脱硫脱硝 研究:燃煤电厂脱硫废水零排放中试 [复制链接]

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京东
燃煤电厂烟气脱硫主要采用石灰石-石膏湿法工艺,在此过程中会产生一种呈酸性、盐度高、硬度高、腐蚀性强、易结垢、含多种重金属的脱硫废水。" v- Z. Q0 `+ ^4 L

3 k/ ^- P  F9 n% r该废水污染物组成复杂,水质、水量波动大。电厂普遍采用传统“三联箱”(中和、沉淀、澄清)工艺对其进行处理,但处理效率较低,对废水总溶解性固体(TDS)、钙镁结垢因子、氯化物的去除效果差,往往难以实现稳定运行和处理废水的达标排放。5 s1 |* h' G- G, ^

6 [1 r# E% n9 u5 v2 {4 k9 s$ u% S随着环保要求的日益严格,膜分离、蒸发结晶等零排放技术逐渐兴起,电厂废水零排放逐渐提上日程。然而,脱硫废水作为电厂最难处理和回用的末端废水之一,仍是制约全厂废水零排放的关键性因素。+ Y* m) M& `9 a; N  B; k" E
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本研究以我国华中地区某燃煤电厂(装机总容量4 400 MW)脱硫废水为对象,针对该废水的实际水质特点,开发了“两级软化+过滤+高级氧化”预处理、“纳滤(NF)+碟管式反渗透(DTRO)”膜处理、“机械式蒸汽再压缩(MVR)”蒸发结晶组合工艺,并开展了现场中试研究和可行性验证,以期为脱硫废水零排放提供工艺方案和工程设计参考。
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1 脱硫废水水质2 s2 s$ F! I0 ]1 S
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脱硫废水污染物成分受烟气特点、补充水水质、石灰石品质、脱硫运行工况等诸多因素的影响,组成复杂。某燃煤电厂脱硫废水排放量约125 m3/h,水质分析结果如表 1所示。
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0 s* H3 d( n6 R6 v. G, k表 1 某燃煤电厂脱硫废水水质3 W( P" l( k" w  y! i

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& C5 p% _; u% m/ Z% g注:除pH、浊度(NTU)外,其余项目单位均为mg/L。' H1 Q% {  j& i% u7 K/ c6 M$ \- }
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水质分析结果表明,该脱硫废水具有高含镁特征,其Mg2+质量浓度(13 536 mg/L)是行业常见水平(3 000~6 000 mg/L)的3~4倍,系该电厂烟气脱硫所用的石灰石含镁过高所致;同时废水中含有大量Ca2+、SO42-及一定量的Ba2+、Sr2+、SiO2,因此硬度高,易导致结垢。
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$ S% X; x" M0 h废水呈酸性(pH为6.5),TDS在37 330~72 180 mg/L范围内波动,并含有高浓度的Cl-,腐蚀性强。Hg、Pb、Ni、As、Cd、Cr等重金属离子含量超标,毒害性强。+ L) o1 X7 n8 Q% N, L

0 u5 h6 r1 B. ^# ^废水中含有一定量的COD,主要系有机物和还原性无机物(亚硫酸盐、硫代硫酸盐)导致。: H- C/ l1 a2 W; i  D5 c* ^
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脱硫废水的如上特点,极易导致膜材料的污染、结垢、堵塞、氧化等,并对设备、管路(特别是蒸发结晶器)材质的耐腐蚀性提出了很高要求。, N* i' M" A% [; t' G

2 j/ e& a2 Z$ S' {( g2 工艺流程及参数" u+ `0 i$ y7 H4 C7 Q

. [$ a2 `- M3 y2.1 工艺流程
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4 `: U) ]" r+ ?: v1 I根据脱硫废水水质特点,现场中试试验采用的废水零排放处理系统主要由预处理、膜处理、蒸发结晶3部分构成,设计处理水量1 m3/h,试验周期35 d。工艺流程见图 1。; n3 w* K2 m+ J/ c! t
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图 1 脱硫废水零排放中试系统工艺流程
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& a+ f( ^) d- ]* w7 H2.2 预处理系统及参数$ P: m. r! e* g$ n

: W. k1 ^( }. H* Q$ G预处理系统的作用是最大限度去除废水中的结垢因子,保障膜系统、蒸发结晶系统的安全稳定运行。因废水Mg2+含量高,化学软化处理后产泥量大,因此对一级软化单元配备了板框压滤机,二级软化单元配备了高效沉淀池。
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脱硫废水(1 m3/h)首先经均质罐提升至一级软化池(池容1.2 m3),投加石灰调节pH至11,以去除Mg2+、SO42-等离子。泥水混合物经板框压滤机分离,泥饼外运处理,压滤液经中间水箱泵入二级软化-高效沉淀“一体化”反应池(见图 1)。
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* R9 |+ ?, Q0 }- B一体化反应池分为3个反应段:第1段池容0.72 m3,投加NaOH进一步除Mg2+;第2段池容0.72 m3,投加Na2CO3及Fe3+、PAM助凝剂(投加量分别为32.2 kg/m3、80 g/m3、1 g/m3),主要脱除Ca2+;第3段池容3.18 m3,为高效斜板沉淀池,水力停留时间8 h。第3段沉淀池出水经过砂滤(pH调至7~9)后,采用臭氧多相催化氧化进行深度处理,氧化塔直径0.9 m,高3.7 m,内置多孔无机材料负载型催化剂床层,有效体积2 m3,水力停留时间2 h。
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0 m, }0 M' n: m! d/ _3 u. I8 C# d7 _1 m2.3 膜处理系统及参数
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膜处理系统采用耐污染能力强、回收率高的NF+DTRO组合工艺,以实现废水浓缩减量,降低后续蒸发系统规模。其中NF可截留二价、高价离子和小分子有机物,达到初步分盐和预浓缩的目标。本试验采用两级卷式NF膜组件,设计处理水量1 m3/h(pH为6~7,SO42-质量浓度约为2 000 mg/L),工作压力1.0 MPa;设计产水0.75 m3/h(SO42-质量浓度 < 100 mg/L),浓水0.25 m3/h,回收率75%,回流量1 m3/h。NF浓水回流至原水均质罐,产水经DTRO处理后,清水回收利用,浓缩液进入蒸发结晶系统。DTRO单元设计处理水量1 m3/h(pH为6~7,TDS约为30 000 mg/L),工作压力6.6 MPa;设计产水0.75 m3/h(TDS≤ 1 000 mg/L),浓水0.25 m3/h,回收率75%,回流量1 m3/h。5 J: {9 t9 U+ H; ?6 o8 ?
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2.4 蒸发结晶系统及参数( P$ p9 C; @8 ?" A
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蒸发结晶系统采用MVR水平管式加热蒸发器,配强制循环泵和结晶出盐系统。蒸发产生的蒸汽经压缩机压缩,提高压力、温度和热焓后,返送至蒸发器作为热源。过饱和溶液进入稠厚器增稠,冷却后经离心机分离回收固体盐,母液返回蒸发系统,实现脱硫废水零排放。3 k/ ?  f1 e+ e0 H

% ]9 X" i5 F7 m" M0 n试验设计处理水量0.5 m3/h,TDS为120 000 mg/kg,pH为6~7;设计产水0.44 m3/h,TDS≤ 10 mg/kg,回收率88%;NaCl纯度 > 92%。
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3 系统运行情况
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7 I3 T4 g6 o- B! u. h- `) S3.1 预处理系统运行效果- e$ N- Q9 T9 a6 L) k* v
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试验期间,一级软化、二级软化单元的进出水水质变化分别如图 2、图 3所示。/ a1 H  ~, `& J$ F7 y
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图 2 一级软化单元对脱硫废水的处理效果* l$ n1 U9 q( |2 ~+ E) e

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9 Y0 o3 w. ?1 s图 3 二级软化单元对脱硫废水Mg2+、Ca2+的去除效果
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由图 2可知,原水的Mg2+、Ca2+、SO42-、TDS浓度波动大,试验期间Mg2+、TDS总体呈下降趋势,SO42-略有上升,可能与脱硫物料品质和工况有关。
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9 R' l, X4 V/ [# l2 y: u/ n因原水具有高含镁特征,将导致软化药剂消耗大、产泥量大,故一级软化采用石灰来降低药剂成本,采用板框压滤来实现泥水分离。结果表明,压滤液Mg2+、SO42-、TDS浓度均得以有效降低,波动性得到缓解。  {4 k+ x6 i7 e) g

, y" l" T$ T- t2 n其中,Mg2+、SO42-质量浓度从数量级104 mg/L分别降至200~720、1 710~2 875 mg/L,平均去除率分别为97.9%、93.9%;TDS从3.7×104~7.2×104mg/L降至2.8×104~3.5×104 mg/L,平均去除率为43.5%,总盐度有所下降。0 Y6 p7 V  E- C! H

. b* w( q- `9 o( I# t可见一级石灰软化-板框压滤工艺可行,反应器运行稳定,较好地克服了原水水质波动,高效去除了废水中的Mg2+、SO42-,在除硬的同时,也减轻了后序NF系统分离SO42-的压力。, f5 S# Z$ u% ~7 m
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石灰软化引入大量Ca2+,导致废水Ca2+质量浓度升高至1 030~2 330 mg/L,其主要在二级软化单元去除。已有研究表明,NaOH、Na2CO3作软化剂,Fe盐、PAM作助凝剂是可靠的脱硫废水预处理手段。( k2 \# x+ E! q" h* h8 {8 D

6 P! ]  l, N2 l. g4 e& L% K试验结果(见图 3)表明,废水经二级软化-高效沉淀“一体化”反应器处理后,出水Ca2+质量浓度降至8~22 mg/L;Mg2+质量浓度进一步降至12~21 mg/L,总体去除率分别为99.9%、98.5%。; c! }0 l0 @/ j) ~
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二级软化出水经砂滤后,进入臭氧多相催化氧化单元,深度去除COD,以防止有机污染物污染后序膜组件。考虑到Cl-对COD检测的干扰作用,对进出水的总有机碳(TOC)浓度进行了检测,处理效果如表 2所示。. {. [" E$ P1 a

7 W4 T/ e; x. L/ ^( ~# S表 2 臭氧多相催化氧化单元运行效果 + S( i( r# F: O- Z  L" d
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由图 2可知,试验期间,臭氧多相催化氧化单元对废水COD、TOC的去除率分别为12%~52%、78.8%~94.6%。
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3.2 膜处理系统运行效果
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4 ?/ W2 B+ G* e; K6 r3 i1 u- t采用NF+DTRO组合工艺对脱硫废水进行膜浓缩处理,并重点关注NF对SO42--、Cl-的分离效果及DTRO对TDS的截留情况。因水量限制,膜系统连续运行15 d。NF、DTRO处理效果分别如图 4、表 3所示。
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图 4 NF单元对脱硫废水SO42-、Cl-的去除效果
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表 3 DTRO膜分离系统运行效果
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试验结果表明,NF工艺对二价盐SO42-有较好的截留效果,进水SO42-为1 812~2 875 mg/L,产水SO42-降至60.1~146.9 mg/L(平均值92.9 mg/L),SO42-平均去除率为95.8%,产水Na2SO4含量低;一价盐Cl-的浓度略有提升,进水、产水Cl-分别为6 500~ 11 750、7 500~12 000 mg/L。可见,利用NF对二价盐的选择性截留作用,可达到Na2SO4、NaCl的初步分盐的效果。
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3 w6 ~4 R$ }- M5 e# ~0 {NF浓水返回预处理工段,NF产水(TDS为27 800~32 200 mg/L)经DTRO进一步提浓减量,产水平均TDS降至1 000 mg/L左右,平均TDS去除率达到96.6%,基本满足《循环冷却水用再生水水质标准》(HG/T 3923—2007)。DTRO浓水TDS为123 000 mg/L,进入MVR蒸发结晶系统处理。试验期间,NF、DTRO系统均能够稳定运行,再次表明“两级软化+过滤+高级氧化”作为膜系统的预处理工艺切实可行。
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. I- X" R! E, b& \  ]1 r/ V. q3.3 蒸发结晶运行效果
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1 l: K1 K: ?4 x5 H4 T& h9 A( WDTRO浓水中主要含有NaCl以及少量Na2SO4等盐,其进入MVR蒸发器在温度85 ℃下进行蒸发处理。试验结果表明,平均水蒸发量为400~500 kg/h,产水TDS为5~10 mg/kg。物料经稠厚器增稠、离心分离,结晶状况良好。
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+ x- A* t6 @) ~  j! U2 F! y自运行第8天起连续出盐,离心母液返回蒸发系统,实现盐水的完全分离。经第三方检测,本试验所收集NaCl盐的纯度为93.6%~94.5%(> 92%),符合《工业盐》(GB/T 5462—2016)二级标准。, i; F( Q1 R; [& J( G: H7 u

1 B9 S9 w$ X/ U# k: z1 c' `" e% b. u8 oMVR系统处理吨水的电耗为55 kW·h,除进料预热和压缩机密封之外基本无需补充蒸汽。结晶系统状况良好,完全实现了脱硫废水分盐及零排放的目标。
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! R$ u5 g7 `( P3 w7 a" U9 d6 N4 结论
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7 T$ H3 Y  q: _9 C采用两级软化+过滤+高级氧化预处理、NF+DTRO膜处理、MVR蒸发结晶工艺处理燃煤电厂脱硫废水切实可行。预处理系统有效克服了脱硫废水硬度高、水质波动大等问题,最大限度去除了Ca2+/Mg2+等结垢因子、重金属、悬浮物及有机污染物,为后续工艺提供了安全保障。
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NF工艺对二价盐截留效果显著,达到了初步分盐和预浓缩的目的;经DTRO工艺进一步提浓减量,产生清水TDS约为1 000 mg/L,基本满足《循环冷却水用再生水水质标准》(HG/T 3923—2007)。DTRO浓水经MVR蒸发结晶处理,分离获得NaCl盐的纯度 > 92%,满足《工业盐》(GB/T 5462—2016)二级标准,完全实现了脱硫废水分盐及零排放的要求。来源:《工业水处理》2020年第6期/ H2 ^% J1 X& h$ \3 o3 R
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