调试运管 搞事:碳源充足,反硝化效果差?!原因分析 [复制链接]

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京东
其实在反硝化脱氮中,内回流与碳源都是站C位的!
3 @/ g8 e, ~4 C8 _; B3 }
) X" v0 q; n- d3 I! z- P) O反硝化效率的公式η=(r+R)/(1+ r+R),其中R是外回流比,r是内回流比,因为外回流比控制的比较小(30-50%),所以我们一般会省略为η=r/(1+ r)!
3 V- m% T" O  b+ Z
. Q0 |& X5 N" w: H8 O: ?根据公式来看,在碳源充足的情况下,反硝化的脱氮效率只和内回流有关系!内回流的大小决定了脱氮效率。所以,案例中这个问题的原因就是内回流过小导致的!
) m, t6 Q2 F( }  m5 m
6 e' B% p2 Z+ ?5 K内回流控制范围( ]7 D+ c0 d3 ^0 w; U- d# D
  [9 m$ b) ^/ A/ Q. t+ d9 h
目前的脱氮工艺,我们应用的都是前置反硝化及变种,但是内回流再大,都会有部分硝态氮随着水流走的,并不能达到100%的硝化液回流!所以我们会将其控制在一个合适的范围!# K8 v" J( t$ O0 G* M  ?

- h8 Y9 [( R) W' G$ O; @7 t过低的内回流比会导致脱氮效率下降,出水TN超标,但是过高的内回流,一方面会携带更多的DO,消耗碳源和破坏缺氧环境,并且导致电费增长,在内回流比大于600%时,内回流的提高,脱氮效率并不会提高很多,导致性价比比较差!
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所以,在保证脱氮效率的情况下结合DO影响及性价比的关系,一般控制在200~400%!0 r# Z+ z. f1 J5 R; e
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内回流操作注意事项
" d) s" {- b; v$ a- P0 F3 W2 j
& w, G1 m: v: B) ^1、防止携带过多的DO: T0 V/ w' m# p/ A! E- U6 n

4 z  ^  X: }6 E笔者曾遇到过内回流携带DO导致脱氮系统崩溃的情况,对于内回流来说,其携带的DO越多,对反硝化的影响越大,一般反硝化池ORP控制在-100~-150mv,过多的DO直接破坏了反硝化的环境,使异养菌处于优势状态,最终会导致硝化崩溃!
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减少携带DO的措施,根据应用经验可以关小内回流处曝气,或者内回流处不要曝气,加一个搅拌机来保证混合液的搅动;还有就是曝气池后增加脱气池,通过脱气池来回流到反硝化池!
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* J6 D4 N% c/ t3 R4 u+ {& X  r) M0 C2、防止内回流泵的状态失控
% j- I$ c* [# m' O9 D2 Z
( [* P' R, x1 m4 l# l5 h: f1. 内回流泵的选型一定要以设计量来选型,大一点没问题,小了问题就多了,在污托邦社区就有小伙伴求助脱氮太差的问题,发现他的内回流泵的额度流量比只有100%! 6 ~; s& `4 J4 \# L2 Y
$ N! y6 ?1 v8 i+ D
2. 内回流泵一定要设有备用泵,之前就遇到过这种坑,每个系列只有一台内回流泵,通过变频器来调节回流量,但是,任何设备都存在坏的可能,后来的某个夜晚,内回流泵坏了,但是没有备用泵来用,最后导致硝化崩溃!
+ u& V2 R* I2 Z$ S
  h4 \2 \, s. }2 Z) v3.这两个坑小伙伴们一定要注意,但是问题都会有解决办法,如果出现这种情况,可以用潜水泵临时替代内回流泵!
) j) P* V+ W2 t$ M* B
4 H# i# s' _4 @/ V' ~, o内回流比公式推导
5 S3 |# D* u8 r* x! |* S4 o3 b9 [. a" W7 g
内回流比的公式推导需要用到反硝化脱氮效率公式:
9 |; k* h( v7 Y1 v: z- t9 l5 X* L+ d6 p; Q6 w6 J
η=(r+R)/(1+ r+R)——式1
% v* d. j: D( D1 `6 ]# Y( |" T! ?% l& I, Q# o5 W
其中% x2 U0 P# n' T+ b: `; G1 P
η—反硝化效率;4 M( t9 `, ?' X
R—外回流比,外回流比一般控制在(30-50%,2021年版的室外给排水规范给的是50%-100%,个人感觉太高了,回流量越大,回流污泥浓度RSSS越低,而且会缩短生化池内的水力停留时间),为了公式推广简单便于理解,我们将其忽略不计;& `- Y# L; O6 S5 e+ j
r—内回流比。6 K7 k# \0 b  x$ P- S6 c; d: v

$ A, l2 _2 |: |: }$ C* l. z, i; X所以我们的公式1可以简化为:+ G; A9 _4 N/ G1 K

) V" C" ~/ m; N2 k- H  k- Gη=r/(1+ r)——式2% Y+ l' E, m' p  P' n1 ]) U

% a* i( H/ h- T/ H$ M2 P% |根据公式2的变换,我们推导一下内回流比r的计算公式:3 c0 u; U+ S, h- I$ I* y
/ J& U( _! N: x6 w  ?
η=r/(1+ r)( ]& h+ N' f' ^* l( \9 N

& I  a5 B# R: n5 k) h/ eη+rη=r$ N4 L! i9 l5 ^9 e1 y" A+ c
" Z3 e, j! `) n
η=r-rη9 I) i$ D9 T. @2 S" ~9 Z4 K2 t
/ p' w* ~, w- G3 \0 K5 Q
η=(1-η)r3 w; J; u5 I6 e3 B
/ v- n5 `- a# h+ F; A
η/(1-η)=r
; w) `/ ^5 v1 V  ~" _1 Q8 D- a0 I5 v% W9 d% Q# V: v
r=η/(1-η)——式32 _" E  i7 @1 S* m0 q

) G, C0 `, U1 N: n所以,从公式3来看内回流比计算只与脱氮效率有关,脱氮效率可以根据进出水TN计算出来,公式为:9 v  z+ `0 h0 j% j8 x5 d+ N" B) `- J# ?

& N$ f4 G" C; x) O3 L. k3 X/ e5 Zη=(TN进-TN出)/TN进——式4
2 L) [( C* q+ v' S) E2 x% O# M$ L- s2 c- h
将公式4带入公式3内回流比最终的计算公式推导为2 ^; J( Q% s% ?
6 y; S/ }1 a% Z1 ?, W
r=[(TN进-TN出)/TN进]/[1-(TN进-TN出)/TN进]
" v( M- H  `( c7 P' z+ ?: b' y' h: ]! Z, j
r=[(TN进-TN出)/TN进]/[(TN进-TN进+TN出)/TN进]: E2 Z+ C. D) t; Z

9 z$ |# R$ T% _1 \; X, {r=[(TN进-TN出)/TN进]/(TN出/TN进); J5 C7 L, q0 ]
* g; E& a* F) f0 C  F+ P/ Z
r=(TN进-TN出)/TN出——式56 c7 m$ l) \8 ]/ j7 U  X

) Q* e! c; }/ Y: Q根据最终推导公式是不是很简单?只要知道TN进出水指标就可以计算出内回流的最低值!注意,计算的内回流比是最低的控制值!一般控制在其2倍以内就可以了!
! M% F- Q- Q9 G1 `5 e4 f6 ]# x! ^; U- d! i! f$ H
实例计算 ' D- B1 O+ J9 p  S6 i
% u7 v7 D" p  J) }3 p8 [
案例:A²O工艺,生活污水进水总氮20-30左右,出水要求总氮<10,内回流比控制在多少比较合适呢?# P' k+ G+ z- q9 v
" u) Z: G1 F& B( r% ]! m
计算:根据要求我们选取最大的脱氮比例,TN进30mg/L,TN出10mg/L,带入公式5:
2 E/ W4 Q, B- |) \8 u' e8 c4 x* p# N: ]
r=(30-10)/10
7 p) Y9 a% u: `# H) r9 k& [6 r3 h! p0 n5 @3 e; `
r=2=200%
& c8 n$ @4 e: @# H  X) ~! o& ~/ A
所以,内回流比最低值为200%,控制范围在2倍以内,最终内回流比的控制范围为200%—400%!# o( S: H- n9 O$ M* n+ H' P$ y

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