脱硫脱硝 探讨:SCR脱硝系统超低排放运行存在问题与对策 [复制链接]

1820 0
发表于 2021-4-8 09:38:49 | 查看全部 | 阅读模式
京东
1 NOx超低排放存在新问题8 b8 `" b* d2 {- s& V5 C

! ~' P7 y6 f% p6 j: N2 \! W0 H. x+ x. U. X' o8 Y
在现有的SCR脱硝系统中,燃煤电厂通过提高脱硝效率(通常为60-80%提高到85-95%)可以产生超低的NOx排放。新出现的问题包括:  u0 t$ S( I* t

% V. c* c0 H8 G8 X(1)SCR反应器的有效运行不仅需要增加催化剂的用量,还需要大大提高脱硝系统入口NH3/NOx混合物的均匀性。8 |2 Z. m$ P5 K

0 P6 s7 J' l" b1 Z* @( C+ e, L(2)催化剂用量的增加提高了SO2催化剂的总氧化速率,提高了脱硝系统输出SO3的质量浓度,增加了空气预热器内硫酸铵堵塞的风险;
0 K/ Z5 ?& v9 E- o! r" ^/ _. ~8 D" u& W
0 y, O$ s% `( [(3)当NOx排放的质量限值为50 mg/m3时。脱硝系统出口的NOx浓度每天的波动范围为20mg/m3~50mg/m3。应避免过量排放NOx和过量喷氨。
; ?* X3 e3 }" R7 D% Y0 t: Q) D
8 P  Y" @  P; K5 x(4)提高SCR脱硝效率通常伴随着喷氨量的增加,从而进一步提高脱硝系统中最低喷氨温度。) i* t5 e4 V" R/ p
# r. I6 B, J& |7 D/ i# [
(5)为了提高脱硝效率,对现有催化剂寿命管理方案进行了修改,主要是通过设计催化剂的方案,对催化剂寿命管理策略进行了调整。
4 a: n( R' x5 |# g
* }2 H$ d+ V7 n8 V3 L$ p/ a2 问题分析及对策
5 g; _! U7 Q- V; l% |( n; W! O6 t8 S$ Q1 H4 u9 Q. g# z
(1)NH3/NOx混合均匀性。图1显示了氨氮摩尔比变化对脱硝效率和氨排放的影响。如图1所示,随着氨氮摩尔比和效率的增加,氨排放量逐渐增加,SCR脱硝反应氨逃逸量的增加趋势大大加快,特别是当脱硝效率超过90%时,也增加了硫酸氢铵堵塞的风险。
) ^0 e4 \$ [  R+ T8 V0 ]- D$ ?* R' W1 m8 ]4 R+ v
探讨:SCR脱硝系统超低排放运行存在问题与对策 - 环保之家
8 z. X( }1 a# C2 g! |
. G4 q& o; H5 X  U7 @: H反应效果还取决于反应器内燃烧气体的流量。表2显示了氨摩尔比偏差对脱硝性能的影响。
: A$ j! g& S4 J1 Y7 U* N6 }: k- \: A
% z$ O) H! U6 K4 f7 q探讨:SCR脱硝系统超低排放运行存在问题与对策 - 环保之家
1 f# Z' X# [% S2 o1 @3 Q/ P8 w# X" W4 U5 ^1 n
由图2可知,在催化体积一定时,当脱硝系统进口氨氮摩尔比分布偏差为5%时,氨逸出量在1μL/L范围内。当氨氮摩尔比分布偏差增大到12%时,氨逸出量迅速增加,超过5μL/L。
1 L1 Z* ?' h' q3 ?, B1 ?
6 k% l3 j, e3 M1 M  H以上分析表明,去除效率越高,燃烧气体中NH3和NOx混合物的均匀性越高。氨排放量控制越困难,空气预热器内硫酸氢铵堵塞的可能性越大。建议定期进行喷氨优化试验,将喷氨量调整到最佳值。避免SCR反应器出口截面氨逃逸量过多,提高输出系统脱硝的运行节余。由于脱硝系统不具备双向注氨控制功能,应优化喷氨量。% u, L8 r# L+ d7 Q2 w. Y

2 P( F# ~( s: j" d# u$ Z; C/ b2 @(2)为了获得很低的NOx排放量,通常需要增加脱硝系统的喷氨量。脱硝催化剂大多采用“两用一备”或“三用一备”的模式。我发电厂的脱硝系统入口NOx浓度为400 mg/m3,脱硝效率为80%。为了实现超低的NOx排放,添加了第三层备用催化剂。试验结果表明,当脱硝率提高到90%以上时,SNR出口NOx浓度由44.6 mg/m3降至34.2 mg/m3,排放氨气由4.4μL/L降至0.9μL/L。第一层催化剂有助于NOx的去除,而第三层催化剂主要用于去除NH3,NH3不参与NOx的去除。上游脱硝系统催化剂体积增大的同时,脱硝反应器输出SO3的质量浓度增加。因此,随着催化剂用量的增加,NOx排放量很小,而脱除系统中SO3的质量浓度迅速增加。这增加了预热器中硫酸氢铵堵塞的风险。空气预热器中硫酸氢铵的生产控制为了降低脱硝反应器出口烟气中SO3的质量浓度,保证排放质量。降低SO2氧化速率可以包括:(a)减少催化剂的使用;(b)控制催化剂中钒的含量;(c)通过改变燃烧和掺杂来降低煤中的硫含量。% D* Q4 C% K( y; b0 t4 q: O+ ?! X

) p- d8 s) U1 `( O; \2 _(3)喷氨控制。脱硝系统具有较高的脱硝效率。当锅炉运行工况发生较大变化时,SCR脱硝系统输入的NOx浓度变化不大。当NOx质量浓度为50mg/m3时。NOx排放的质量浓度通常固定在较低值。在电厂运行中,SCR脱硝系统的NOx浓度设定为35mg/m3,脱硝效率为92%。当入口NOx质量浓度计算500mg/m3时,当出口NOx质量浓度为50mg/m3时,相应的脱硝效率为90%;因此,电厂实际运行中的脱硝效率在90%-96%之间。脱硝系统的运行效率接近SCR技术的临界值,在NOx排放达标的情况下,过量喷氨的风险较大。  i9 \+ V; x2 m  [

5 D+ a  L# c  k6 F! C" c(4)最低喷氨温度。当催化剂在低温下运行时,催化剂孔内会产生硫酸铵,导致催化剂微孔堵塞。气体中的NH3和NOx还原剂很难达到催化剂的活性位置,催化活性降低了催化微孔中形成硫酸铵的有害现象,SO3、NH3和H2O是低温燃烧气体,它的形成过程是:) }" G: n: O0 h8 L. x7 z

. P' V5 q1 E& v( u7 hSO3+NH3+H2O→NH4HSO4(1)
1 q( g0 g2 u# f/ b
  \  G2 d6 q7 G硫酸氢铵的产量与烟气中SO3、NH3和H2O的含量成正比。SO3含量对最低氨温的影响最大,其次是NH3和H2O。由于脱硝系统的NOx出口浓度由100mg/m3降低到50mg/m3,因此脱硝系统运行,要避免机组长时间在低负荷运行。5 Y$ E$ R$ h+ n& b

; O0 j; u) P/ k  v) K" j9 A随着脱硝超低排放改造后,我公司最突出的问题就是空预器堵塞,严重时会导致机组限负荷,无法保障机组长周期安全运行,针对这些问题,公司从管理措施、设备优化调整上下功夫,有效解决里氨逃逸超标、空预器堵塞的问题,主要如下:
4 F6 C) T# w4 L# ~& T1 u" F
6 F' e+ T* F  c(1)合理调整锅炉配风,达到锅炉效率与控制脱硝反应器入口NOx浓度最优化,控制入口NOx浓度在设计范围内。5 ?2 Q: k; i2 d9 u' U0 S
- T, q) b2 [  x- _4 \
(2)严格控制脱硝反应器出口氨逃逸在规定范围。
/ |5 E4 s$ M* P+ T) S8 {
6 f1 v5 S: O3 o( K! Y: \( G- f9 U(3)为减少喷氨量,在保证出口NOx达标排放的前提下,尽量控制NOx浓度在30-45 mg/m3之间。
( A: h3 G& E& l' u
$ z3 n( _$ I1 Y( \; L6 p5 \- Q(4)严格控制入炉煤硫分,减少空预器硫酸氢氨的生成。
# o4 m  Y2 ?+ f
% l) G1 n& Q. v% I9 _1 K3 s8 {(5)在不同条件下,为缓解空预器蓄热元件堵灰,优先采用提高排烟温度方法,其次选用离线高压水冲洗方法,降低空预器差压, 确保空预器长周期运行。/ @* ^6 R% u( ]" f9 x+ S+ }" }

; Q# _( ^1 ^; H1 p8 \- z5 [(6)冬季,尽量避免机组长时间低负荷运行,保证脱硝反应区入口烟温满足最低喷氨温度的要求。
6 P% y0 G$ ]' x1 r) W3 E" p& X
! ?- z5 C; g! r& M(7)对喷氨“自动”逻辑进行优化,自动跟踪及时,既满足环保要求,又不过量喷氨。( H/ w1 L" K8 K" C: {5 U* S- Y) k

3 @7 z, a" P. ^- l总之,脱硝是火力发电机组烟气技术的发展方向,也是国家环保政策的要求,如何做好脱硝系统的运行维护,有效提高脱硝设备的可靠性,保证机组的安全、环保运行是一项长期而艰巨的任务,也是一个需要在设计、改造和运行上加以探索和积累的阶段,有待进一步完善和改进。
* o( N, h7 f' b1 `' F0 ]
  b4 ~# l1 o6 u$ d, U  X; ]

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆