很多废弃物,如生活垃圾、污泥、城市固体废弃物等都具有热值。仅仅考虑废弃物带入热量的话,处置废弃物肯定是节煤的,而且单位熟料处置量越高节煤量越大。但是真实的情况是这样吗?废弃物虽然会带入热量,但是废弃物处置必然也会导致熟料烧成热耗增大。一方面,废弃物带入可用的热量;另一方面,总的烧成热耗升高。因此处置废弃物能否节煤,关键在于两者的平衡。下面就从理论上进行计算。
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. P' T/ ~$ ?( p6 c% Y3 h- R( {1. 基本情况! H/ H5 s" d) a/ ?' X1 d" ?
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假设某企业处置废弃物。该企业熟料产量5500t/d,处置废弃物前单位熟料烧成热耗740 kcal/kg;所用燃料为煤粉,热值5500 kcal/kg。处置的废弃物为城市固体废弃物(以下简称MSW),经过预处理后喂入分解炉。其中,MSW每日处置500吨。# b1 V0 n7 {) t# Q: A
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MSW水分含量45%,低位发热量为900kcal/kg,入炉MSW工业分析和元素分析数据如下:; w+ R& ^2 ?" \: ?
水分:45%;灰分:35%,C:10%,H:2%,S:1%,N:1%,O:6%。
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因为处置MSW,特增设旁路放风系统,放风量为5%。4 c6 D* B$ A3 C B7 s+ \% p* d7 s
% ~6 d. x6 s+ ^2 N4 l! W2. 废弃物带入的热量; k8 _, g5 x( p" z% L3 H! ~5 G
" w- m* r0 Q4 W+ p假设废弃物处置前后,熟料产量不变。以单位熟料为基准,每公斤熟料处置MSW量为0.091kg/kgcl,MSW热值为900kcal/kg,单位熟料带入热量为81.8 kcal/kg熟料,即11.7 kg标煤/t熟料。
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2 }, x$ k% l% h3 M' \那么处置这么多废弃物,单位熟料煤耗真的可以节约11.7 kg吗?
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! e% f5 U* K9 n* w( y/ r2 K( ?3. 因处置废弃物多带走的热量 s) |& z& t) V8 k4 a
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处置废弃物后单位熟料烧成热耗必然增大,主要原因在于以下几点:
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处置废弃物后,单位熟料烟气量增大2 p) g2 s, \6 n1 g& h. ]
3 I6 L- _% x( |8 h; B, `) h处置废弃物后,预热器出口烟气温度增加: ?3 z, n% f0 |4 H+ B
. |$ v8 A2 f0 S$ E处置废弃物后,因旁路放风导致热耗增大$ s' q8 e% z/ h, {
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除此,还会存在预热器出口CO浓度增大,带走更多的化学不完全燃烧热;熟料结粒变化,引起篦冷机热效率变化;窑尾结皮引起生产波动,导致热耗增大等情况,但这些情况无法理论计算和量化,暂不予考虑。
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y0 n: b' M0 F4 }5 w3.1 单位熟料烟气量变化
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! d" e/ y) j( ^3 z/ B9 U8 p(1)处置废弃物物之前:假定煤粉燃烧过剩空气系数1.15,则:
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①煤粉燃烧烟气量:0.984 Nm3/kg熟料
& Z8 D8 g% `6 W1 @; ^) k②假定碳酸盐分解、生料水分蒸发、漏风等烟气量为0.4Nm3/kg熟料
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8 h% v+ [! z5 ^+ Z$ o! c则总烟气量为1.38 Nm3/kg熟料" e3 P2 E9 X2 O6 J$ c2 `/ h0 J0 ]
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(2)处置废弃物之后:假定煤粉、MSW燃烧过剩空气系数1.15,则:
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& {) h3 g4 h. G; d0 M( f①煤粉燃烧烟气量:实物煤耗的函数,后续通过热平衡求出实物煤耗1 U p+ r) K9 X* q& H, I
②MSW燃烧烟气量:0.197 Nm3/kg熟料
, l( c: X. f# U" Q. m# [ }③旁路放风烟气量:0.4 Nm3/kg熟料×5%=0.02 Nm3/kg熟料
3 f* t2 U$ U" E" ]! e4 Y$ N④假定碳酸盐分解、生料水分蒸发、漏风等烟气量为0.4Nm3/kg熟料
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: k$ U/ \9 P3 f( R总烟气量为:煤粉燃烧+0.197-0.02+0.4 Nm3/kg熟料6 B# Q6 v8 w x6 ~# b9 d4 J
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3.2 预热器出口烟气温度变化
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(1)处置废弃物前 h: F2 W. R2 c" k6 m& Q( x
. F1 ?. R0 _. `& O假设C1出口烟气温度320℃,烟气量如上所述为1.38Nm3/kg熟料,烟气组分如下:
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5 U4 z6 H" n) x" g/ f* |
, Z( f4 A; Q7 t3 K7 @0 R
: \/ z# X( w. J3 ~(2)处置废弃物后: u; M3 m2 ]( z2 E8 q# [% Z
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以预热器作为研究对象,对其进行热平衡计算。由于处置废弃物后,分解炉出口的烟气温度保持不变,但是烟气量和烟气热容均显著增大。烟气量增大因为处置MSW引起,烟气热容增大则是因为烟气中水分含量增加引起。经过计算,处置废弃物后预热器出口烟气成分如下表:: q! J0 L8 G* b* U9 K
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尤其带入预热器的热量显著增大,增大约40大卡左右。此值大小受到处置废弃物后煤耗的变化,因此也是实物煤耗的函数。具体的数据需要平衡计算。在此仅对结果进行阐述:" s1 H4 j! T- q9 a& ` E
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1 w* B2 t0 O' X: x) p+ l" q由此可以看出,处置废弃物后,预热器出口烟气温度增加约47℃,烟气量增加了7%(质量分数)或10%(体积分数),烟气带出热量增加了约43 kcal/kgcl。
( u9 M! Z6 U% o( f- I' V- t( i/ L( Z
3.3 旁路放风带走热量6 ]7 C, a9 N" ^) u, {1 r
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处置MSW后,需增设旁路放风系统。旁路放风系统带出热量包括高温烟气带出热量和高温飞灰带出热量。其热量计算公式如下表:
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0 I L% E" t' ?2 E* }- f: J/ o+ W& M
+ u7 r% G! ^2 O$ a' A* ]7 i6 J; B/ J, T( D0 y$ d' L: d
可见,因旁路放风带出热量约增加10 kcal/kg熟料。) V4 L5 D2 s/ W
3 y/ n: q- |) Q( l7 w1 M: o4. 计算结果
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最终,经过热平衡和迭代计算,求得:
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带入热量:
0 n1 K2 G3 P4 S5 k" ^! r$ C+ a" M) A# w- G0 j8 d6 D
MSW带入热量:81.8 kcal/kg熟料
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带出热量:
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) ~6 W2 }# E' `1 @0 y3 Y1 K: z预热器出口烟气带出热量:43 kcal/kg熟料, h: h, N/ z$ |" W; U
旁路放风带出热量:10 kcal/kg熟料$ ?. g" {6 n2 l; e/ e7 a7 ]
; K- I, z `! n$ j. {节约煤粉:
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1 _1 g' ]! T' |* {8 n4 T! K81.8 - 43 - 10 = 28.8 kcal/kg熟料,折合降低实物煤耗5.2 kg/吨熟料,标煤耗4.1 kg/吨熟料。/ g! Y' r1 w* U/ v) C4 o( d% Q9 ~' Q
; l! }5 h q. |2 o! ]综上所述,废弃物带入了约82kcal/kg熟料的热量,但是真正“发挥作用”的热量仅为28.8kcal/kg熟料,占比仅为35%。而且35%的有效利用率还是在废弃物完全燃烧的情况下所得数据,如果废弃物没有完全燃烧(这也是大部分现场的运行情况),废弃物热量有效利用率还会低于35%。
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简单来讲,假如废弃物在分解炉内的燃尽率能有65% (100%-35%),也就是说有65%的废弃物热量发挥作用。那么65%的废弃物热量与因处置废弃物所增加的热量相同,此时处置废弃物并不会降低实物煤耗。当废弃物燃尽率低于65%时,甚至要“倒贴”煤!因此废弃物在分解炉内的燃尽率对于降低煤粉消耗来讲至关重要!
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