% m0 g. v/ g: j3 P' A% d1.1给料炉排推出故障 ' k% S2 G7 M: l% b5 n8 T1 M9 S* h( @9 D- I$ c8 A# g5 W
(1)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排全部推不动或者部分推不动,退回正常,再向前推进仍旧推不动;, O+ v( A3 l. b* L) V p* G
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原因分析:推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,或者推料平台耐磨板翘起卡涩; ( b. Z8 X- i% q3 H + z) E# I. _, u( V" x3 S' R处理方法:进料斗暂停上料,大行程多频次推进给料炉排,如果是推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,多个行程后便可推开,如果多次推进仍无效果后,判断是推料平台耐磨板翘起或者异物过大引起卡涩,停炉处理。1 Q! j* ]$ c! P( [9 {) W
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(2)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排推出时没有动作,或者动作缓慢; 5 M" J6 \8 N# Z; M5 k9 K * F+ y# h4 h: U原因分析:给料炉排电磁阀或者比例放大阀卡涩;# h1 D* e8 j& @
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处理方法:这种情况一般会有部分管路油压异常,用油压表测量各部分油压,找出油压不正常部分,切断压力油后进行清理电磁阀或者比例放大阀。1 \0 O* a- }0 G. ^0 x0 i) F) y
1 g2 P6 g M2 i. p, h7 K, ^; v1.2给料炉排退回故障 ( P+ b7 X, e, i. n! M K8 H# u 2 Q! \) C) [9 g) F. w# V2 F故障现象:液压系统油压正常,给料炉排推出后不能全部退回,向前推进没有问题; ; o9 g2 T6 U5 o c2 L% c* \+ ~3 R2 W
原因分析:给料炉排各随动轮被异物卡涩,或者个别轮子机械故障;' W$ j! v/ Z+ g2 i9 K( p8 W
7 K3 X( U+ G L. e处理方法:配合退回动作,用倒链将卡涩的给料炉排拉回,并及时清理轮子上的异物,将确定为机械故障的轮子做好记录,待有停炉机会经更换。 . n% q" h9 N% c1 e/ ^" @ % F+ J' }6 ]/ f" ?1.3给料炉排动作不同步8 d8 s; u% ]1 k9 x3 N }8 y% K