调试运管 案例:好氧受冲击致污泥老化? [复制链接]

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京东
由于工业生产排水的波动大,水质成分复杂,导致废水处理的难度比较大。当系统遇到冲击时,更为棘手,有些站长会采用提高污泥浓度,提高溶解氧的方法,来保证出水稳定达标,这样做真的有效吗?今天我们就和大家分享一个污泥老化的案例。+ N% L2 x, @& S2 q! ?8 d$ _& E
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  ~8 |4 a3 _* K# a背景介绍2 U2 I4 U: G1 o  e+ `! l) B
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这是一个轻工行业的污水处理站,由于生产车间故障,生产排水的水量、COD、SS较平时提高约50%。事故发生时,污水站站长大幅减少了剩余污泥排放量,同时将第3台鼓风机投入运行(总共4台,3用1备,通常只运行2台),以迎接冲击负荷。& k  N- d6 K% r; y9 \- R2 }

1 J  H" Z3 A: r& b仅仅运行了7天时间,站长就发现:
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好氧池的溶解氧大约3.5mg/l(平时为1.5mg/l),池水变浑,表面有黄褐色泡沫,气泡比较大,不容易破裂,泡沫层比较厚(见下图);' [) {; E% Y  y" v
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5 c/ g4 |' A4 tSV30从正常的30%升高到70~80%,沉降速度明显变慢,SVI达到200ml/g以上;% ?# ]. p1 q+ ~4 F! @2 N

) l/ h+ {2 a* H$ l二沉池出水的SS浓度持续升高,涨幅明显,COD也明显升高,但过滤后的COD与正常运行的COD相比,略有升高。
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原因分析
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' @* m8 V* |0 _0 J. I% v! ^: o4 i面对这样的情况,我们首先要分析问题的原因是什么,再根据原因,采取相应的措施。5 w$ _0 |% q7 ~
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通过与生产沟通,确认排放的事故水为生产的工艺水,其中不含有毒性、抑制性成分。结合二沉池出水过滤后的COD与正常运行时的COD浓度虽略有升高,但是涨幅不大,说明冲击负荷已经完全被降解。
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1 }; o# I8 D+ |) h4 ~1 Z( Q下面,我们再来检查好氧系统:0 V0 o6 ~) O  f( ^- X6 i' n8 `% u: m
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在感官方面,好氧池常有的土腥味基本闻不到了,曝气池池水发浑,没有明显的上清液层;
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1 o. o4 X+ f9 P, K. {* Y/ x指示性微生物也从活跃的钟虫、累枝虫等,转换为鬃毛虫、表壳虫、轮虫等,数量也在慢慢减少,同时存在少量的盾纤虫;
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从技术指标看,溶解氧和SV30都维持在较高水平,SVI也处于较高值。2 V& i. a% F) d& _( n; H
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从上述现象和数据来看,这个系统处于污泥老化状态。这次运行异常是生产线排水异常引起,虽然有明显的COD冲击负荷,但是好氧系统本身具有一定的抗冲击能力,本来不需做太大的调整,而这位站长“为了避免出水水质变差,增加了污泥浓度,提高了溶氧值”,这个操作导致食微比失衡,大幅下降,好氧污泥快速老化解絮。从出水指标来看,就是二沉池出水悬浮物明显升高,COD升高。
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运行建议0 d8 b5 ^" Z8 u

- D' U3 ?$ s2 q( ]$ N) r工业污水处理时,很难杜绝污水站不受生产排水的冲击。遇到异常情况时,不要紧张,建议根据来水水质,采取相应的措施以及应急预案,如:
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首先确定异常废水的水质,有无毒性、抑制性成分,比如强氧化剂,重金属等;0 |  Y( r! u  l4 ?; I# Q$ o' M- S6 K

; Q1 w/ {- ]$ n2 ~" ~  e4 h$ X7 ]确定异常废水的水量,根据池容,推算异常废水真正到达好氧系统的时间,然后在合适的时间,采取相应的措施;
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根据异常废水的COD负荷,调整好氧系统的食微比,供风量;7 a5 X' q& M9 ~& R( ^

, Q* k7 L  T. p! L" M$ F( y5 P若异常废水中含有难降解COD,或者高氨氮、总磷,需要有针对性的考虑增加混凝沉淀或其他应急措施。& i& \( `# y, ]8 A% g5 H
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