1给料炉排故障分析及处理, N- r) U U+ Y2 @9 Q1 y/ R' D$ |
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1.1给料炉排推出故障' f. ~ L3 O2 K+ y L
9 V/ e- w; R) p# s4 L(1)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排全部推不动或者部分推不动,退回正常,再向前推进仍旧推不动;
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原因分析:推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,或者推料平台耐磨板翘起卡涩;
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处理方法:进料斗暂停上料,大行程多频次推进给料炉排,如果是推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,多个行程后便可推开,如果多次推进仍无效果后,判断是推料平台耐磨板翘起或者异物过大引起卡涩,停炉处理。
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) b; j+ T" i1 x$ W(2)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排推出时没有动作,或者动作缓慢;
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3 G, i; P4 T" }/ k7 x ]原因分析:给料炉排电磁阀或者比例放大阀卡涩;: L, H3 P4 @8 l% G8 i
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处理方法:这种情况一般会有部分管路油压异常,用油压表测量各部分油压,找出油压不正常部分,切断压力油后进行清理电磁阀或者比例放大阀。
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1.2给料炉排退回故障
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) o# s f# N# U" j) ~故障现象:液压系统油压正常,给料炉排推出后不能全部退回,向前推进没有问题;8 c: o+ c: g( w* a' N8 [
: X9 m) U! I# s- o原因分析:给料炉排各随动轮被异物卡涩,或者个别轮子机械故障;4 W- l: ]) Y0 y6 z, Q0 x
" `0 R7 G6 D+ M! |; F. M; l处理方法:配合退回动作,用倒链将卡涩的给料炉排拉回,并及时清理轮子上的异物,将确定为机械故障的轮子做好记录,待有停炉机会经更换。
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1.3给料炉排动作不同步
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故障现象:给料炉排动作不同步,有的快有的慢;
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原因分析:位移传感器故障,或者同步等待时间设定不合理;
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处理方法:将给料炉排退回初始位置后同步调节位移传感器,确保一致,并且合理调整同步等待时间。! L7 v: K+ q3 V, c
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2燃烧炉排故障分析及处理
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4 q- g+ B/ }( p8 c2.1燃烧炉排卡涩故障; {9 {* x! T+ \* D8 ]
4 T, H7 h* ?; _& r: G% I# i4 B" O0 k8 w故障现象:液压油系统压力正常,炉排运行中突然不动作,或者在小范围内波动;
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% q0 M1 [3 o! B3 b原因分析:电磁阀动作异常,阀台组内有空气,或者炉排被异物卡涩;9 t: W3 h, l. N O+ Y1 b
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处理方法:就地测量炉排驱动油缸油压,大行程动作电磁阀冲动油缸,带动炉排动作,多次尝试后如果炉排仍未动作,判断为炉排内部卡涩严重,待停炉处理。
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) C- G8 j% u A& M% h3 H2.2燃烧炉排抖动故障
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故障现象:液压油系统压力稳定,燃烧炉排动作时抖动;
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* ^, l) }: e4 m( G- F2 z原因分析:这种情况一般是控制系统故障,例如比例放大器故障,比例阀卡涩或者控制线路有接地情况;9 A7 ^( D. s/ B: E9 Y7 a. w* i) ]
/ K6 D/ ?* b. r4 x) Q' \处理方法:针对故障现象,对可能引起的原因一次排查或更换部件。5 }# n6 y1 q6 l' r
) `+ X9 _& D$ f& H2.3燃烧炉排机械传动部分故障7 u: K1 Q( S8 \! C! K* Q5 I! D
$ m. M$ ?) \/ q, e- Q' ~7 S故障现象:炉排动作时声音较大,炉排标高发生变化,各列炉排的平行度改变;
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8 w2 S$ p7 X1 h原因分析:炉排大轴铜套磨损,推杆、拉杆铜套磨损,炉排支撑轮磨损或炉排顶丝掉落,炉排导向轮或导轨磨损;
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1 O8 b7 J' Q9 o( d; ^7 \处理方法:找出故障点,更换相应部件。, }! }: j5 E" U' |! P! v" ?$ N
5 R2 |4 y8 P; D5 H& B8 m+ U3出渣炉排故障分析及处理
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: n7 q. k' b) A3 y* U Y3.1出渣炉排推出异常6 r6 x0 }9 W0 T+ H8 C
/ H3 M; S: C8 h1 _; ^故障现象:出渣炉排向前推不动,后退行程正常,出渣机内料位升高,出渣机排渣口排渣量减少或不排渣;/ {# H) ], F4 u
" O' |& s$ h/ [/ C# s原因分析:出渣机向前推不动,可能是因为渣的内部有较大异物卡住出渣机的滑枕,也可能是出渣机的内部衬的耐磨板被掀起来卡涩滑枕;+ g/ k3 f8 ~0 g# v# ]
* i4 z: r# S2 Y! q- o# _1 D处理方法:打开出渣机的清扫窗,掏出出渣机内部的灰渣,如果是异物卡涩,采取停止焚烧炉炉排动作锅炉压火措施,将异物掏出;如果是出渣机的内部衬的耐磨板被掀起来,且位置不方便取出,采取停炉措施。
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