调试运管 案例:好氧受冲击致污泥老化? [复制链接]

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京东
由于工业生产排水的波动大,水质成分复杂,导致废水处理的难度比较大。当系统遇到冲击时,更为棘手,有些站长会采用提高污泥浓度,提高溶解氧的方法,来保证出水稳定达标,这样做真的有效吗?今天我们就和大家分享一个污泥老化的案例。9 C: F0 }8 o4 E$ |: r$ z3 q* M

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  r$ g- y5 h5 F- U, D. B+ J; |背景介绍
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5 ]7 G5 D8 L6 ]' X+ |2 Q. z这是一个轻工行业的污水处理站,由于生产车间故障,生产排水的水量、COD、SS较平时提高约50%。事故发生时,污水站站长大幅减少了剩余污泥排放量,同时将第3台鼓风机投入运行(总共4台,3用1备,通常只运行2台),以迎接冲击负荷。, L8 ^5 o8 A" m, h" ^

. x( t9 {, {% q4 B1 ~仅仅运行了7天时间,站长就发现:
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好氧池的溶解氧大约3.5mg/l(平时为1.5mg/l),池水变浑,表面有黄褐色泡沫,气泡比较大,不容易破裂,泡沫层比较厚(见下图);1 Z4 {* V& l. M% H# L: h
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" \  h& _9 R- A. M* RSV30从正常的30%升高到70~80%,沉降速度明显变慢,SVI达到200ml/g以上;! }& F. _6 K" J% ]" ?
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二沉池出水的SS浓度持续升高,涨幅明显,COD也明显升高,但过滤后的COD与正常运行的COD相比,略有升高。+ a2 s, }( t3 ~6 G8 E  H* u/ \
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原因分析
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面对这样的情况,我们首先要分析问题的原因是什么,再根据原因,采取相应的措施。1 \9 k- F: y0 |8 V/ N3 o. L* o5 _, F
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通过与生产沟通,确认排放的事故水为生产的工艺水,其中不含有毒性、抑制性成分。结合二沉池出水过滤后的COD与正常运行时的COD浓度虽略有升高,但是涨幅不大,说明冲击负荷已经完全被降解。
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- A# U6 Z- n* v  Y6 X  B8 \下面,我们再来检查好氧系统:  R! ~4 j) @6 S* }7 N5 V6 t. S$ C5 |
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在感官方面,好氧池常有的土腥味基本闻不到了,曝气池池水发浑,没有明显的上清液层;
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) V5 U6 H3 D7 d3 A1 W5 E指示性微生物也从活跃的钟虫、累枝虫等,转换为鬃毛虫、表壳虫、轮虫等,数量也在慢慢减少,同时存在少量的盾纤虫;
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从技术指标看,溶解氧和SV30都维持在较高水平,SVI也处于较高值。6 C/ o) ~/ m6 V3 g) q

' a2 \, Z9 U8 S  `' W3 ~! [5 `5 F从上述现象和数据来看,这个系统处于污泥老化状态。这次运行异常是生产线排水异常引起,虽然有明显的COD冲击负荷,但是好氧系统本身具有一定的抗冲击能力,本来不需做太大的调整,而这位站长“为了避免出水水质变差,增加了污泥浓度,提高了溶氧值”,这个操作导致食微比失衡,大幅下降,好氧污泥快速老化解絮。从出水指标来看,就是二沉池出水悬浮物明显升高,COD升高。* O. y( `! }/ ]; x, A! A, l. G
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运行建议
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3 W- T3 j: h/ v! Q7 |+ Q工业污水处理时,很难杜绝污水站不受生产排水的冲击。遇到异常情况时,不要紧张,建议根据来水水质,采取相应的措施以及应急预案,如:
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首先确定异常废水的水质,有无毒性、抑制性成分,比如强氧化剂,重金属等;% k- B. x6 f, v9 t& {7 A

' P  a! S. A  j8 t3 p# |确定异常废水的水量,根据池容,推算异常废水真正到达好氧系统的时间,然后在合适的时间,采取相应的措施;
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根据异常废水的COD负荷,调整好氧系统的食微比,供风量;
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* y% O' i& y6 Y9 F; k若异常废水中含有难降解COD,或者高氨氮、总磷,需要有针对性的考虑增加混凝沉淀或其他应急措施。
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