经验:二沉池浮泥应对措施
在市政污水处理厂和工业废水处理厂中,引起污泥上浮的因素有很多如:1)进水水质方面:过量表面活性物质和类脂类化合物,PH冲击,水温及致毒物质的流入等等;
2)工艺运行方面:过量曝气,回流量过大及机械应力等等。
当出现问题时,首先要保持冷静,不要慌,不能盲目的进行的进行分析、判断、调整,应根据具体情况进行全面、综合考虑,逐一分析。
目前我国大多数污水处理厂采用活性污泥法处理工艺,这种工艺运行过程中普遍存在的问题之一:污泥膨胀、泡沫和二沉池浮泥等运行问题。使得污水处理厂的操作、控制和稳定运行等都产生了一定的难度,严重影响了出水水质。
通过对某工业污水处理厂活性污泥上浮的情况进行调查与分析,确定引起这次问题的主要原因,为此采取了相应的措施。
污水厂的污水主要来源于生产废水以及厂区生活污水,处理能力为2400m³/d,工艺为A2/O工艺,水质特点为COD含量为700-1000mg/L,氨氮含量为300-500mg/L,采用传统活性污泥法,2012年建成投产。
在2016年7月初开始,二沉池表面出现了有污泥上浮的现象,从局部开始慢慢扩散到整个二沉池池面,最后池面上布满了上浮的活性污泥絮体,有时并伴有黑色块状污泥出现。
污水处理厂二沉池出现浮泥后的解决思路和应对调整措施
轻微污泥上浮
分析5-6月份的污水处理整个运行环境,得出如下结论:
1) 进水水质和进水水量都没有变化,只是当时6月中旬开始,气温突然上升,日夜温差相差大,气压很低,使微生物的生长环境发生了变化,污泥浓度上升较快。
2) 由于气候的变化,在曝气量较之前保持不变的情况下,在曝气池监测到的溶解氧却是明显偏低的,好氧池末端的溶解氧值低于1.5mg/L,最低时达到了0.5mg/L。
3) 通过显微镜对活性污泥菌胶团观察会发现有黑边的细碎气泡,没有发现丝状菌,说明溶解氧不足,局部可能有缺氧甚至厌氧情况发生。
4) 做污泥沉降比时,可观察到活性污泥先沉降后整体上浮的现象,上浮的活性污泥经过搅拌后又会下沉。
根据各方面掌握的资料和情况综合分析判断:曝气量不足时,在曝气池和二沉池会发生反硝化。使微小的氮气气泡释放出来,从而使污泥的密度减小,产生的气体夹带已沉降的活性污泥上浮,就导致二沉池出水夹带活性污泥颗粒。气温的上升,溶解氧的降低,二沉池的活性污泥由于缺氧而发生腐化,甚至发生了厌氧反应,产生大量气体,并导致活性污泥上浮。
污水处理厂二沉池出现浮泥后的解决思路和应对调整措施
污泥上浮打碎后
在明确发生活性污泥上浮的原因后就针对性的采取对策,具体如下:
1) 增加曝气量,提高曝气池出口混和液溶解氧的含量,保证在二沉池的活性污泥不会因为缺氧而发生反硝化作用或(和)厌氧反应。
2) 加大排放剩余污泥,以降低活性污泥的浓度,缩短污泥龄。
3) 调节污泥回流阀,增加污泥的回流量,使二沉池的活性污泥及时回流到曝气池。
4) 二沉池上浮污泥可采用回用水喷射水面来缓解污泥上浮现象,同时上浮污泥中大部分微生物,被打碎后可以回到混合液中。
通过采取上述一系列的控制调整措施后,污泥上浮现象得到了有效控制,稳定运行一周后,污泥上浮现象彻底消失,二沉池水面清澈无浮泥。
污水处理厂二沉池出现浮泥后的解决思路和应对调整措施
清澈的二沉池水面
通过对污水处理厂的运行状况的调查与分析,确定由气候及曝气不足是引起这次污泥上浮的主要原因,根据调研、分析,采取了相应的应对调整措施。在污水处理厂的运行过程中,引起二沉池污泥上浮的因素很多,尤其是工业废水处理厂,受水源、气候、设计、施工、运营等诸多方面的影响,因此出现运营问题是,一定要保持冷静,认真调研、逐一分析、准确判断、综合考虑,然后再采取相应的调整措施。
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