+ ~/ H3 G
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7 X& v0 k+ }' }  eSV30从正常的30%升高到70~80%,沉降速度明显变慢,SVI达到200ml/g以上;
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& |, r% j3 X' U( s二沉池出水的SS浓度持续升高,涨幅明显,COD也明显升高,但过滤后的COD与正常运行的COD相比,略有升高。: k2 n, ~2 u; O

& T9 D- v+ G. i- {  x/ W8 A& g原因分析
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+ T, _% M  Q) x) q+ P面对这样的情况,我们首先要分析问题的原因是什么,再根据原因,采取相应的措施。
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9 V! z$ W& t1 O9 z' U- g  _7 W通过与生产沟通,确认排放的事故水为生产的工艺水,其中不含有毒性、抑制性成分。结合二沉池出水过滤后的COD与正常运行时的COD浓度虽略有升高,但是涨幅不大,说明冲击负荷已经完全被降解。4 ]# N- z6 r, `1 D4 j
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下面,我们再来检查好氧系统:3 p- y+ S0 N$ l6 W3 [; I
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在感官方面,好氧池常有的土腥味基本闻不到了,曝气池池水发浑,没有明显的上清液层;
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指示性微生物也从活跃的钟虫、累枝虫等,转换为鬃毛虫、表壳虫、轮虫等,数量也在慢慢减少,同时存在少量的盾纤虫;0 i1 g; o! N( N$ v! s
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从技术指标看,溶解氧和SV30都维持在较高水平,SVI也处于较高值。8 n4 ^" w1 A9 C5 \
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从上述现象和数据来看,这个系统处于污泥老化状态。这次运行异常是生产线排水异常引起,虽然有明显的COD冲击负荷,但是好氧系统本身具有一定的抗冲击能力,本来不需做太大的调整,而这位站长“为了避免出水水质变差,增加了污泥浓度,提高了溶氧值”,这个操作导致食微比失衡,大幅下降,好氧污泥快速老化解絮。从出水指标来看,就是二沉池出水悬浮物明显升高,COD升高。
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运行建议
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工业污水处理时,很难杜绝污水站不受生产排水的冲击。遇到异常情况时,不要紧张,建议根据来水水质,采取相应的措施以及应急预案,如:
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首先确定异常废水的水质,有无毒性、抑制性成分,比如强氧化剂,重金属等;' C( `5 r5 O% c- K" v8 ?

; A0 V' j$ B0 k! M: T/ T( r1 `8 w确定异常废水的水量,根据池容,推算异常废水真正到达好氧系统的时间,然后在合适的时间,采取相应的措施;
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根据异常废水的COD负荷,调整好氧系统的食微比,供风量;4 Q& s4 P/ Y( r7 O9 g# Y7 t
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若异常废水中含有难降解COD,或者高氨氮、总磷,需要有针对性的考虑增加混凝沉淀或其他应急措施。
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