! R+ F' g% z7 V) q5 s" Z8 c' e运行优化的效果和意义9 t! n4 f4 k* W3 B2 U
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明确最大水力负荷 & L/ k, z% @7 ^3 K; i1 K通过对临江水厂Actiflo澄清池工艺进行系统性的优化测试,掌握了该工艺的最高运行负荷水平,为将来的水量提升提供依据。同时,促进了水厂对Actiflo澄清池工艺的日常运行管理,包括烧杯实验的进行、现场运行数据和测试数据的积累与分析。首先,通过定期烧杯试验,可以及时反映出原水的变化情况,给出工艺调整的方向。同时,可以通过对烧杯实验参数的进一步优化,使其不断完善。其次,对于日常运行数据的关注和积累也是管理水平提高的一个重要体现。在目前确定采取低微砂浓度运行的模式下,仍然需要定期检测微砂浓度、水力旋流器下喷口尺寸等,并结合加药数据、出水数据对系统运行进行综合评估,并做出预判。 $ L* H( N7 O: e* X, b! y; C; @ ' D! V! ~$ X) j/ ] ; d% f$ P. X4 i- a" Q3 Z% C确定低微砂浓度运行方式7 F0 k; Q0 C. U" G8 W3 q" v$ U7 W
通过长达两年的测试优化,烧杯试验的结果验证了微砂在低浓度的水平下可以实现明显的助凝作用。由于水力旋流器的连续运行,系统在外界极少补砂的条件下可维持较低的微砂浓度。水力旋流器下喷口的回流量适当增加,排泥量适当降低不会影响出水水质,同时,可以降低工艺水损。 + ]. a$ h' Q+ _: I; J 7 G$ `/ y8 K! E% {: j. z制定关键设备的运维更新策略7 [& n. u4 q: b9 H- E
通过此次对Actiflo关键设备循环泵和水力旋流器的系统性评估,改变原来对水力旋流器和循环泵性能的认识不足,制定更科学合理的维护更新策略。即定期通过便携外夹式超声波流量计测定循环泵流量、频率,采用创新方法定期检测水力旋流器下喷口流量和尺寸,进而提前判断整个循环系统的运行状态,采取预防性维护措施,及时更新关键配件,延长设备使用周期。5 e+ _; `5 L/ K v3 s
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优化运行成本; X) V- N' _% _ m) [4 E% t
6 W; d' i+ l, f, e/ V( d: uActiflo澄清池的运行成本较一般传统工艺高,其成本包括连续运行的污泥循环带来的电耗、连续排泥带来的水损和补砂带来的购砂成本。本次优化结果显示,购砂成本和水损能够得到进一步优化。在现有水质条件下,维持Actiflo低微砂浓度的运行方式,可极大的减少补砂量,大大减少了微砂的采购成本(约45万元/年),同时,降低了微砂对设备磨损带来的相关运行成本(如水力旋流器内衬的更换维修成本,按每2个月更换1次,每个单价1万元计算,12个水力旋流器共计12万元,在低微砂浓度运行的情况下可降低内衬更换频率,约1年更换1次,共计可节约60万元/年)。 5 d9 ~& |+ f9 H O. f1 D4 e$ | Y& d. B: Y6 X" B
, c0 M% O! O, A/ y+ o' X提升运行管理人员专业能力5 n) }0 |/ U; I$ p1 k4 Z
Actiflo澄清池虽然在临江水厂运行超过十年,但由于长期处于不补砂状态,新进技术人员和现场运行人员对于加砂工艺本身的理解相对有限。测试结果促进全体技术人员与运行人员加深对工艺本身的设计与原理的理解,更利于日常的水厂生产运行,并形成指导手册,帮助日后运行中更好地应对各种工况条件的变化。来源:净水技术,作者:孙坚伟等! z; O$ V% m" I: w% m' w, A
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