山东省某污水处理厂全套引进国外技术与设备,采用射流曝气活性污泥法处理工艺。送风选用罗茨风机,型号为RV73.5L2G,德国制造。主要技术参数:风压73kPa,风量112m3/min,转速960r/min,配套电机功率183kW。风机房共安装了9台罗茨风机,目前正常生产只开2台,将来二期工程投产后需开4台。
, D( F6 {! ]" D8 l) ^% X8 {
# v- e* t, Q( q* S% m7 J* m" N$ [5 G% c3 \
虽然工程设计时已采取了对罗茨风机加隔声罩等噪声控制措施,但运行后鼓风曝气系统噪声污染仍然十分严重。风机房内噪声平均值达118.8dB(A);曝气池靠近送风道处的噪声达111.6dB(A);风机房相邻西厂界噪声达75.5dB(A),超过所在区域厂界噪声标准值(夜间)30.5dB(A)。
' u. q% y, ^, ?# m, q4 G
% s W) v1 c+ z/ v7 d( q1 罗茨风机隔声罩的改进设计
* f) v2 y2 s' V- C& { k9 x2 w9 h8 k$ c7 C: |, S: m- d
罗茨风机是一种强噪声的机电产品,其噪声主要包括进气口和排气口辐射的空气动力性噪声、机壳及轴承辐射的机械性噪声、基础振动辐射的噪声、电动机噪声。
' G- x- ]! ~ e1 [$ r3 V0 g& O) F- e2 Q( X* d: I
在原工程设计中已采取了一定的噪声控制措施,主要有:给每一台罗茨风机加隔声罩,罩外壁材料为玻璃钢,内壁材料为穿孔钢板,中间填玻璃棉。罗茨风机进气口加消声器、空气滤清器,它们横卧于罩内。风机所需空气通过一根直径420mm玻璃钢管由室外引入隔声罩内,室外进气口加有玻璃钢材料制作的阻性消声器,见图1。8 ?5 Q. C8 L+ D$ D1 }% s5 f7 D
6 ~$ a: O& v* L2 q3 b# V
" }# [( a, n1 N |& M
6 g+ F( L) @- [
- S- O5 j# ~6 W) p罗茨风机加隔声罩可有效降低其机壳及轴承辐射的机械性噪声、电动机噪声;进气口加消声器可有效降低进气口辐射的空气动力性噪声。为了解决机器散热,利用罗茨风机工作时罩内形成的负压吸入外界空气冷却,这种降温方法从技术上也是合理的。
9 c, w1 [5 Y, C) ?: w+ n: M* L
; ?: i% @' G5 J6 J水厂投入运行后发现隔声罩门不能关闭,否则跳闸,罗茨风机不能正常工作。在隔声罩门打开的情况下,隔声罩已基本无降噪作用。分析失败的原因有三方面:
5 {! v5 t5 a0 o. Q* V
, J( }* l- P9 n! _, N- c+ V8 p8 d① 气流组织不合理。原设计中隔声罩进气口和罗茨风机进气口均位于隔声罩内上部,气流形成短路,位于隔声罩下部的电动机等部件得不到有效冷却。" j9 W. y4 I$ }% ~
6 J4 _3 K. h$ F9 J5 {4 O
② 隔声罩进气口截面积较小,进气阻力较大,增加了罗茨风机负荷。9 ?' O! J0 K% h5 e; N3 O
6 F7 c& |. [" L- B③ 隔声罩为了保证有效隔声,除密闭性好外,还使用了较厚的玻璃棉材料。它既是吸声材料,也是保温材料,因此隔声罩散热能力很差。本工程中的鼓风机是间歇工作,在非工作时间,罩内不形成负压,罩外空气不能进入罩内起散热作用,鼓风机再工作时环境温度将较高。: G1 u! L. b6 e& o- S& A# I* O
/ K6 _( _+ Y- [. v2 s为了节省治理费用,在工程设计时没有重新设计隔声罩,而是根据对失败原因的分析,对原隔声罩进行了改进,采取的措施从比较图1(b)与图1(a)中可看出,主要有:
; t! f% v/ O' h& J: D# x, \! ]3 v- Q3 |, E
① 将隔声罩进气口从罩上方改到下方,使气流能够流经电动机与罗茨风机机体,对它们进行冷却。% D( g, p" l! M$ R, [
7 n4 J, e4 J9 _! {3 g% d: J8 A( r
② 进气口截面积从0.126m2增加到0.384m2。
1 t8 ~/ a% h- x+ Z {- d @$ P2 O; e( Y
③ 进气口由室外进风改为室内进风,不仅减少通风阻力,而且改善了风机房内通风状况。
\. f7 K7 E8 ~
9 [& x. I/ T0 n0 f5 [④ 进气口配用了折板式阻性消声器。
* z# z9 T3 r" J) n4 z
) j6 ^1 Q; P! \. x⑤ 在罩内增设新的强制通风设施。在隔声罩上方加一排气扇,它仅在罗茨风机不工作时运行;排气扇外加装消声器,以降低从排气口泄出的噪声;在排气扇与消声器间设简易逆止阀,以防止罗茨风机工作时室外气流由此进入。( U8 E2 S( L3 x, @
% s: G, q9 T+ z7 u9 u0 y⑥ 将罗茨风机泄压口由室外移至隔声罩内,并配用消声器,其对外环境影响可忽略。采取上述措施后,即使在夏季最热天气,隔声罩门也不需要打开,隔声罩的降噪作用得到保障。工程竣工后测量,罩内噪声为106.8dB(A),罩外进气口处噪声已降至82.5dB(A)。
2 D9 Y8 L' _& C* C+ B8 x: q1 j2 s0 G) \' A5 V
2 罗茨风机排气口消声器的设计
7 p1 |) G) Q" r5 e" I
& x1 ~8 m1 c5 n1 ^8 _在原工程设计中,虽然重视了罗茨风机进气口噪声控制,但却没有重视排气口噪声控制,这是噪声控制失败的另一个主要原因。罗茨风机排气口噪声很强,他不仅通过排气管道向外辐射,而且能够激起排气管道产生强烈的再生噪声。选择罗茨风机隔声罩内靠近风机排气口处作测点①,选择罗茨风机隔声罩外汇流管下靠近风机排气管处作测点②。用B&K2230声级计和B&K1625带通滤波器测量了A声级和噪声频谱,测量结果见表1。
4 M, u$ ]+ S8 _& k7 Y2 }
8 _. O2 Y( m- z8 _表1 罗茨风机隔声罩内外噪声测量值dB Z( H/ A5 F- ]$ V3 b3 G! n- C b& k
测点 | 时间 | 倍频程频带声压级 | A声级 | | 63.0Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 000Hz | 2 000Hz | 4 000Hz | 8 000Hz | | ① | 治理前 | 110.6 | 103.6 | 105.1 | 108.1 | 102.4 | 96.2 | 90.3 | 85.8 | 108.1 | | ② | 治理前 | 90.4 | 96.2 | 111.2 | 110.7 | 114.8 | 111.0 | 100.0 | 88.3 | 116.2 | | ② | 治理后 | 87.5 | 88.1 | 85.2 | 89.8 | 80.5 | 76.7 | 69.9 | 64.1 | 87.8 |
8 M, S: x- T5 h' v/ o7 S
' y" t$ m( t3 ? v" r( y" p1 I2 ^ |
! q! C6 i9 n$ e' ~$ Q/ S隔声罩有一定的隔声量,因此罩外测点②的A声级应低于罩内测点①,但实际测量值反之,说明罩外有其他强噪声存在,这就是管道再生噪声。从噪声频谱差别也可看到这一点,罩内测点噪声呈明显中低频特性,这是风机的频谱特点;罩外测点噪声呈明显中高频特性,这是再生噪声的频谱特点。根据两个声级合成计算公式,可推算出再生噪声达116.1dB(A)。, s/ x8 [3 G9 o7 s$ o. n" @
: j5 D, w8 F) J/ P1 Q3 _& e
管道传声是固体传声,随传播距离增加衰减很小,因此整个管道均向外辐射噪声,成为典型的线声源。本工程地面以上管道长达300 m,所以污染情况相当严重。由上面分析可知,降低罗茨风机排气口气流噪声是本工程另一个重要措施。加装消声器是降低气流噪声的有效手段,根据罗茨风机噪声频谱,设计了阻抗复合式消声器,其结构见图2。7 O7 l3 C/ u# W/ I
* S4 a Y% F1 R1 ~$ S
& c* m% |% g( Y) D/ W4 g
& s) ~. w4 g O
; F7 P0 v$ \7 C$ `. K: ] G; a2 g. }0 y该消声器有下列技术特点:3 ~ x: v. P0 ^' m6 y6 h8 j$ G
$ v6 y- Q5 D* r0 w. b# e8 J+ p
① 为方便制造和维护,消声器分成阻性、抗性两段,中间以标准法兰相连接。
+ w# f" x$ ]* _4 o
; r8 W- u' f' ~2 x U7 F$ J② 吸声材料选用离心玻璃棉毡,为了提高低频消声效果,消声器阻性段离心玻璃棉毡厚度设计为150mm。5 H- m1 m; |1 k( y
, i7 x: j- B6 B- J3 j' Z! e③ 消声器有效长度增加,可提高消声量。设计时将原罗茨风机排气口逆止阀到风量调节阀之间“S”形管道改为“L”形,降低了风量调节阀高度,从而使消声器长度增加,消声器有效长度已达1800mm。
1 O, g. h$ E' b% E0 C5 J. ^
" y3 n; N2 G3 r④ 消声器出口直径大于进口直径,有效通道截面积增加近1倍,使进入汇流管的气流速度由原来的23.2m/s降低为12.3m/s,减少了对汇流管的撞击,达到了降低再生噪声的目的。3 X& p2 }$ w, v! B7 H: t
4 E9 {; g) \6 l' h+ `6 I0 `8 A
⑤采取特别结构措施,保证使用安全。本工程通过气体压力高达73kPa,而国内定型生产的各类罗茨风机消声器限定通过气体压力低于50kPa。
8 U" p0 a4 Z& R5 w" {. ~5 t( M% |( D+ z6 `! M8 k8 |) u0 T* C: A
罗茨风机排气口加装消声器后,对汇流管还采取了下列再生噪声控制措施:
) Y/ y* h8 ]! L7 U4 D$ ^, i1 g+ L
. h, e% ^( i5 Y: D8 S3 ?7 S① 减少管道截面变化。原汇流管由三个不同直径段组成,现统一为一种直径,降低了由于管道截面变化引起的涡流噪声。: w; [( [& {0 k/ J5 U. R
& P0 g# X$ H2 F
② 增大管道直径。原汇流管最大直径800mm,现增至1100mm,降低了风速,可降低涡流噪声,也减少了“T”形口处气流对管壁的撞击,从而降低机械振动噪声。
6 p& m9 n2 M6 i; N0 U
4 {$ z6 r$ ~9 I, d③ 改善管道支撑。汇流管通过钢箍固定于支架,将原固定于电缆沟盖板上的支架改为直接固定在地面上。在汇流管与钢箍间垫橡胶条以增加管道振动阻尼。
& k& \9 W/ g7 Z5 V3 ? f
" c. Y( z' g! |, h. Y( S采取上述措施后,测点②噪声已从116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送风道入口处再加装一台阻抗复合式消声器后,曝气池靠近送风道处噪声已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。 Y" h2 W1 p7 p( J
2 D/ V% i9 |" x4 o, s+ r3 提高风机房围护结构隔声量的措施
* j4 s L1 S! _; w$ K. n) h8 \1 [" u3 n7 [0 l3 v+ o# `( O
污水处理厂所在区域厂界噪声夜间标准为45dB(A),经过计算,采取上述措施后还不能达标。然而,再对罗茨风机本身采取进一步噪声控制措施,不仅存在技术困难,而且费用较高,故采取提高风机房围护结构隔声量的办法,主要措施为:
% M3 B- E2 h; C, R* Q3 a4 _- \1 `% l2 [$ H6 L+ E" B3 }
① 风机房门改为隔声门。原来的门为普通木门,而且门缝较大,实测隔声量不足10dB(A)。为此,参照J649国家标准图制作了隔声门,设计隔声量25dB(A)。( @" h( Y# z3 H D9 A' r+ D |
5 Y5 P0 i* V2 s4 N j( r% S
② 风机房临厂界西侧窗户封砌,东侧窗户改为隔声窗,供采光。为了降低治理费用,隔声窗系在原有窗户内侧再加装一层固定玻璃窗做成,两层窗户间作吸声处理。+ }' K. @" g7 z( |7 u! G8 ~ ~
5 U: _) K$ Z6 }+ V0 @0 ^% v# e6 z③ 在东墙下部进风口设置消声进风柜。进风口有效面积根据二期工程完工后所需进风量确定,风速控制在6m/s。消声进风柜的消声片厚度设计为80mm,片间距为100mm,消声片可从柜中抽出,以便清扫积尘。
& l% l* `/ \9 z2 t O( ?( ^6 { ?! |& A9 M+ F9 v; r, o
④ 在西墙设两台低噪声排气扇,并配消声器。排气扇是为夏季通风降低室内气温用。3 K& O s1 `5 M+ W
2 {" I9 ~! U1 t+ r
⑤ 满铺吸声吊顶。吸声吊顶不仅降低了风机房内的混响噪声,而且提高了隔声薄弱的屋顶的隔声量。' N% ~$ L$ Z2 b: g0 O* S0 f% D) S! }
4 o: f7 ^$ w8 t; [
噪声治理工程已经竣工,市环境监测站在开动4台罗茨风机情况下(今后可能有的最大工况)测量,风机房内噪声平均值已降至85.5dB(A);厂界噪声降至43.5dB(A),达到国家有关噪声标准。
. ~- @7 w; \( V; x j# R# w/ l7 M! W! F% |1 W' ]# e9 C: u7 _. k% l$ ]
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|