固废综合 水泥窑协同处置之处置后煤耗变化 [复制链接]

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京东
很多废弃物,如生活垃圾、污泥、城市固体废弃物等都具有热值。仅仅考虑废弃物带入热量的话,处置废弃物肯定是节煤的,而且单位熟料处置量越高节煤量越大。但是真实的情况是这样吗?废弃物虽然会带入热量,但是废弃物处置必然也会导致熟料烧成热耗增大。一方面,废弃物带入可用的热量;另一方面,总的烧成热耗升高。因此处置废弃物能否节煤,关键在于两者的平衡。下面就从理论上进行计算。/ c+ d" ^: L7 i; X6 [
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1. 基本情况
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假设某企业处置废弃物。该企业熟料产量5500t/d,处置废弃物前单位熟料烧成热耗740 kcal/kg;所用燃料为煤粉,热值5500 kcal/kg。处置的废弃物为城市固体废弃物(以下简称MSW),经过预处理后喂入分解炉。其中,MSW每日处置500吨。
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MSW水分含量45%,低位发热量为900kcal/kg,入炉MSW工业分析和元素分析数据如下:% `2 j6 Z0 Y, o* V
水分:45%;灰分:35%,C:10%,H:2%,S:1%,N:1%,O:6%。
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% t3 E0 c6 M1 v0 h' {因为处置MSW,特增设旁路放风系统,放风量为5%。
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. _: g# k. f% V; [6 i2. 废弃物带入的热量
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假设废弃物处置前后,熟料产量不变。以单位熟料为基准,每公斤熟料处置MSW量为0.091kg/kgcl,MSW热值为900kcal/kg,单位熟料带入热量为81.8 kcal/kg熟料,即11.7 kg标煤/t熟料。- X. H3 c5 W6 X, G0 H7 m3 f* s

; C; v" i7 Z  G5 r7 a那么处置这么多废弃物,单位熟料煤耗真的可以节约11.7 kg吗?
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! h& l0 P+ L. M. X* R. y! ^3. 因处置废弃物多带走的热量
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处置废弃物后单位熟料烧成热耗必然增大,主要原因在于以下几点:% \6 S0 G$ _, D3 x

+ b' j( Z- S8 E/ X' U9 k处置废弃物后,单位熟料烟气量增大: K0 ^5 [; N8 R% A& t

- T2 i1 _1 P7 i! c处置废弃物后,预热器出口烟气温度增加  ?% ^4 u0 ]1 h& h4 y9 J

% E1 {& n7 K/ G. O处置废弃物后,因旁路放风导致热耗增大
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除此,还会存在预热器出口CO浓度增大,带走更多的化学不完全燃烧热;熟料结粒变化,引起篦冷机热效率变化;窑尾结皮引起生产波动,导致热耗增大等情况,但这些情况无法理论计算和量化,暂不予考虑。3 i8 \1 r% @& \; r/ e5 |! E
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3.1 单位熟料烟气量变化
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(1)处置废弃物物之前:假定煤粉燃烧过剩空气系数1.15,则:8 T7 ~9 l, ]$ U
" b- M) G6 @& H4 v
①煤粉燃烧烟气量:0.984 Nm3/kg熟料( p; r$ n+ P2 k
②假定碳酸盐分解、生料水分蒸发、漏风等烟气量为0.4Nm3/kg熟料
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9 S& m5 `5 K) m0 x% X5 n7 Q则总烟气量为1.38 Nm3/kg熟料
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(2)处置废弃物之后:假定煤粉、MSW燃烧过剩空气系数1.15,则:
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7 a: ~" V% `6 s( o①煤粉燃烧烟气量:实物煤耗的函数,后续通过热平衡求出实物煤耗6 ]4 g' ]0 a( g" X6 P
②MSW燃烧烟气量:0.197 Nm3/kg熟料# H4 `8 y" k9 P" z' w" @: ]" Q
③旁路放风烟气量:0.4 Nm3/kg熟料×5%=0.02 Nm3/kg熟料+ G  _3 e6 ~* Q; @  r  W
④假定碳酸盐分解、生料水分蒸发、漏风等烟气量为0.4Nm3/kg熟料6 d, M. `$ }8 c, C

' `( c( z/ @! x总烟气量为:煤粉燃烧+0.197-0.02+0.4 Nm3/kg熟料- m; [0 z8 Y' f+ i9 i

' |, A* g% [( A) P% q& b' G3.2 预热器出口烟气温度变化0 k! g$ }3 s7 w1 |8 k( z: }: q8 W

: \8 @4 P* h# }1 G(1)处置废弃物前
9 h4 h3 o8 h  r) }5 v6 ^9 ^/ N9 |
假设C1出口烟气温度320℃,烟气量如上所述为1.38Nm3/kg熟料,烟气组分如下:6 v5 Q) Z2 w7 _1 R- E1 ~) V
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0 J( `2 k/ I$ f8 t  `+ k" U3 X(2)处置废弃物后
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2 f- {, b) G( W5 ^以预热器作为研究对象,对其进行热平衡计算。由于处置废弃物后,分解炉出口的烟气温度保持不变,但是烟气量和烟气热容均显著增大。烟气量增大因为处置MSW引起,烟气热容增大则是因为烟气中水分含量增加引起。经过计算,处置废弃物后预热器出口烟气成分如下表:
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尤其带入预热器的热量显著增大,增大约40大卡左右。此值大小受到处置废弃物后煤耗的变化,因此也是实物煤耗的函数。具体的数据需要平衡计算。在此仅对结果进行阐述:4 d" `: [5 q9 B
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由此可以看出,处置废弃物后,预热器出口烟气温度增加约47℃,烟气量增加了7%(质量分数)或10%(体积分数),烟气带出热量增加了约43 kcal/kgcl。/ [. J8 s- ?. n

- t2 I: x+ \6 ^9 y  B8 Q/ u3.3 旁路放风带走热量
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2 p6 q) Z9 A4 A处置MSW后,需增设旁路放风系统。旁路放风系统带出热量包括高温烟气带出热量和高温飞灰带出热量。其热量计算公式如下表:2 x2 W1 r( Z# S# i* d, C* ]
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可见,因旁路放风带出热量约增加10 kcal/kg熟料。
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4. 计算结果; Q, _/ |6 j9 C1 J) d! p) @
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最终,经过热平衡和迭代计算,求得:
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" M$ h- X1 V- O' l7 S) E带入热量:
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MSW带入热量:81.8 kcal/kg熟料, ~: }* U9 s& d+ `; W
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带出热量:' G& e1 Y8 s) c% s6 k5 r4 r
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预热器出口烟气带出热量:43 kcal/kg熟料
. p$ d( T" p$ e旁路放风带出热量:10 kcal/kg熟料
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3 g7 Z1 a6 h% ?/ \9 L2 q7 M节约煤粉:
, A# C: H# r& k, A
, r. f  S) g# x& _% _( @% L81.8 - 43 - 10 = 28.8 kcal/kg熟料,折合降低实物煤耗5.2 kg/吨熟料,标煤耗4.1 kg/吨熟料。; ~' N3 W+ {6 F1 s6 Z5 n
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综上所述,废弃物带入了约82kcal/kg熟料的热量,但是真正“发挥作用”的热量仅为28.8kcal/kg熟料,占比仅为35%。而且35%的有效利用率还是在废弃物完全燃烧的情况下所得数据,如果废弃物没有完全燃烧(这也是大部分现场的运行情况),废弃物热量有效利用率还会低于35%。
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- D+ Q& Q/ v8 o7 l- F  \: }简单来讲,假如废弃物在分解炉内的燃尽率能有65% (100%-35%),也就是说有65%的废弃物热量发挥作用。那么65%的废弃物热量与因处置废弃物所增加的热量相同,此时处置废弃物并不会降低实物煤耗。当废弃物燃尽率低于65%时,甚至要“倒贴”煤!因此废弃物在分解炉内的燃尽率对于降低煤粉消耗来讲至关重要!4 J  E6 {! h% w: i
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