山东省某污水处理厂全套引进国外技术与设备,采用射流曝气活性污泥法处理工艺。送风选用罗茨风机,型号为RV73.5L2G,德国制造。主要技术参数:风压73kPa,风量112m3/min,转速960r/min,配套电机功率183kW。风机房共安装了9台罗茨风机,目前正常生产只开2台,将来二期工程投产后需开4台。" o( q" z9 B3 x* Y$ W
5 E; |3 Y1 q. Y& w/ v! B6 B. r) Y
5 { _! \6 A9 C9 y- B虽然工程设计时已采取了对罗茨风机加隔声罩等噪声控制措施,但运行后鼓风曝气系统噪声污染仍然十分严重。风机房内噪声平均值达118.8dB(A);曝气池靠近送风道处的噪声达111.6dB(A);风机房相邻西厂界噪声达75.5dB(A),超过所在区域厂界噪声标准值(夜间)30.5dB(A)。
5 b2 |4 }- A2 r. l
* s6 k% \ V; q* E0 \3 }* G8 ^1 罗茨风机隔声罩的改进设计4 J( V' \) L& H/ o8 {7 a: k
" O2 L% c: S! s8 H罗茨风机是一种强噪声的机电产品,其噪声主要包括进气口和排气口辐射的空气动力性噪声、机壳及轴承辐射的机械性噪声、基础振动辐射的噪声、电动机噪声。
c. y3 \+ W+ `; e) D; Z
# p7 T& j( _! a" G在原工程设计中已采取了一定的噪声控制措施,主要有:给每一台罗茨风机加隔声罩,罩外壁材料为玻璃钢,内壁材料为穿孔钢板,中间填玻璃棉。罗茨风机进气口加消声器、空气滤清器,它们横卧于罩内。风机所需空气通过一根直径420mm玻璃钢管由室外引入隔声罩内,室外进气口加有玻璃钢材料制作的阻性消声器,见图1。
! x7 ^# q/ D& [/ Y, J7 Y
% }& G& q& R( j! j3 X) d
( ^' t/ ~- M+ ~% E$ }
) y% A# d1 C, b% d4 }" x# `! d2 l1 k
罗茨风机加隔声罩可有效降低其机壳及轴承辐射的机械性噪声、电动机噪声;进气口加消声器可有效降低进气口辐射的空气动力性噪声。为了解决机器散热,利用罗茨风机工作时罩内形成的负压吸入外界空气冷却,这种降温方法从技术上也是合理的。) t( r, A# _1 x. T( ~2 L0 U( |& @
7 q0 s- P* E8 V0 E/ A! k6 R! C! A4 v; |水厂投入运行后发现隔声罩门不能关闭,否则跳闸,罗茨风机不能正常工作。在隔声罩门打开的情况下,隔声罩已基本无降噪作用。分析失败的原因有三方面:1 j2 V& g1 V8 U5 \% i8 o6 p- i3 |
& {: F$ Z! \% o$ g① 气流组织不合理。原设计中隔声罩进气口和罗茨风机进气口均位于隔声罩内上部,气流形成短路,位于隔声罩下部的电动机等部件得不到有效冷却。+ D% j/ Q6 i8 C' `
/ s5 t6 [% E' j" h! q7 s3 ?& H
② 隔声罩进气口截面积较小,进气阻力较大,增加了罗茨风机负荷。
7 ?* x$ F6 _: c: q; R4 }: p$ d8 h+ V( I* s2 W
③ 隔声罩为了保证有效隔声,除密闭性好外,还使用了较厚的玻璃棉材料。它既是吸声材料,也是保温材料,因此隔声罩散热能力很差。本工程中的鼓风机是间歇工作,在非工作时间,罩内不形成负压,罩外空气不能进入罩内起散热作用,鼓风机再工作时环境温度将较高。% M* c7 B+ R( H3 z: d& @: S
3 ?, {0 q1 ]; B0 v4 Y0 g7 N1 C% f
为了节省治理费用,在工程设计时没有重新设计隔声罩,而是根据对失败原因的分析,对原隔声罩进行了改进,采取的措施从比较图1(b)与图1(a)中可看出,主要有:
2 l& z0 g- Z3 j7 Z' u8 K
# y, P+ ]9 ?0 C0 p6 @* G: N+ f① 将隔声罩进气口从罩上方改到下方,使气流能够流经电动机与罗茨风机机体,对它们进行冷却。0 o( a, E2 }2 I# `
3 o: l0 S- U. I" z5 j7 S5 S
② 进气口截面积从0.126m2增加到0.384m2。7 X8 r; T: p# |1 e8 L i
9 i: L: z7 i+ O3 x" B* q
③ 进气口由室外进风改为室内进风,不仅减少通风阻力,而且改善了风机房内通风状况。
9 i1 B; ?3 O5 V# l7 Y0 A* J& X: b. l$ G: a
④ 进气口配用了折板式阻性消声器。/ \6 Q& j) s T5 @5 F* m! x/ p
/ a, N* J7 z1 E& {4 W⑤ 在罩内增设新的强制通风设施。在隔声罩上方加一排气扇,它仅在罗茨风机不工作时运行;排气扇外加装消声器,以降低从排气口泄出的噪声;在排气扇与消声器间设简易逆止阀,以防止罗茨风机工作时室外气流由此进入。+ y+ {) w. W' H9 N l: |
& }- B) w/ p0 d: @3 t5 V0 Q
⑥ 将罗茨风机泄压口由室外移至隔声罩内,并配用消声器,其对外环境影响可忽略。采取上述措施后,即使在夏季最热天气,隔声罩门也不需要打开,隔声罩的降噪作用得到保障。工程竣工后测量,罩内噪声为106.8dB(A),罩外进气口处噪声已降至82.5dB(A)。6 [2 L( p) i! ?( ^2 t& u
0 |2 f2 Y8 u4 }2 罗茨风机排气口消声器的设计7 P: N* w$ V. N S0 v$ d& ^2 h
e% t, y# @; s, l. `4 f1 U, S
在原工程设计中,虽然重视了罗茨风机进气口噪声控制,但却没有重视排气口噪声控制,这是噪声控制失败的另一个主要原因。罗茨风机排气口噪声很强,他不仅通过排气管道向外辐射,而且能够激起排气管道产生强烈的再生噪声。选择罗茨风机隔声罩内靠近风机排气口处作测点①,选择罗茨风机隔声罩外汇流管下靠近风机排气管处作测点②。用B&K2230声级计和B&K1625带通滤波器测量了A声级和噪声频谱,测量结果见表1。
5 \& X$ S9 e0 s4 Q% K+ Z1 I) S E+ Y
表1 罗茨风机隔声罩内外噪声测量值dB
7 Q z2 m1 L5 R* Q) x: A& @测点 | 时间 | 倍频程频带声压级 | A声级 | | 63.0Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 000Hz | 2 000Hz | 4 000Hz | 8 000Hz | | ① | 治理前 | 110.6 | 103.6 | 105.1 | 108.1 | 102.4 | 96.2 | 90.3 | 85.8 | 108.1 | | ② | 治理前 | 90.4 | 96.2 | 111.2 | 110.7 | 114.8 | 111.0 | 100.0 | 88.3 | 116.2 | | ② | 治理后 | 87.5 | 88.1 | 85.2 | 89.8 | 80.5 | 76.7 | 69.9 | 64.1 | 87.8 | @' w" x3 }$ o( _) j% Q; A
: d, t; Y' N" [6 ^ | % K+ j8 K7 r7 X# h
隔声罩有一定的隔声量,因此罩外测点②的A声级应低于罩内测点①,但实际测量值反之,说明罩外有其他强噪声存在,这就是管道再生噪声。从噪声频谱差别也可看到这一点,罩内测点噪声呈明显中低频特性,这是风机的频谱特点;罩外测点噪声呈明显中高频特性,这是再生噪声的频谱特点。根据两个声级合成计算公式,可推算出再生噪声达116.1dB(A)。% p5 L+ @# S: }7 Y1 |% S
) I( r! q3 ?5 z: _ |管道传声是固体传声,随传播距离增加衰减很小,因此整个管道均向外辐射噪声,成为典型的线声源。本工程地面以上管道长达300 m,所以污染情况相当严重。由上面分析可知,降低罗茨风机排气口气流噪声是本工程另一个重要措施。加装消声器是降低气流噪声的有效手段,根据罗茨风机噪声频谱,设计了阻抗复合式消声器,其结构见图2。1 P. h$ T7 \- n9 \, p: U+ D2 Y
. h I; T0 W T+ s0 J T
5 u: [% [) N, V1 i
/ \! n1 T! g3 g3 f1 k2 u
/ i+ [, `; v) o" h7 ^ d4 i该消声器有下列技术特点:* O' J/ S8 K4 W. n( a
% ^- d* V) ?& \, y3 W
① 为方便制造和维护,消声器分成阻性、抗性两段,中间以标准法兰相连接。+ G [% |" m* o8 S7 d+ L3 Z
; D' r* p% i9 \+ c4 P* @1 W9 O( X& T② 吸声材料选用离心玻璃棉毡,为了提高低频消声效果,消声器阻性段离心玻璃棉毡厚度设计为150mm。
- j5 b$ A3 ~ m8 |0 m6 d/ g% y; U E; t
③ 消声器有效长度增加,可提高消声量。设计时将原罗茨风机排气口逆止阀到风量调节阀之间“S”形管道改为“L”形,降低了风量调节阀高度,从而使消声器长度增加,消声器有效长度已达1800mm。
. h+ c3 n# a& b* E# Q
' X3 I6 @) v7 t3 ]5 p) v' ^④ 消声器出口直径大于进口直径,有效通道截面积增加近1倍,使进入汇流管的气流速度由原来的23.2m/s降低为12.3m/s,减少了对汇流管的撞击,达到了降低再生噪声的目的。' V. O% b1 R% q! q( u# y3 W
! d# Y! M, i# b; E* j w
⑤采取特别结构措施,保证使用安全。本工程通过气体压力高达73kPa,而国内定型生产的各类罗茨风机消声器限定通过气体压力低于50kPa。7 Y4 N2 E4 a! A* l) X, u
4 c! F2 n- d% L+ C1 W( S罗茨风机排气口加装消声器后,对汇流管还采取了下列再生噪声控制措施:1 N- [, G) F4 {: `' I
! D F1 A2 _( _% h+ w% O9 O
① 减少管道截面变化。原汇流管由三个不同直径段组成,现统一为一种直径,降低了由于管道截面变化引起的涡流噪声。* {. t5 s1 Y9 Z# D2 m
# ~0 }" O0 }4 c6 J& C
② 增大管道直径。原汇流管最大直径800mm,现增至1100mm,降低了风速,可降低涡流噪声,也减少了“T”形口处气流对管壁的撞击,从而降低机械振动噪声。
# h. E4 M/ Y# N" p8 f
. _( t/ c8 |/ k6 T, @& U③ 改善管道支撑。汇流管通过钢箍固定于支架,将原固定于电缆沟盖板上的支架改为直接固定在地面上。在汇流管与钢箍间垫橡胶条以增加管道振动阻尼。
( k0 F/ }7 D3 K3 g/ Z, F1 X( y" k& v' ^1 \( ]" h6 o
采取上述措施后,测点②噪声已从116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送风道入口处再加装一台阻抗复合式消声器后,曝气池靠近送风道处噪声已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。) M" g6 N; C1 ?, y
- |+ g+ u0 o) O; L1 U n# W
3 提高风机房围护结构隔声量的措施
( T% D1 x. W$ y+ H) `2 l8 S7 W' h. B$ z
污水处理厂所在区域厂界噪声夜间标准为45dB(A),经过计算,采取上述措施后还不能达标。然而,再对罗茨风机本身采取进一步噪声控制措施,不仅存在技术困难,而且费用较高,故采取提高风机房围护结构隔声量的办法,主要措施为:
- d. v% N& L8 W8 L4 r1 A1 u! R
8 H6 u. F. g I: v, G: d① 风机房门改为隔声门。原来的门为普通木门,而且门缝较大,实测隔声量不足10dB(A)。为此,参照J649国家标准图制作了隔声门,设计隔声量25dB(A)。7 d; E8 X2 _6 F! e& M; g' o8 S1 M
( X* I* G1 d- L. p3 \
② 风机房临厂界西侧窗户封砌,东侧窗户改为隔声窗,供采光。为了降低治理费用,隔声窗系在原有窗户内侧再加装一层固定玻璃窗做成,两层窗户间作吸声处理。
7 q; O; ?1 ~: r* F6 V
8 c% x) \9 l0 K: Q+ _# a/ X③ 在东墙下部进风口设置消声进风柜。进风口有效面积根据二期工程完工后所需进风量确定,风速控制在6m/s。消声进风柜的消声片厚度设计为80mm,片间距为100mm,消声片可从柜中抽出,以便清扫积尘。2 @2 F) { }! {0 x4 E0 k. \3 `
- P2 _# l- \1 ^$ Y; J* h9 _
④ 在西墙设两台低噪声排气扇,并配消声器。排气扇是为夏季通风降低室内气温用。- G- M( M# @5 \) r$ i7 r7 d! b' N
9 W! i- _/ r# m
⑤ 满铺吸声吊顶。吸声吊顶不仅降低了风机房内的混响噪声,而且提高了隔声薄弱的屋顶的隔声量。
5 p9 w x4 \, q7 O2 `, h" l, l% ~
& A1 F- h, _$ d4 X% G2 T噪声治理工程已经竣工,市环境监测站在开动4台罗茨风机情况下(今后可能有的最大工况)测量,风机房内噪声平均值已降至85.5dB(A);厂界噪声降至43.5dB(A),达到国家有关噪声标准。 e) |8 |$ w$ Q% X
' I+ g) y. I2 f |
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|