4 p6 V" D# n; o营养物去除是污水处理工艺的核心任务。目前脱氮除磷的传统方法为: 在厌氧和好氧交替作用下进行释磷和吸磷交替,达到除磷; 通过缺氧和好氧交替完成脱氮。而当前的脱氮除磷工艺中常常将上述单元优化组合。但在实际运行中由于组合或者操作不当引起TN 和TP 的排放不达标。为此,现有污水厂有的通过提高进水中的外碳源提高脱氮效率,从而改善厌氧环境,提高除磷效率; 有的通过增加化学除磷单元提高除磷效果; 有的通过调整生物单元的比例来改善脱氮除磷效果; 或者采用深度处理的方法改善出水水质。目前,尚无统一标准的方法来解决TN 和TP 不达标的问题。为全面了解微孔曝气氧化沟工艺的特征,对桂林七里店污水厂微孔曝气氧化沟工艺进行全面诊断。虽然前期改造后的氧化沟操作灵活,节能和处理效果有所改善,但TN 和TP 仍未达到目前升级改造排放要求。随着国家对城市环境治理的重视,从供氧角度开展节能降耗的运行模式研究和排放标准升级改造仍为污水研究焦点。因此,通过对本工艺诊断,提出改进措施,为其他污水处理工艺设计和运行提供理论依据和现场指导。
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8 p' S" r" g5 g8 f' ?( v# H1 材料和方法2 I7 O$ f! q4 m$ T8 _
" _9 w# l4 _) D9 D1.1 实验现场. X. J3 u3 y! \" ^
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本研究的氧化沟工艺如图1 所示,为一个微孔曝气氧化沟工艺,其尺寸为: L × W × H = 90 m × 50m × 4 m ,由微孔曝气区和缺氧区组成,经过对氧化沟的诊断,发现工艺中所存在的缺陷,找出问题关键所在,以期提出理想的升级改造方案。
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, k/ ^# U+ u% D1.2 测定方法
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) s8 u" k2 W0 x$ rDO 浓度采用HANNA 公司生产的便携式测定仪监测。NH +4 -N、NO-3 -N 和PO3-4 -P 按标准方法测定: 测定方法NH +4 -N 采用纳氏试剂光度法; NO-3 -N采用标准紫外分光光度法; PO3-4 -P 采用钼锑抗分光光度法[11]。污染物去除效果是评价工艺单元的最直接手段,故有必要对其处理效果进行沿程研究分析。近年来,现行的城镇污水处理厂多数要求执行更为严格的污水排放标准( GB18918-2002) 中最严格的一级A 标准。因此,检测出水水质是评价工艺最直接的手段。
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2 问题诊断和建议
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2 X# j" t, P& s3 ?6 u8 `2 j8 S2.1 分区分析
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目前该污水处理厂的氧化沟如图1 所示。
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1 P# J4 W- {0 ?2 s( H采用连续供氧的方式,即曝气区分布在4 个连续的廊道内,其余4 个廊道和导流区为缺氧区,即整个氧化沟为一个好氧和一个缺氧区.造成的结果是一个区的持续时间太长。氧化沟的总长约为720 m,沟内的平均流速经实际测定为0.25 m/s,因此循环一周的时间为48 min,缺氧区和好氧区的容积比为1∶ 1,但远高于目前现存工艺中一个缺氧区和好氧区的容积比约为1 ∶ 2 的值( GB 18918-2002 ) ( 设计规范要求) ,循环时间10 ~ 20 min。由于通常的反硝化速率大于硝化速率,而现有系统中的硝化段长度接近反硝化段,造成硝化效率低( 出水氨氮高,尤其在冬季) ,而部分缺氧段无电子受体硝酸盐可利用。因此,预测通过增加分区,至少形成2 个A/O 段,将有利于硝化和反硝化的协调,同时降低有机物在好氧区的消耗,提高生物脱氮的效率。2 [' u9 Y# M9 e+ g
k' A f) L+ _) h# \+ d# f4 I7 W2.2 供氧量不足7 r" Z: P% T2 N5 r
+ L" ?% e9 J4 |3 j3 ?0 N" r氧化沟内好氧区溶解氧的历时变化如图2( a)和图2( b) 所示。
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由于2#氧化沟中的曝气盘使用时间较长,部分已经老化和堵塞。由图2( a) 可知,即使在相同的曝气量下,其中的溶解氧浓度也较低,最高值仅1.38 mg /L,大多数区段的DO 浓度都低于1mg /L,尤其是第3 和第4 廊道更为突出。而对于1#氧化沟,由于曝气盘更新不久,曝气效果较好,形成了明显的氧浓度梯度分布,由曝气区起始阶段( 第1廊道) 的平均0.8 mg /L 逐渐提高到曝气区结束阶段( 第4 廊道) 的平均3.5 mg /L,这种浓度梯度的分布,有利于硝化过程的进行。因此,通过技术改造,更换曝气器,将对氧化沟的运行效果有明显的改善作用。由图2( a) 可知,氧化沟出水口DO 浓度约为0.2 mg /L,造成了活性污泥在沉淀池中发生内源代谢,导致氮磷的释放,出水水质恶化。: H8 W) h! d# h
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5 Z! |! a& y0 _, M, Y% a图3( a) ,( b)和( c) 为诊断期间二沉池进出水NO-3 -N、NH +4 -N 和PO3-4 -P 的变化。氧化沟出水中NO-3 -N 平均值为1.9 mg /L( 远低于文献中不影响二沉池出水的氧化沟出水NO-3 -N 浓度8 ~ 10 mg /L[12],因为一定浓度NO-3 -N 可抑制PAOs 释放磷) ,而二沉池出水平均值为0.84 mg /L,二沉池为正效应( 降低污染物浓度,改善出水水质的作用为正效应) ; 氨氮平均值为3.4 mg /L,而二沉池出水平均值为7.25 mg /L,二沉池为负效应( 污染物浓度增加,未改善出水水质的作用为负效应) ; PO3-4 -P 平均值为0.1 mg /L,而二沉池出水平均值为1.79 mg /L 同样是负效应。而二沉池反硝化正效应作用主要是由于颗粒可降解COD 水解和微生物解体产物所提供碳源。因此,增加曝气区的容积,会提高出水DO 浓度,可大幅度缓解或抑制二沉池氨氮和磷的释放,从而获得较好的出水水质。% k' f! ~# Y$ O# Y* i( q& ]
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2 u" k: \ n- W- t% j2.4 改造方案
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依据实际氧化沟运行状态的监测结果,提出了通过扩大氧化沟分区提高曝气效果、增加好氧区容积来改善二沉池工作状态和改进进水方式提高运行效率3 条途径。
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: X7 ~" v) q; `. k& u4 v/ Z+ w2.4.1 氧化沟分区改造( 实线为改造前,虚线为改造后)! P3 v# J7 e) r
% |( D2 w! K7 M针对上述情况,将现有的曝气区域进行合理调整。目前四沟连续供氧方式( 4 个廊道好氧+ 4 个廊道缺氧) 改为分区供氧( 2.5 个廊道好氧+ 2 个廊道缺氧+ 2 个廊道好氧+ 1.5 个廊道缺氧) ,即将现有的2 个廊道曝气设备平移到之前缺氧的2 个廊道内,使原有的整个氧化沟1 个A/O 段( 图1( b) 和图4( a) ) ,改为2 个A/O 段( 图4( b) ) 。改造前、后2个供氧模式如图4[13]和图5 所示,其对应的现场效果图如图1( a) 和图6 所示。
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通过对氧化沟进行合理的分割,从而达到对氨氮的硝化和反硝化,获得较高的氨氮去除率和脱氮效率。脱氮效率越高,原水中有机物被异养菌利用份额增加,被氧所氧化的有机物份额减少,使曝气供应量主要用于硝化。其次尽管曝气区较改造前有所改善,但其DO 分布较改造前有有所降低,整体氧的利用率有所提高,供氧量未增加,达到节能目的。" f/ r: _6 @+ e9 Q4 w9 h6 i
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2 z9 P: B1 g: o* p8 c8 r" i2.4.2 改善二沉池水质
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根据氧化沟沿程DO 测定可知,现有氧化沟出口处已降低到0.5 mg /L 以下,不利于在氧化沟好氧聚磷和氨氮的硝化,该结果不符合氧化沟好氧末端出水的设计思想( 一般氧化沟是好氧末端出水( GB18918-2002) ) ,并且在实际水质监测中发现,因缺氧导致二沉池中氮磷释放量明显,故可在氧化沟出水口前段的廊道内增设曝气盘( 图5( b) ) ,增加好氧区的容积,保证氧的持续供给,且可使氧化沟出水中DO 浓度在0.5 mg /L 以上,通过对改造后的氧化沟系统进行抽样检测,在系统稳定运行下,氧化沟出水NO-3 -N、NH +4 -N 和PO3-4 -P 浓度平均值依次为7.2、1.6 和0.7 mg /L,而其相应的二沉池出水的NO-3 -N、NH +4 -N 和PO3-4 -P 浓度平均值依次为6.3、1.5和0.5 mg /L,明显抑制氮磷在二沉池中的释放,二沉池出水水质有所改善。建议活性污泥脱氮除磷工艺生物反应阶段,其出水口应在好氧段,以确保二沉池脱氮除磷效果。1 r! S& x; _7 L; g
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2.4.3 进水方式提高运行效率
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改造前氧化沟的进水点有两处( 见图5( a) 中1和2 处) ,其中进水点2 的功能未充分发挥。通过改造,将进水点2 移动到曝气廊道之后( 图5( b) ) ,以满足进水点在缺氧区起端的基本要求,同时,最大限度地发挥利用原水中的固有碳源( COD) 进行生物脱氮,提高碳源的利用效率和氧化沟的生物脱氮能力,使得后期厌氧环境更有利于释磷除磷,预计改造后工艺出水水质有所改善。
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3 结论和展望
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5 R; h& V, t3 T5 ^9 X* S氧化沟内DO 浓度的合理分布直接影响工艺二沉池的出水效果。尽管有研究表明,降低氧化沟曝气区的DO 浓度可达到节能降耗功效,但生物反应单元出水口DO 浓度0.5 mg /L 以上是确保氧化沟出水水质的关键。通过增加好氧区的容积,氮磷在二沉池中的释放可被抑制,出水水质有所改善。本升级改造尽管增加了曝气盘数量和曝气区的容积,但为了提高反硝化能力,最高溶解氧浓度适当降低( 低于好氧区DO 为2.0 mg /L ( GB 18918-2002) 的要求) ,溶解氧分布更加均匀,能耗并未增加。改造后的2 个A/O 段运行模式为硝化反硝化的梯度脱氮创造条件,并提高了曝气区SND 脱氮率。作者:杨亚红等
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