调试运管 记录:污水厂处理系统受负荷冲击后 措施整理! [复制链接]

3376 1
京东
一、基本情况
3 ~& O3 B5 k7 f  T: d, W: f. U2 q7 E/ j8 Z" u

/ ?/ F  @- U3 L) Q6 b- h7 m1 f% D) R. q该污水厂为工业园区污水处理厂,污水厂出水排放至废弃河道,该河道仅有污水厂出水及园区雨水管网的雨水。废弃河道流至某河流,该河流下游1公里为该市的出境断面,5公里处为某市的入境断面。设计处理量1.5万m³/d,实际进水量仅有2000m³/d,设计两条7500m³/d的处理系统,仅运行单条线,污水厂进水水质如下表:$ m6 s8 l; u2 @  M% M) N, s! x
/ h9 U' Q& P$ f
环保之家.JPG
  t3 r# Z( M, X( z0 p0 s% ^# |4 D* J) `8 K
! X/ x0 z! g; U* R& j# b  J
工艺流程:
/ e# h1 f) M3 M' {$ N3 N; E  t7 w
环保之家0.JPG
5 d2 X; Y6 X, n+ r5 _2 S/ T! X
/ t$ o: D, T# W. w图:流程图) J. M. y" N4 \8 {; m$ _

) @$ l; R0 u! q& B6 X# R! w工艺说明:改良型奥贝尔氧化沟,外沟采用推流器搅拌,中沟和内沟采用表曝机曝气;酸化池池容分别为1000m³;外中内池容比:3.6:1.5:1;总池容约6500m³;运行的氧化沟(以下简称西沟)中污泥浓度在3500mg/L左右。1 w7 j5 u# h9 c/ f- L7 p
) q8 m5 f$ I( j
二、调试日记(2020年)1 v6 X4 [3 h5 t: A
# z0 j* a4 d4 b* f5 q: V
7月31日4 z' `4 j2 D& f4 T

, R6 s1 `7 H* k$ v7月份因为公司的一些事全月没有休息(我吃住都在厂里),31日和老板商量好我要回家休息几天,老板同意回家,31日下午驱车4个小时回到老家。
; A4 s" M  b; `- z! T
( W8 k: C' U% u" {2 l' Q( H. d# d9 J" c4 e. n
8月1日6 `+ K; d$ E, q" y6 L: G

! P- d2 m0 a6 p7 t  D5 a上午11点,老板发视频显示雨水管网有色度很重的水流出,看到视频后立马和老板联系得知,某化工厂(以下简称业主)的废料储罐泄露,该厂员工将废料用水冲洗至雨水管网。(废料储罐泄露的原因是员工清洗废料罐,在放空罐体的时候,罐体上端的呼吸阀无法正常开启,导致罐体被大气压扁。)随机联系环保局将污水厂出水河道的下游堵住,使该废水仅存在河道中,不影响下游河流。在环保局、老板和业主大致商讨下,安排业主将被污染的河水抽至污水管网,并由污水厂处理。
: E: }* T& q& F1 x1 G/ \+ y
" h0 T( L1 N% O8 k) Z因为污水厂出水和雨水管网在一条河里,污水厂暂时无法出水,只能将污水暂存于另外一条没有运行的系统中(以下简称东沟)。幸好在7月份我把东沟的水抽完了,池底大概存有1米厚的污泥,可以作为厌氧消化污泥使用。  D$ f; E9 L$ ~7 @7 }. Y

7 o" G7 n: d$ L+ x下午4点左右污水厂化验室做出来雨水管网排放口的COD是44万。在和老板商议后晚上连夜开车于凌晨12点赶回厂里,下车后扑面而来的是一股刺鼻的气味(刺鼻+辣眼睛)……
) Q+ m. ~& {& U2 O- X
4 A0 @2 O. c4 z% S( ~: q
: u6 A# @! N  n8 b$ m1 ~8月2日: |# T2 ~2 @" c
7 R$ D8 j6 o! z' q
6点起床去看了一下现场情况,八点半区环保局、管委会、监测站、污水厂、业主以及临时找的专家在环保局局长的主持下开了一个紧急会议,简短安排后,各领导带队进行现场实地考察,然后再次开会。
7 d9 }1 d. S  H! a+ ~4 x; E1 u1 V2 ~+ L$ S$ k: V# Y; k4 S
会议上的结论:  L* Z4 h; ?3 ]1 z
8 F* Y" u1 v" i4 F: a8 V8 E
①要求污水厂不计任何代价去处理污水;②要求业主全方位配合此次事故处理;③安排了污水厂出水的去向(出水排放至上游废弃河道,不纳入任何水体);④安排河道抽水的细节;⑤领导实地查勘后预估水量为1.5万m³;⑥业主提供的原水中含有:乙二醇、三混甲酚
7 T4 [9 O) t3 Z7 }/ P; \  s! X% l/ u! {$ f( e
监测站数据如下表:# @% t0 z, ~  U1 Z5 W

4 E5 E5 s3 y7 S# O7 T3 d 环保之家1.JPG
& K) [0 y; I' t% }3 z+ w3 x9 a% x
8 C1 X7 |! B1 }# A; ]
' ^5 y% }0 \: M今天订购了几台5.5kw的潜污泵作为备用。为保证西沟进水后能相对正常的出水,订购了950kg微生物菌种(有厌氧菌、好氧菌、硝化菌)。- V0 {8 n( ^: v% R, t

  P; }4 @* c0 O0 j1 Z因污水厂排水还没有落实好,来水全部进如东沟。
# j4 d7 g2 y7 T+ v+ a# ~0 X9 v7 u. Y' m) R3 @

9 g0 L" R) k" C1 x9 T- l- R3 s6 l0 j8月3日' Y* e  x) N; j; s+ l5 J; @

# ]6 u% B+ W% W- E& O% N% b今天是打酱油的,安排进水准备工作,东沟水位已达到表曝机的曝气高度,开表曝机,开推流器,利用东沟中原有的污泥进行污染物的吸附及降解。东沟开启后整个系统是那种墨黑色的。
. k+ x  D" U0 v  b' ?8 L. Q
1 M* o$ k6 l& r
6 r# N3 T9 f; g8月4日
4 a7 G' Z/ f8 p7 b: ^! g2 P7 b/ j
昨晚凌晨开始给西沟进水,第二天一大早上西沟,闻到了淡淡的树脂的味,业主没说实话,不过就算说实话了,我的系统也处理不了这类物质。1 v7 t! `' ?4 ?# ]1 y. ~0 ~- X
& W& n! P# X$ @2 P4 w; W
早上水解酸化池(其实在这种情况下应该叫厌氧池更为贴切,但是习惯上还是称其为水解酸化池吧)池面上有大量的小气泡(开始产甲烷),这说明我的水解酸化池效果还是挺好的。氧化沟上溶解氧开始降低,随机增开表曝机,将内循环开至最大。到下午的时候表曝机已经全部开启(外沟加装推流器后,原有的表曝机没有拆除)。
/ n4 e. }$ {! t0 V3 M9 Z  K$ E1 z; C0 g! }! X4 I9 ?
水解酸化池和氧化沟继续补充微生物(我挺赞成老板的话:死一批我补一批,总有适应后活下来的),水解酸化池补充厌氧微生物,提高其水解酸化和产甲烷能力。  P& P: O4 i1 U
1 @2 X! F3 Q  D0 _9 |7 D
' ?7 x  N2 e: x) v% z4 C! _
8月5日
0 g- l0 L" o! [0 z/ u1 M' q. J2 u7 e9 a" o0 x9 q5 t  d0 p' M" d9 V
昨晚凌晨2点15分停电,员工没有通知我,仅在工作群里说了一下。早上5点多厂长(厂长只要是上班,每天早上都是6点左右到厂里,我特佩服厂长这点的,而且我安排的工作,厂长没有推辞的,在此感谢一下我的厂长)给我打电话说停电了,当时我就清醒了。起来后问员工有没有这样,有没有那样,他直摇头,我知道坏事了。员工没有进行停电后的常规操作,导致东沟的水(COD 2000左右)直接流至深度处理(当时我真想骂人,但还是忍住了)。
; `) c- K- g1 }: g; f8 w2 p6 h9 ~
随即安排善后工作,紧接着联系老板看是不是没有电费导致停电,老板说不是,我想这坏事了。老板把电管所的给叫过来(6点左右),也是查不出问题,然后电管所的把上级供电系统的人叫过来(7点多点)也查不出问题。在他们最后一次试送电,我发现我们配电室下面的电缆沟中冒烟了,检查结果发现是120平的电缆被击穿。问题找到了,剩下的就是接电缆了,幸好电缆余量比较大,直接拉出来截断对接就成,一下子忙到中午12点才把电缆接好。
1 ]+ b6 L+ z3 R& P
9 n8 J3 y: W) `0 _截电缆的插曲:我要求在电缆击穿点两侧各延伸70公分处截断,但是发现该点的电缆还是粘连在一起,最后总共截了两米长(厂长开玩笑的说:晚上的菜钱有了)。
3 {+ }6 R/ B  Q
/ f" m% a& G/ j% S12点曝气开启后,我在氧化沟上闻到了稀料味(再次确定业主没有说实话)。直到下午六点多才开始进水。今天的出水指标还算正常,但是有上升的趋势。9 \& l2 O$ o# E" B* T) S( b

$ p( T( u2 U, K: E' S1 [* U
  ~7 V* @  A) Z$ a& u7 H- r: K8月6日
% l; x! H, X$ i9 ?1 q' k5 Q/ T2 n% U& E" f: k1 y: c6 R) r- s; d# k
今天进水COD升高至9000左右(因企业排水对受污染河水的稀释,COD没有上万),东沟的COD才2000-3000,所以安排将东沟的水抽至西酸化池,这样子能降低西沟的负荷。* d( x/ S+ O  R
2 d% y+ \6 F  x0 z) M( a2 D9 N
安排买的管道为PVC,没想到买的管子质量太次,一开泵,到处冒水,然后又安排买好一点的PVC管,这项工作做了一天。(建议各位污师,就算临时管道最次的也要用6kgUPVC的,或者用水带,但是水带在遇到需要上下池壁的时候需要注意一下)' j( [8 o' X6 F5 E4 [1 Y$ m9 F0 p0 G
4 E5 d6 i  v. Z2 X+ i, Y  d
今天氧化沟上变成了酚类的味道。出水水质已快要超标了。继续给氧化沟投加微生物。
# t' k& K" Z* w4 f- i4 \' W- p* z
连夜联系了一个活性炭厂家,订购了10吨粉末活性炭,活性炭价格2100元/吨。一是给氧化沟投加,使系统改变为PACT运行模式,通过活性炭吸附有机物,然后被微生物降解,达到活性碳的重复利用,二是计划给深度处理投加,再次吸附有机物,通过排泥的方式把污染物排除水体,从而保证出水达标。. N4 p& a; h, \; _  w6 k0 o

! \! _( ?4 D6 m' S5 d/ a0 Y( J" q: ]6 G
8月7日
: ~+ I$ G8 O* e. D/ y" _
' S0 x$ o- y" A* Z( {$ m早上打开房门,一股刺鼻的恶臭味经过鼻孔深深的扎入肺泡中。为了分辨是哪种物质,有深深的呼吸了几口,初步断定为硫化氢。直接去水解酸化池寻找臭味来源,果然,臭味确实来自水解酸化池,坐实了是硫化氢。(方圆一公里内都是这种恶臭味)4 \7 o2 M) @  g) n: Y

$ g7 u% T* N7 l" N1 Q" O因出水已经有些许超标,以及业主没有及时支付承诺的一笔费用,白天暂缓进水。傍晚的时候活性炭到厂开始投加,给氧化沟中初步投加100ppm的活性炭(想看看效果怎样),晚上再次进水。$ \$ q6 E) h  N. f0 x

% z2 ~6 o; _7 F5 ]# w7 L
( x. G6 p5 k# v  I8月8日
3 r6 R' Q2 m! ]7 m
  W/ T3 [% X# v  X& a恶臭味更重了,园区管委会与污水厂就隔了一堵围墙,管委会的一个妇女已经恶心的吐了(这算不算中毒)。老板带了一个硫化氢检测仪,在水解酸化池检测硫化氢最高含量:157ppm,氨气最高含量:248ppm。在晚上八点多的时候园区领导要求明天必须消除气味,然后发动各方关系购买硝酸钠(硝酸钠在一定程度上属于危险品,不好买),晚上11点多硝酸钠到厂,给酸化池投加了20ppm的硝酸钠(往后去硝酸钠变成了水解酸化池的必加药品)。& j( W: V6 a1 e0 }' ]# o
- n9 V* m; j7 A) @- u, z9 A
硝酸钠去硫化氢的原理是:硫酸盐还原菌(SRB)属于严格的厌氧菌,在厌氧环境中以有机物为电子供体,硫酸根为电子受体,将硫酸根还原为硫化氢。硝酸根比硫酸根的夺电子能力更强,也就具有更高的氧化性,一方面提高了废水中的氧化还原电位抑制SRB的活性,另一方面争夺水中的碳源进行反硝化。! X) e/ k  z, Q/ @$ g8 k$ R
3 m) W8 [; W6 i" w- M
该操作使我的水解酸化池基本丧失了产甲烷的能力,也就是说降低了COD的去除能力。没办法,为了保证一个指标只能牺牲另外一个指标了。其实我是想加氯化亚铁或者三氯化铁,这样子可以沉淀SBR产生的S2-,但是园区领导要求的急只能出此下策了。
# o* v. q; @& _0 h& G3 F
3 k. p9 j. x  U, O5 `# h( ~- e因投加活性炭导致氧化沟出水变成了红色,给活性炭厂家打电话,厂家说是我的水有问题和活性炭反应后变成了红色,当时我有点动摇了,以为确实是水的问题,但是我分别用自来水和纯净水做了一下活性炭吸附实验,发现上清液都是红色的,下来就是我老板和厂家的事了,最终结果是:厂家把剩余的货拉走,并退还全部货款。
1 [  g% Y; c* t# ^/ L
' ~2 _2 Z' i6 z; U在此提醒各位污师,便宜没好货,好货不便宜。) e5 w7 [8 {+ g! _

' v/ j* \6 G* {2 d* Z5 ~
! q8 O* M, C# l7 f# ?+ D/ ~; _8月9日
. P+ O  T! D& t
  V( p4 ^$ a  n我在睡梦中被老板(老板这段时间也常驻厂里)一个电话叫醒,一看手机还不到5点,起床后老板说你去闻一下臭味有没有减轻(被老板的敬业精神所打动,看来我一天工作十六七个小时还是不够呀)。陪老板转了一圈恶臭确实少了许多,但是还有一些,不过已经覆盖不了那么大的范围了。然后安排员工再次投加硝酸钠。
7 Y7 p2 H$ P  b! O5 w- R  B# L$ {3 f2 J  ^* g; `
今天出水已经超标,经商议后超标出水依然排放至上游废弃河道,待这波冲击过去后再次回抽污水厂处理至达标排放。往后去的日子再也不担心出水超标的问题了,只要能保住系统不崩困就行。7 @  k  @+ M/ I
0 \" p. @8 J/ g$ E. a
今天氧化沟污泥颜色开始发灰,溶解氧明显不够,但是我已经把曝气开到最大,无法额外增加供氧量,只能降低进水水量。那么问题来了,园区管网的水早已经超过警戒水位,如果管网长期处于这种状态的话,部分过河管网将存在憋漏的风险,我是该进水保管网呢还是该停水保系统。作者:曹佩
: J7 y/ Y% i9 Q$ P9 H2 y) a# Y0 H/ o- M; T! W. X$ T
) D6 ?/ Q. @/ `2 x9 Z/ x
8月10日0 r) ~. P$ w, l% k+ m
% `9 y' P+ J# w3 q( Y* n
连续两天投加硝酸钠使水解酸化池的SBR抑制的差不多了,硫化氢的味只能在水解酸化池上闻到,别的地方已经没了。; g0 \% p. }: y' v2 ?9 m

2 Z( y9 ^/ T5 Z. O! l0 H" A# M投加硝酸钠对水解酸化池的影响除了抑制SRB,其他的没法估计,因为进水波动太大,所以酸化池出水水质也有很大波动,无法从水质上进行分析硝酸钠对水解酸化池的其他影响(比如:产酸、产甲烷)。就这样弄吧,只要能将就运行就成。回想起群里某位污师说他们系统进水TN(主要是硝氮)冲击导致水解酸化池污泥上浮,但是我这的第一个酸化池是完全混合式的,不会发生污泥上浮的现象,即便会上浮,但是在上浮过程中水力流动会将污泥与气泡分开。- L1 g- ~2 \: D; l' I$ `
4 E' @' b# j7 D+ c' p' a
硫化氢的气味解决后原水中的气味显露出来了(什么酚类、挥发性有机溶剂等等),园区领导又让我们解决这类气味。(用当下里流行的话:我太难了,吐槽一下,从2号开始,我身上的衣服都没有干过,甚至包括内裤)) g9 c. I) `" E4 k' @
. g9 R3 k% Q* @+ l! `. ?
今天在保管网和保系统的二选一中选择了保系统。减少进水量,保证系统相对正常的运行。2 k/ R; n( G& ?1 y

: E3 H- f1 }7 G下午联系了一个朋友,因为那晚他报价3600元/吨,就没有订他们的货,下午这朋友送了两袋活性炭到厂里,做了一下小试,小试结果挺好的,当晚就订货了。在此感谢一下这位雪中送炭的朋友。
+ l& l# b, k5 P( ?% E/ A% j6 x6 {. t" I! D& ?' J9 C

+ O' x4 Y3 A- k' s( Z5 [$ [8月11日/ G% Q; \* F5 x% t

" H/ y) F' u, J0 l; A% Z7 g  O订购的三项五线制185平电缆今天回来了,安排人员进行放线。电缆放好后接头压上通鼻后断总电,因变压器下口的接线位置太小,地线和零线的颜色没有分清,想着在总电柜上用万用表测一下通断,来确定接地线和零线,结果任意两根线都是通路。厂长有过电工证,日常的接电没有问题,我除了日常接电还能组装电柜,我俩商量了许久也没找到问题所在。然后就是场外求助(找电管所的老哥),老哥让我们不要动,等会他过来,但是厂长不死心,拿着手机在那狭小的空间拍了一下线的颜色,我们就按线序把电缆给接上了。
7 b  V/ F" I: T/ z+ P2 U5 H8 ^6 h
5 n( ]2 y2 v- W9 a4 |, K- ~送电前电业局的老哥还没有来,我问厂长送不送,厂长回我:你说送就送,我说:送吧。所有准备工作做好后打算送电,送电前一个段子:厂长点了一支烟,说压压惊,当时在场的人都笑了,然后就送电,结果一切正常。# T# L- E" U2 j6 k+ S
( t4 J  U/ @, W0 A
电管所的老哥过来后看了一下我们接的电缆,说:两根不同型号的电缆不能并联给同一组设备机组供电,因为电“喜欢”走短路,容易出问题(我一直想不明白,但是我还是把那根120平的电缆给断开了)。5 p8 M* \# L) d3 S* G
6 j8 l( |( l; g$ u5 I
另外一个问题:为什么在量通断的时候,任意的两根线都是联通的。因为有几台临时设备都是通过空开连接的,设备的线圈是通的。另外还有设备的线圈、控制线路也存在一定的通量,所以就会出现任意两根线是通路。
) A. ^! P. ~# k! f; v- K0 L# {5 S" o! m& A
这段时间忙下来,手上莫名其妙的出现好多伤痕,好几处都是流血的那种,各位污师,在工作过程中,能带手套就带手套吧,注意保护好自己。7 g5 k9 Q- x# h& R: C
# }# |! |4 l& E* d% Q
由于进水负荷过高,以及曝气量跟不上,这两天氧化沟污泥基本是灰色的,为了降低氧化沟的COD量,我开始给氧化沟投加硝酸钠。& W3 k! Z: K, A  t. V- o' A
) u! w1 Z! Z+ j8 `9 D+ w, U8 z
投加硝酸钠的原理:氧化沟虽然处于全功率曝气,但是溶解氧低的可怜(这期间碰巧便携式溶氧仪坏了,没法准确测量),通过投加硝酸钠进行反硝化反应以此来去除水中的COD(这也是没有办法的办法),降低充氧的负担。
* p) _! S4 z$ b0 @3 J+ T
. ?. c, V" _: F* h! [4 z% M5 c对于投加硝酸钠反硝化去除COD这点,各位污师在应急的情况下可以考虑使用,成本也不算很高,一吨的硝酸钠3000元左右,大致算了一下去除的COD成本与纯曝气能耗比为9:1。
% P, P- x3 H% p0 A' s! x
& n3 n# j: P  s  M$ K下午活性炭到厂了,给氧化沟投加了150ppm的活性炭,因为氧化沟中的COD太高,这个时候活性炭的效果已经不明显了。
* ]4 `3 @( M5 Q+ L/ G: P! ^& y1 s& L- M" O0 k- u6 W" a4 W* I
因为氧化沟上有酚以及有机溶剂的气味,园区领导一直催着把气味解决了,领导就采购了一批专门去除酚类及芳香族化合物的微生物,下午给投加到氧化沟中。. q0 R: k" U8 _

0 p) U, t5 X- ~0 I9 ^* w4 w4 S6 }0 q( n/ M4 l2 v
8月12日
3 G6 q4 f# w9 R) H. _$ w. H4 ?
$ U; D  z: {( m. [今天氧化沟上的气味确实少了一些,不知道是昨天投加的微生物起作用了还是其他原因。
( t& N% s9 t  j1 Z
; I$ s$ e- s7 C5 M, {9 q早上氧化沟的水红的特别厉害,用次氯酸钠做了一下小试,效果挺好的,随即安排购买次氯酸钠,为了降低成本,采购的是固体含氯消毒剂(以下就认为它是次氯酸钠吧),目前市售的固体含氯消毒药剂主要有两种,一种是2g/片的,一种是不规则颗粒的。
" _" R- [% I1 E6 Q! L+ w( G  C& C$ g: B8 J" a
刚开始将次氯酸钠设计在混凝反应池的进水口,因为这个地方有搅拌,可以充分反应,但是效果不明显,随即将投加点改为混凝沉淀池出水口,经过沉淀后的清水投加次氯酸钠脱色效果很好,但是没有搅拌,药剂投加量大。# ]. ]& X0 a: Z( U- H
, {, p$ m8 ]% H2 G6 R8 v5 _
看来以后在设计中,生化及混凝沉淀脱不了的色度,可以最后端增设化学脱色池。
: B# Z) c5 D5 z% \/ ?
7 v# T# _! w) f6 ?0 S( h今天进水的时候闻到了不一样的气味,大爷的,根据气味可以确定某某厂趁机偷排了,不知道这次有多少厂都趁机偷排,上游的厂偷排的不只是高浓度水,还有大量的污泥。" T% j' l7 I% Q' B7 L

$ ~, @& f- z& k& e4 p+ z今天的主题还是加:菌种、硝酸钠、活性炭。" s* b; [# M, V( E- ~' F; s

0 M. S+ f) @" o) p
* w* t% y, x9 i" O9 E( Z3 _8月13日
5 a: ]0 E) g9 S3 `3 d
/ h8 x% y( @1 e& S& |/ o今天是不平凡的一天。' z& S( f" U( W' ^
  m/ c: r- e$ f' p6 W/ m
环保局、管委会、污水厂、业主四方经过一上午的协商,最终确定保管网,因为有个地段的污水管道已经破了,河道的水也已经抽完了,领导们说:冲击也就冲击这一次了(当时我信了)。
* w/ z& q" M% c6 J
% [" J$ _+ M# s& ?$ t8 s! D# n中午十二点开始大量进水,最终在晚上十二点左右把管网的水全部抽完,今天总进水量约为4000m³,平均进水COD在6000mg/L左右,结果是氧化沟黑透了。
( C5 i+ x% V- g8 H& h5 M. M7 T
  V# f. k- F9 h9 \) Y0 j水解酸化今天开始跑泥了,墨黑色的厌氧泥大把大把的往氧化沟流。发现酸化池跑泥后。
8 m2 Z: U( s  z8 j) m' ~( h4 j. F* O. g4 W
做了以下安排:①停水,停酸化池回流;②给酸化1加PAC;③排酸化2污泥;
* v7 @) |+ Z! L" h# m
6 S6 E0 S2 S0 ^+ u1 O4 G目的:①停水,不让厌氧泥进氧化沟,增加氧化沟的负荷,1g的厌氧污泥相当于1.42g的COD。停回流是为了让污泥沉淀;②加PAC为了提高污泥沉降性能,减少跑泥量;③排泥是最解决跑泥问题的。, Q  p# g* j% e& X
* \& O0 w/ S# M8 N9 E) G
在经过一个多小时的操作后,重新开始进水。在进水的过程中,氧化沟火力全开,尽量的保证污泥不那么受症。进水结束后安排员工给氧化沟大量投加硝酸钠,尽量多的提供一些“氧”。
. t6 w, |& r8 D+ q4 V+ G
+ C7 o+ p) y+ `3 ]; v; ^今天有点可惜我昨天加进去的微生物,700大洋一公斤呀,一次性加了100公斤,7万大洋就这样子打水漂了。可惜呀!!!' ^4 a( l( v# }: {

8 [9 |& N6 ]1 H: I5 c* g* b. N9 ?' N2 u- k
8月14日
2 l3 _( B# [! P" ^
. X0 I" z0 K0 N8 s; C一大早爬起来就上池子了,看着那黑乎乎的氧化沟,心中飘过无数只羊驼,辛辛苦苦维持了仅半个月的系统就这样黑了。又一想,反正这样了,努力恢复吧。% i; p$ i8 \3 r
+ V' V5 h+ p* Q, V% C  r
今天的硝酸钠就像不要钱一般的给氧化沟中投加,看着那白花花的硝酸钠就像白花花的银子一般往氧化沟中扔,不过为了祖国的大好河山扔就扔吧(扯的厉害了,一切为了系统恢复、一切为了降低出水污染物浓度)。6 P1 J2 m, v  t6 y, C
: S: h* S, i2 u  N& C3 C
今天没有进水,中午的时候污泥微微发灰,到下午六点左右,内沟的污泥已经发黄,中沟和外沟都是发灰的。
  p$ n7 F: q- S# A4 O
- p' {  o. f2 ]. I下午6点多,区环保局局长过来了,看了一下河道,说河道中的水还没有抽完且河道中的数据还是很高,必须要再次抽到污水管网中(这以是第三次抽空河道了)。我见到局长后就开始装可怜,比如:污水厂现在很难,现在氧化沟还是黑的,处理不了这么多水,让我们稍微缓一下等等,局长没有回话,其他的人接话说:不用一见面就说你们的困难,我们也知道你们很难,但是你要从大局意识出发……。和那人打了一会口水战后,局长说:明天这个水必须要抽回去,而且必须得保证管网不能再憋烂(上次烂的地方大致修了一下)。我只能很不情愿的答应了。5 z: b4 ^8 E+ [$ T* h% _! Y
  K3 v+ G1 S7 |
8月15日
/ [. ?* g! d* a# I9 {( U' y* L4 A# w9 P; D) M! t
心心念念的氧化沟终于缓过来了,虽然COD和前几天比没有多大的变化,但是污泥已经全部变黄,算是坏事中的好事吧(心中窃喜)。但是看到那满满一管网的水,心中的喜悦立马消散,又是难熬的一天。! _4 r4 }2 G: j4 t9 ^
) b6 O( }( ^4 G7 Y  J" j! s
为了配合河道抽水,想着这应该是最后一次了,心一横,去他大爷的,死猪不怕开水烫,反正冲击了一次很快就恢复过来了,再冲击一次又何方。进,随便进,来多少水进多少水,刚恢复的系统又面临一次剧烈的冲击,这次的冲击比上次造成的结果更为严重,毕竟活性污泥吸附基本达到极限,高浓度的COD都集中在水解酸化池。
4 v9 W; l5 }# T* A9 T- n7 c' T8 f* `
在大量进水1一个小时后,外沟开始发灰,3个小时后外沟黑了,中沟开始发灰,5个小时后内沟也灰了,7个小时后整个氧化沟全部变黑。这波冲击的厉害,刚缓过劲的污泥再次进入发黑模式。; i# `4 i0 }( b6 [7 q/ `

, ~$ q/ |6 w% c- x# ]% z

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

1 条评论

 楼主| 牡丹花都  莫问四书意  发表于 2021-4-16 13:35:40 | 显示全部楼层
8月16日
+ @# \  x# @0 R
, @' l2 a$ t. u8 V/ Q
: L. S' V  l: j' n0 B黑的透彻,黑的绝望。  S( [5 ?, p) M
: ]0 X" Y5 x8 G
管网的水终于抽完了,算了一下这波冲击又是5000方水。
$ t# u- I/ w: |( o* x% R' L% U8 ]; y. o6 c% C! n  @2 G
忘了说这段时间的污泥浓度了,氧化沟污泥浓度:7月底的3000mg/L、8月6日3800mg/L、13日4600mg/L、14日7000mg/L、16日8500mg/L(SV30 60%),这污泥增长速度挺快的,因为污泥浓度太低,为了应付高负荷冲击,不敢、不想也不舍排泥。
$ g/ e# s9 D$ N! R
8 L) o3 K: x( F* [今天继续大量的硝酸钠伺候。这次冲击比较厉害,所以一天污泥都没有多大的变化,直到傍晚时分内沟的污泥才有点发灰。' C6 z  ?  @/ P; a

8 T1 V: X6 R; ~5 Q+ `4 q& r. ?& O* o) G! ~
8月17日& X, A& L1 W0 A1 t
! i( A7 A1 c6 t; K0 c) R5 l, W
在闷曝过程中投加硝酸钠的时候发现一个问题,很大的硝酸钠投加量,也降不了水中的COD,也提高不了水中的TN,池面上的反硝化特别明显(大量的反硝化是可以用肉眼观察到的),我分析是因为污泥吸附了大量的COD,反硝化的碳源主要来自于污泥吸附的COD,所以水中的COD和TN基本没有变化。
# D$ @# o8 H, c1 J; N" w' }2 W2 A3 c3 |1 p+ m
在中午的时候,污泥颜色已经开始转变。
2 g  ]; J$ B$ f
: v$ v' R7 L" d$ C冲击结束,也该排泥了,并且这池子污泥就像喝饱血的蚊子,肚子鼓鼓的,如果继续留着它们,它们会消耗大量的氧,这样子系统恢复的就慢了,一定得把它们赶出去。4 W  G  M/ O4 W7 R, C

$ A- s  ^8 Q& p% ?& |! k" O; c2 O9 b2 ]+ [; t! H' h! G
8月18日
. r* A3 F6 j8 s' X. z
* I  ^: [6 y8 F: j1 _% w% r1 P虽然我已经加大排泥力度,但是污泥增长太快,污泥浓度还是不见降低。1 u) `% ~: ]+ t

0 J" L5 O( D5 Q今天污泥颜色已经彻底转变过来了,管网的水也满了,开始间歇性进水。今天最闹心的一件事,园区领导要求我们必须再加去除酚类及芳香族化合物的微生物。1 K6 f. q! A: g+ {. [

7 j. Q9 @5 y. _6 S! J' {我不愿意加,因为现在要排泥,如果加了就会被排出去,加了也白加。如果不排泥,系统恢复的太慢,我的意思是在污泥浓度降低一半之后再加,但是……(说多了都是泪),虽然解释了很多,但是也只能被迫的投加微生物。+ p. M( S0 c& A, ]) P# P7 |
8 d: G. \( M; j- q' l; N
这次投加微生物,我是在外沟投加的,这样子就算加了,我还能继续排几个小时的剩余污泥,毕竟从外沟到二沉池是需要时间的。
( R3 P2 T& a' P. s: k/ i0 [* Z
3 G3 l, n* u7 R( ?截止到今天,冲击基本上结束了,剩下的就是系统的恢复,系统恢复需要的是时间。# O! X) h  Y- q" j, f. |+ J
8 I- ~7 h3 A! C0 X! ]; B; k% Z

$ f' k6 l' S  {5 `三、后记
3 a6 t/ n7 C) y( H4 ?( I3 Y: H
* J2 h/ q2 S5 f接下来就是间歇性进水、排泥、减少硝化液回流、投加药剂等工作。
* G% \+ \  _* y( k; u" u$ O4 }4 n, H& ~: R: a) e. }0 `
8月27号,出水COD基本在50左右徘徊(从开始冲击开始,出水除COD以外其他指标没有超标),通过出水回流,于31日稳定达标,COD已经降低到45左右(这和我早期预估的冲击结束两周时间基本恢复的时间差不多)。9月2日COD降低至40左右,在9月10日投加了150ppm的活性炭,第二天出水COD降低至30左右,维持至今。
& E) m8 m7 e- x, ], y4 \7 p7 _4 \8 a/ b7 r4 W  L. {" ]* a2 {

举报 使用道具

支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆