调试运管 案例:好氧受冲击致污泥老化? [复制链接]

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京东
由于工业生产排水的波动大,水质成分复杂,导致废水处理的难度比较大。当系统遇到冲击时,更为棘手,有些站长会采用提高污泥浓度,提高溶解氧的方法,来保证出水稳定达标,这样做真的有效吗?今天我们就和大家分享一个污泥老化的案例。
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* g( P/ q9 i5 h1 i5 p5 {- S背景介绍
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9 H# B, w4 A( ]这是一个轻工行业的污水处理站,由于生产车间故障,生产排水的水量、COD、SS较平时提高约50%。事故发生时,污水站站长大幅减少了剩余污泥排放量,同时将第3台鼓风机投入运行(总共4台,3用1备,通常只运行2台),以迎接冲击负荷。
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仅仅运行了7天时间,站长就发现:
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好氧池的溶解氧大约3.5mg/l(平时为1.5mg/l),池水变浑,表面有黄褐色泡沫,气泡比较大,不容易破裂,泡沫层比较厚(见下图);: [  F& `/ S7 W. {
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4 w/ X. b4 M' {$ T: {9 q# [SV30从正常的30%升高到70~80%,沉降速度明显变慢,SVI达到200ml/g以上;; k' f( C/ Y" Q
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二沉池出水的SS浓度持续升高,涨幅明显,COD也明显升高,但过滤后的COD与正常运行的COD相比,略有升高。- t! z% m+ x0 E2 ~+ z3 V
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原因分析
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0 H1 ]3 m$ f4 B7 q$ z  \7 @面对这样的情况,我们首先要分析问题的原因是什么,再根据原因,采取相应的措施。
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& A' D, e, p' W2 L1 ^& ~+ |通过与生产沟通,确认排放的事故水为生产的工艺水,其中不含有毒性、抑制性成分。结合二沉池出水过滤后的COD与正常运行时的COD浓度虽略有升高,但是涨幅不大,说明冲击负荷已经完全被降解。6 O$ J; Q+ S# [5 R5 _% H) H
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下面,我们再来检查好氧系统:
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. B# P$ L- x2 ^8 |& ~在感官方面,好氧池常有的土腥味基本闻不到了,曝气池池水发浑,没有明显的上清液层;( F. V4 U" x  C

6 U8 v1 d+ {: W- ~指示性微生物也从活跃的钟虫、累枝虫等,转换为鬃毛虫、表壳虫、轮虫等,数量也在慢慢减少,同时存在少量的盾纤虫;
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$ m- ~5 M3 A* @. s从技术指标看,溶解氧和SV30都维持在较高水平,SVI也处于较高值。
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7 }! C; o) s3 l5 h5 y6 z6 j7 ?从上述现象和数据来看,这个系统处于污泥老化状态。这次运行异常是生产线排水异常引起,虽然有明显的COD冲击负荷,但是好氧系统本身具有一定的抗冲击能力,本来不需做太大的调整,而这位站长“为了避免出水水质变差,增加了污泥浓度,提高了溶氧值”,这个操作导致食微比失衡,大幅下降,好氧污泥快速老化解絮。从出水指标来看,就是二沉池出水悬浮物明显升高,COD升高。
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运行建议
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工业污水处理时,很难杜绝污水站不受生产排水的冲击。遇到异常情况时,不要紧张,建议根据来水水质,采取相应的措施以及应急预案,如:" a; h6 A& M0 U* L+ e

  r3 w' d7 h" R) _2 y4 p首先确定异常废水的水质,有无毒性、抑制性成分,比如强氧化剂,重金属等;7 |0 X  V* D3 a( V9 }1 N
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确定异常废水的水量,根据池容,推算异常废水真正到达好氧系统的时间,然后在合适的时间,采取相应的措施;
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根据异常废水的COD负荷,调整好氧系统的食微比,供风量;
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若异常废水中含有难降解COD,或者高氨氮、总磷,需要有针对性的考虑增加混凝沉淀或其他应急措施。) _  T; l- D3 U: z

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