根据上海金山区对污泥处理处置规划,廊下污水处理厂的剩余污泥拟送往焚烧厂进行焚烧,焚烧后的灰渣回收后作为建材利用。焚烧厂要求污水处理厂深度脱水污泥含水率低于 60 %,脱水过程中掺入石灰等固态物质不能超过污泥干基的 15 %,且所添加物质中不能含氯离子。
) x) l+ W2 C( D7 d
* e2 i( v5 P( N' B# N3 ?0 I% N4 z( ?+ I0 {
现有廊下污水处理厂剩余污泥经带式浓缩脱水一体机脱水后,污泥含水率在 80 % 左右,无法满足焚烧厂的进泥要求。因此,在二期扩建工程中采用“机械浓缩 + 化学调理 + 高压隔膜压滤机”深度脱水工艺,将污泥含水率稳定在 60 % 以下。
( @9 p+ p' Z0 g) \7 b; w; p% G6 B+ n3 C7 x8 m& N5 [( H1 U
1 工程概述: f. l( B$ a2 m7 @2 Y
# x7 ~6 M6 Y0 a7 y/ T% x ?! ]3 I4 r上海市廊下污水处理厂已建成的一期工程为1.0 万 m³/d,处理工艺采用 CAST 工艺,出水标准按 GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》(下文简称《城镇污排标准》)二级标准,二期工程扩建至 2.0 万 m³/d,且出水量提标至《城镇污排标准》中的一级 A 标准,污水处理工艺采用调节池(CAST 池改造) “AAO+MBR”生物反应池,土建工程按照远期 3.0 万 m³/d 建设,设备分期安装。
+ ~/ \, Y1 a, |: e" c3 T
3 N% o; C8 O$ u污泥进行深度脱水改造,将现有带式浓缩脱水改造成“机械浓缩 + 化学调理 + 高压隔膜压滤机”深度脱水工艺,污泥含水量降至 60 % 以下,减量后送焚烧厂进行焚烧,灰渣作为建材回收利用。本次工程需拆除一期污泥脱水机房内带式浓缩脱水一体机等设备,并安装污泥调理及加药等设备,新建污泥深度脱水机房,安装隔膜压滤机等脱水设备(见图 1)。
5 r1 Z1 C2 V9 n- q/ z7 K
5 ^- |" v2 n3 ]; S# s1 r p
+ e- n/ ^/ \% r" O* x1 ~8 c9 r9 a8 H" q, y! E
: c# b e; W: q0 U3 B. d
2 污泥深度脱水设计参数9 l1 O% d2 L0 M& c7 N
; Q" P8 \, w2 t
污 泥 量 :二 期 3.6 tDS/d, 远 期 5.0 tDS/d ;进泥含水率 :99 % ;出泥含水率 :≤ 60 % ;加药种类 :新型高分子絮凝剂(有效成分 33 %);加药量 :≤ 0.4 t/(tDS)。" R. H; a9 U! d7 l) ?/ ~9 f
7 S1 h- ~6 |- i } E
3 污泥深度脱水工艺流程$ m7 N9 a8 u' v# G" a) ~
: o$ |6 x: ?0 Y$ x j, v7 Q! U8 G剩余污泥经污泥泵提升后排入储泥池,储泥池污泥经螺杆泵输送至转鼓浓缩机浓缩,将污泥含水率 99 % 降至 97 % 左右,浓缩后的污泥重力排入调理池 ;加药调理后,通过高压污泥螺杆泵输送至高压隔膜压滤机进行脱水。含水率低于 60 % 的泥饼运至厂外进行焚烧处置。污泥深度脱水工艺流程见图 2。
1 N ], O4 M6 M/ N/ i7 t4 p; C7 b
1 Y7 h7 T' W0 H l% l' f
$ G" [# ~2 n. p- i- `# D% e5 v$ Z9 Q5 U
" q' `0 `) @5 z* E
+ ?8 b8 }* J' G) r" l8 {# p% I4 工程设计
1 d! C; o) k: L @$ _9 ?
" C$ w1 I1 {3 x5 A" t8 _7 o9 U污泥深度脱水工程主要由浓缩调理系统、隔膜压滤系统及配套除臭系统三部分组成。/ p: N+ W" U9 P+ e4 p
. J- {7 s+ q# P3 h
4.1 浓缩调理系统
& M& ?3 [7 m0 C4 l6 |3 j5 Z+ M5 z% ?' p
浓缩调理系统包括转鼓浓缩机、调理池和加药设备等。浓缩调理系统位于现状污泥浓缩脱水机房内,现状污泥浓缩脱水机房平面尺寸为 21.0 m×12.0 m,将现状带式浓缩脱水一体机等部分设备拆除。. F* u( `2 z8 v- _! `
/ C/ ]1 \& F" G+ Z X9 S
浓缩调理系统设置螺杆进泥泵 3 台,2 用 1 备,其中 2 台利用原有螺杆进泥泵,流量为 20 m³/h,扬程为 20 m,功率为 5.5 kW;新增 1 台螺杆进泥泵,流量为 40 m³/h,扬程为 20 m,功率为 11 kW ;转鼓浓缩机 2 台,进泥含水率为 99 %,出泥含水率为 97 %,进泥流量为 40 m3/h,功率为 3 kW ;调理池 2 组,单组调理池有效容积为 25 m³,内设多层桨叶式搅拌器各 1 台,转速 52 r/min,功率为7.5 kW ;助凝剂投加装置 1 套,利用现有设备,干粉制备能力为 1.2 kg/h ;混凝剂加药装置 1 套,进料泵 1 台, 流 量 为 25 m³/h, 扬程为 10 m, 功率为 4 kW ;搅 拌 机 1 台, 转 速 52 r/min, 功 率 为0.75 kW ;加药离心泵 2 台,功率为 1.1 kW。
9 h% i6 m: \- K0 f2 y, x" |( X; C4 |" N3 O p
4.2 隔膜压滤系统
% C0 c4 c, c4 Y4 j1 b2 T
$ ]( V% }7 \+ l2 r隔膜压滤系统包括高压进泥泵、隔膜压滤机及干污泥输送存储系统等。隔膜压滤系统位于现状污泥浓缩脱水机房西侧,新建深度脱水机房,钢架结构,平面尺寸为 13.7 m×12.0 m。隔膜压滤系统设置高压螺杆泵 2 台,流量为5~20 m³/h,出口压力为 1.2 MPa,功率为 15 kW,变频控制。) E* r9 K* C; a! x! a
S# ?2 u# m* C8 [7 o
板框压滤机 2 台,进泥含水率≤ 97 %,单台进泥流量为 25 m³,有效过滤面积 150 ㎡,滤板尺寸为 1.25 m×1.25 m,最大压榨压力为 1.5 MPa ;皮带输送机 1 套, 峰 值输送流量 5 t/h, 功 率 为7.5 kW ;污泥料仓 1 座,现状料仓改造,有效容积30 m³,下料斗配套气动鳄开关阀,手动控制。8 O& Y9 B f0 s& i" M) d) a
2 ~4 A3 i7 \" y* D
压榨用多级离心泵 1 台,流量为 10 m³/h,扬程为 2.0 MPa,功率为 11 kW ;压榨水箱 1 座,有效容积 3 m³;空压机 1 台,流量为 3.5 m³/min,工作压力 H=0.8 MPa,功率为 22 kW。
; Z" r: T8 ]3 d% o* s$ d" |& g; }) k+ r$ _' r6 |5 |
仪表储气罐 1 台,容积为 1 m³,工作压力 0.8 MPa ;工艺储气罐 1 台,容积为 3 m³,工作压力为 0.8 MPa。
6 A2 d" u' y$ N/ ~0 S( h' W2 T: G5 \1 j' w+ }4 Q: n2 F
4.3 除臭系统
. T" _# j( T: ?6 D# M1 b4 d4 n1 E, {3 O
除臭系统采用生物滤池除臭,其中储泥池的除臭风量为 600 m³/h,污泥脱水机房的除臭风量为2 510 m³/h,板框车间的除臭风量为 1 000 m³/h。污泥深度脱水系统与厂区预处理区域共用 1 套生物滤池除臭装置,除臭风量为 10 000 m³/h,设备材质为有机玻璃钢。
- q+ [* t+ O0 R" [9 H8 s
7 Q- g* r9 E% Y0 ^9 |除臭设备配置 1 台风机,风机风量为 10 000 m³/h,风压为 1 600 Pa,功率为 7.5 kW,采用变频控制。除臭设备配置 1 台喷淋泵,流量为 20 m3/h,扬程为 18 m,功率为 2.2 kW。
( Z1 A0 h( P' Q1 z# e0 D" a$ y1 V4 }' Y$ u' x1 v; O# k$ T5 A
为形成良好的操作环境,脱水机房内采用离子送风系统。离子送风系统共分为 2 套,单套送风量为 3 000 m³/h,风压为 800 Pa,功率为 10 kW,含离子发生器、送风机、过滤器等。
\# f8 d! U3 C$ m( U
5 ?8 B8 y' V6 {- Y8 E- J/ V' Z5 实际运行情况
; E+ ?' e' F k4 l) H7 U
4 G A3 X1 o ]" f! d该污泥深度脱水工程于 2016 年 1 月建成运行,2017 年 9 月~2018 年 9 月期间,实际进泥量为98 m³/d,进泥含水率 97 %,干污泥量 2.35 tDS/d,经深度脱水后的污泥含水率均低于 60%(见表 1)。
! P7 \2 A1 r; J1 U
. I! A d; B! f* b
+ I6 D1 G* U8 p1 D; |& m& V4 O
6 m2 B- f$ ]% o* ?
& d& j8 Z: I) @2 k每天运行 4 个批次,每个批次运行时间为 4 h,其中浓缩调理为 1.0 h,高压进泥 1.0 h,压榨脱水1.5 h,卸泥 0.5 h。实际投加药剂种类为硫酸铁溶液,药剂投加量为 0.4 t/(tDS)。
% ?8 H* s. f0 j0 Y# k" a. C
( D, {& b1 l/ Y6 w7 I; M/ ]6 经济技术分析( f- V- o2 k! ]. s( R. o+ k
& U( e, h0 O7 o* H
廊下污水处理厂二期扩建工程总投资为9 454.74 万元,工程建设费用为 7 140.19 万元,其中深度脱水系统的工程建设费用为 427.73 万元,折合吨绝干污泥投资为 85.55 万元。本工程 2017 年 9 月~2018 年 9 月实际发生直接成本(以绝干污泥量计)380 元 /t。5 b7 _ }2 d( R( H. m# p
0 B8 Y5 F6 }3 g8 `+ x
7 结语
9 h: |+ f/ k" ]% C
" j4 o$ n1 K u- c R# x' T上海市廊下污水处理厂深度脱水系统具有如下特点。
2 p3 X( b0 v6 `, E+ x$ e, L/ X. }
1) 化学调理采用投加复合硫酸铁溶液及PAM,减少药剂干基投加量,有效降低污泥体积。
& Q8 u w$ t$ s: W, }7 H7 H$ |) X2 M, w: o2 o. D
2)除臭系统采用生物滤池除臭,采用离子送风系统,形成良好操作环境。
$ g: O2 {" D+ \7 Y; w4 K5 B0 E
3 W, w' n3 G- k9 ^. K3)实际深度脱水后污泥含水率低于 60%,达到设计标准,符合焚烧厂接收条件。来源:中国市政工程 作者:周传庭 陈广等7 x$ J' Y4 }# ~) m2 H& y
9 O6 r' g; m! b
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|