调试运管 厌氧UASB工艺的运行与维护 [复制链接]

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京东
1、运行控制, p, [1 V5 g) K% X$ P- K
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启动后厌氧反应器系统运行,应控制好各项工艺参数,保持厌氧系统的平衡性,使系统的设计负荷效率稳定。  a7 q8 E5 @/ l
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UASB 厌氧反应器正常运行控制的工艺条件如下:
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' `9 ?4 y# V* C0 `- }(1)严禁进水有机负荷过高或过低、温度骤升或骤降等情况发生。
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(2) 厌氧反应器污泥层应维持在出水口下 0.5m~1.5m,污泥过多时,应进行排泥。
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+ L7 [/ D. \  A) C; }(3)采用热交换器加热时,应每日测量热交换器进、出口的水温。UASB 厌氧反应器正常运行经常发生的异常现象及解决方法可参考下表。
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) A, ?; }- X7 v. o# kUASB 反应器运行时发生异常现象的原因及解决方法
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问题原因解决
1.产气量下降a 接种污泥浓度过低,甲烷菌的底物不足b 污泥排量过大,破坏了甲烷菌和营养的平衡c 反应器温度降低,污托邦可能是投配污泥过多或加热设备发生故障d 反应器的容积太少e 有机酸积累,碱度不足a 提高接种污泥浓度b 减少排泥量c 减少投配量,检查加温设备,保持反应器消化温度d 检查沉砂池的沉砂效果,并及时排除浮渣与沉砂e 减少投配量,继续加热,观察池内碱度变化,如不能改善,应增加碱度,如投加 NaHCO3 等
2.上清液水质恶化a 排泥量不够b 固体负荷过大a 增加排泥量b 减少固体负荷
3.沼气的气泡异常a 连续喷出像啤酒开盖后出现的气泡,这是消化状态严重恶化的征兆b 大量气泡剧烈喷出,但产气量正常c 不起泡a 排泥量过大或有机物负荷过高b 浮渣层过厚c 污泥投加过量a 减少或停止排泥,减少污泥投配b 破碎浮渣层c 可暂时减少或停止投加污泥
2、停产控制
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5 W% U" y' n3 J9 P& G工业废水处理因工厂停产检修或因季节性生产等原因,厌氧反应器可能会有停运情况发生。这种停运对厌氧消化系统的保持并无重大的影响,因为在不进水运行的条件下,厌氧污泥的活性可以保持一年或更长时间。
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在停运期间,宜使反应器内液体的温度保持在 4℃~20℃。这是因为相对而言,在此温度范围内保存的污泥,重新启动只需较短时间就可以恢复到原有的性能。
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8 y+ u" p! R2 v0 {) P9 b0 r9 L, a此外,在停运期间还应继续使反应器的进、出水口及导气管口保持与大气不直接沟通的厌氧状态。! E( ]3 K4 e( C2 N6 R- p

$ f3 G2 U2 `  x6 u' e0 M停运后的再启动,一般只需将系统的温度增高,再按原来运行中的平均负荷率进水运行, 在短时间内就能够达到停运前的效能水平。
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